成都地铁2号线列车司控器两路输出不一致故障分析及改进

成都地铁2号线列车司控器两路输出不一致故障分析及改进

成都地铁运营有限公司

摘要:成都地铁2号线电客车在运营过程中多次发生司控器两路输出不一致(故障代码DF-PWM)故障,故障发生后会造成列车EB,甚至出现无法牵引的情况,对正线运营造成较大影响。本文通过分析故障触发原理、故障原因及控制逻辑,提出了DF-PWM故障改进措施,取得了较好效果。

关键词:司控器;DF-PWM;特殊运行模式

1.引言

司控器是电客车运行的关键部件,是列车司机控制列车运行的主令控制器,它是利用控制电路的低压电器间接控制主电路的电气设备,具备列车主控端控制、方向信号选择、牵引制动指令控制等功能。一旦司控器发生故障,将对列车正常运行造成极大影响。

2.问题的提出

成都地铁2号线全部60列车均配置了日本东洋电机制造株式会社生产的ES935-B-M型司控器,该司控器具有结构简单,质量稳定的特点。但由于采用电位器输出模拟电压信号的原因,电位器有机械接触,司控器寿命不长。2号线在运营过程中发生了多起司控器两路输出不一致的问题,同时由于TMS对该故障的判断处置逻辑存在一定的缺陷,导致列车发生DF-PWM故障后会产生EB,甚至出现不能牵引的情况,对正线运营造成较大的影响,需要对TMS控制逻辑进行优化。

3.DF-PWM故障触发原理

成都地铁2号线电客车司控器输出信号由逻辑开关量和给定信号两部分组成。开关量用于确定列车运行的状态(即牵引、制动或惰行状态),通过司控器连杆机构触发微动开关来实现。给定信号(牵引制动指令)用于给定列车牵引或制动力大小的信号,采用电位器分压的方式输出模拟量电压信号,该方式结构简单,但电位器因有机械接触,其寿命及精度均不高,一旦电位器发生故障,将不能输出或者输出不正常的牵引制动信号,导致列车无法牵引或制动。为避免电位器故障对列车运行产生严重的影响,成都地铁2号线电客车设置了两个电位器,分别输出两路模拟量电压信号,然后通过PWM指令器变换为两路PWM信号传送给TMS系统的两个RIO,再通过TMS系统将牵引制动指令传输给VVVF及制动系统执行。TMS对两路信号进行比较,当两路PWM信号差超过7.5%时,就会报DF-PWM故障。

4.DF-PWM故障影响分析

假设一个司控器只设置一个电位器,若该电位器发生故障,列车控制系统TMS并不能知晓该电位器已故障。带来的后果一是若故障发生时列车处于静止状态,列车将不能再次牵引;若列车处于运动状态,TMS无法接受制动指令,列车无法制动,存在巨大的安全隐患。为解决上述问题,2号线电客车司控器设置了两个电位器,对应设置了两个PWM和两个RIO供TMS接收PWM信号,TMS对接收到的两路信号进行比较,当两路PWM信号差超过7.5%时,TMS将停止输出驱动TMS失效继电器电源,使列车产生紧急制动,同时在DDU显示DF-PWM故障,提醒司机做相应处置,否则无法再次启动列车。

5.DF-PWM故障应急处置措施及原有TMS程序控制逻辑缺陷分析

5.12号线电客车牵引制动指令传输原理分析

2号线电客车牵引制动指令在ATO模式和人工驾驶模式时分两种路径进行传输。在NRM及ATP运行模式下,司机操作司控器输出两路电压信号,通过PWM变换器变换为两路PWM信号传送给TMS系统的两个RIO,TMS再将牵引制动指令分别传送给VVVF和BCU进行牵引和制动动作(图1绿色虚线所示);在ATO模式下信号系统根据列车速度、位置等信息计算当前所需牵引制动指令值,由信号系统CC将牵引制动指令传输给列车TMS系统的IF-UT转换模块,然后通过TMS系统传送给VVVF和BCU进行牵引和制动动作(如图所示)。

5.2DF-PWM故障应急处置措施及原有TMS程序控制逻辑缺陷分析

由于人工驾驶模式和ATO模式下牵引制动指令采用两条独立的路径进行传输,当发生DF-PWM故障时若ATO可用,则可采用ATO模式运行到终点站回库处理。若ATO模式不可用,则需操作“应急运行指令开关”,使“应急运行模式继电器”得电,列车停止采用TMS传输牵引制动指令,改而采用硬线方式传输牵引制动指令,具体传输路径为司控器一路电位器输出模拟电压信号,经由一路PWM指令变换器变换为PWM信号后,经“应急运行模式继电器”直接向VVVF和BCU传递牵引和制动指令(图1红色实线所示)。

图ATO模式下牵引制动信号传输路径

在现有控制逻辑中,应急运行模式只采用一路电位器信号,若故障发生在一路电位器,则应急运行模式无效,列车无法动车,只能换端运行或者救援。同时,若在运行过程中一路电位器再次发生故障,司机无法施加常用制动,只能通过紧急制动停车,存在较大风险。

6.解决方案

老版本的TMS程序只对司控器两路输出进行比较,如果不一致就会控制列车产生EB,同时显示两路输出不一致故障,该逻辑只考虑了列车安全性能,缺少故障后的应急处置措施。为此需增加在故障后的判断处置措施,经与厂家协商后对TMS程序控制逻辑进行了修改,修改后控制逻辑如下。

当TMS系统检测到两路PWM指令差异大于百分之7.5时,DDU屏上“牵引/制动级位”栏显示红色,并报“DF-PWM”(两路PWM指令不一致),同时TMS正常指示灯灭,列车产生EB。司机发现故障后需要将主控手柄回零,此时“牵引/制动级位”栏会显示蓝色,表示TMS正对两系的PWM指令进行检测,主控手柄在零位保持时间不小于1.5s后,TMS系统会进行以下判断并给出相应的反馈,具体如下:

(1)如果“牵引/制动级位”栏显示绿色时,表示TMS系统已检测出故障的一系PWM指令并进行屏蔽,自动选择另一路非故障的PWM指令进行输出,列车可以继续正常运营。

(2)如果“牵引/制动级位”栏显示黄色且TMS正常指示灯灭,此时司机需操作“特殊运行”画面的“PWM特殊运行”按钮,按下此按钮后,TMS正常指示灯亮,进行该操作后主控手柄处于牵引、制动任一级位时,输出指令均为100%;主控手柄处于零位时,输出牵引/制动力指令为0%,列车进入特殊运行模式。

目前新版TMS程序已在2号线所有电客车上刷新,该程序有效避免了故障后列车无法动车的问题,防止故障影响扩大。

7.结束语

TMS系统作为列车控制中枢,是列车正常运行的关键,车辆维保人员应下大力气研究其控制逻辑,发现软件BUG时,应本着穷根挖底的态度,联合设备厂家深入分析逻辑控制失效原因,完善其控制逻辑。而成都地铁2号线DF-PWM故障后判断和控制逻辑的优化,有效避免了故障发生后无法动车的问题,消除了隐患,为后续控制逻辑类故障处理提供了技术借鉴,具有重要的指导意义。

参考文献:

[1]车辆检修工岗位培训教材

[2]成都地铁2号线一期工程地铁车辆电气原理图

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