论文摘要
随着科技发展以及节能环保需要,发动机的性能和排放要求也在不断提高,柴油发动机具有马力大、低油耗的特点,成为发动机发展的一种趋势,这就需要发动机的比功率和爆发压力逐渐提高。燃烧压力、发动机气缸体和气缸盖的工作温度也相应增高。由于材质的性能所限,HT250材质不适宜用来制备大功率发动机的气缸盖。因此开发新材料材质来满足发动机性能提升的要求势在必行。蠕墨铸铁具有较高的性能,与灰口铸铁相比,抗拉强度提高了约75%,弹性模量增加近45%,疲劳强度几乎是灰口铸铁的2倍。以蠕墨铸铁生产M6000气缸盖,缩孔废品率都居高不下,严重影响到企业生产。因此解决M6000缸盖缩孔废品巨有重要意义。本文通过对气缸盖缩孔的成因进行研究,通过铁水模拟凝固软件和minitab软件进行分析,结合现场生产过程排查熔化原材料、铁水熔炼和蠕化处理过程、浇注系统和排气系统以及砂芯发气量等方面影响因素,最终通过试验等方法得出有效解决缩孔的各项措施。并采取了更换原材料,改进浇注系统,降低砂芯发气量,提升铁水品质,提升过程控制能力,保证蠕化效果等措施,使缸盖缩孔废品率大幅度下降。本研究不但为生产高品质蠕铁铸件提供技术支持,而且为开发应用高品质蠕铁铸件提供理论依据。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 蠕墨铸铁简介1.2 蠕墨铸铁的应用1.3 国内外对蠕墨铸铁的研究1.4 传统工艺蠕墨铸铁的主要铸造缺陷1.5 课题背景1.5.1 现行生产状况简介1.5.2 课题研究的意义1.5.3 课题研究的内容第二章 蠕墨铸铁气缸盖缩孔的成因分析2.1 缩孔的形成机理2.2 M6000蠕铁气缸盖缩孔缺陷的类型2.3 M6000蠕铁气缸盖空洞缩孔缺陷的成因分析2.4 实际生产中导致蠕铁气缸盖气缩孔产生的主要原因2.5 本章小结第三章 解决M6000蠕铁气缸盖缩孔的工艺措施3.1 熔化原材料的对比选用3.2 M6000蠕铁气缸盖浇注工艺的优化设计3.2.1 M6000蠕铁气缸盖浇注系统的优化设计3.2.1.1 M6000蠕铁气缸盖浇注系统分析3.2.1.2 M6000蠕铁气缸盖浇注系统模拟凝固3.2.1.3 M6000蠕铁气缸盖浇注系统改进方案3.2.2 M6000蠕铁缸盖型腔(型芯)排气系统的优化设计3.3 控制砂芯发气量和速度3.4 加强熔炼过程控制,提高铁水品质3.5 改进工艺措施后的效果3.6 本章小结第四章 结论与展望4.1 结论4.2 需进一步开展的研究工作参考文献致谢
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标签:蠕墨铸铁论文; 气缸盖论文; 缩孔论文;
M6000蠕铁气缸盖缩孔缺陷产生原因分析与防止方法的探讨
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