论文摘要
本论文在广泛文献调查工作基础之上,结合关铝股份有限公司75kA预焙阳极铝电解槽(简称GL75kA槽)的生产实践,深入地探讨了铝电解槽槽寿命问题,并以延长槽寿命和节能降耗为目的,在GL75kA槽上进行了常温固化TiB2阴极涂层技术的试验性应用。 (1) 对影响铝电解槽槽寿命的电解槽的设计、筑炉用材料、筑炉质量、焙烧质量和电解槽生产管理等五个因素进行了详细的分析和较为深入的探讨,并提出了延长GL75kA槽槽寿命的具体措施和办法。 (2) 首次在GL75kA槽上进行了应用常温固化TiB2阴极涂层的试验。应用结果表明:(a) 常温固化TiB2阴极涂层施工简单易行,应用成本低廉;(b) 正常生产后,未见涂层块状掉落;通过分析铝液中的Ti含量得知,涂层寿命达到40个月以上;(c)在铝电解槽焙烧启动期,钠和电解质的剧烈渗透得以减缓,由此产生的膨胀应力得以减小,从而减小了电解槽早期破损的几率,起到了延长铝电解槽寿命的作用;(d) 改善了焦粉焙烧时阴极温度分布,电解槽的正常生产更加稳定和容易控制,电解槽的异常电压和电压波动明显减少;(e)与对比铝电解槽相比较,涂层槽的阴极压降低(平均降低11.5mV),电流效率高(平均提高3.14%),吨铝电耗小(平均降低549mV)。
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第一章 前言1.1.铝电解技术发展概况1.2.中国电解铝工业发展——过去、现在和未来1.2.1.中国铝工业发展的过去1.2.2.中国铝工业的现状1.2.3 中国铝工业的发展趋势1.3 提高铝电解槽寿命的重要性1.4 山西关铝股份有限公司基本情况1.5 山西关铝股份有限公司电解铝生产发展概况1.6 研究本课题的目的和意义第二章 影响GL75kA预焙槽寿命的因素分析及对策探讨2.1 问题的提出2.2 GL75KA系列电解槽早期破损状况的统计2.3 GL75KA系列电解槽早期破损的因素分析及对策探讨2.3.1 炉底捣固糊的破损2.3.2 底部碳块的破损2.4 电解槽的设计2.4.1 内衬热平衡设计优化2.4.2 槽内衬结构优化2.5 筑炉材料2.5.1 槽内衬材料的分类2.5.2 碳质材料损坏机理和对阴极材料的性能要求2.5.3 内衬应力、槽壳、缓冲区和相应焙烧制度2.6 筑炉质量2.7 铝电解槽焙烧启动2.7.1 焙烧的目的2.7.2 焙烧的方法2.7.3 关铝GL75kA预焙槽焦粒焙烧启动实践2.8 电解槽正常生产期管理2.8.1 严格控制技术条件,保持稳定的热平衡,以减少内衬的温差变化2.8.2 加强对侧部炉膛的维护工作2.8.3 对破损槽采取相应的补救措施2.9 结束语2阴极涂层工业技术开发与应用'>第三章 GL75KA预焙槽用常温固化TiB2阴极涂层工业技术开发与应用3.1 技术开发背景3.1.1 惰性可湿润性阴极材料选择2惰性可湿润性阴极的研究与应用'>3.1.2 铝电解用TiB2惰性可湿润性阴极的研究与应用2阴极涂层在现行槽上的应用情况概述'>3.1.3 碳胶TiB2阴极涂层在现行槽上的应用情况概述2阴极涂层研究与开发'>3.2 常温固化TiB2阴极涂层研究与开发2阴极涂层技术运用的现实意义'>3.2.1 常温固化TiB2阴极涂层技术运用的现实意义3.2.2 预焙槽早期破损的原因3.2.3 钠及电解质对阴极材料的侵蚀和破坏机理2阴极涂层是延长铝电解槽寿命的有效方法'>3.2.4 用常温固化TiB2阴极涂层是延长铝电解槽寿命的有效方法2阴极涂层技术应用实践'>3.3 GL75KA预焙槽常温固化TiB2阴极涂层技术应用实践3.3.1 技术开发背景3.3.2 试验3.3.3 结果与讨论3.3.4 结论第四章 结论与展望4.1.结论4.1.1 影响GL75KA预焙槽寿命的因素分析和对策探讨2阴极涂层技术的应用'>4.1.2.GL75KA预焙槽常温固化TiB2阴极涂层技术的应用4.2.展望与建议参考文献致谢攻读硕士学位期间的主要研究成果
相关论文文献
- [1].新型燃油烟气焙烧技术在GL75kA系列电解槽上的开发与应用[J]. 有色冶金节能 2008(05)
标签:铝电解论文; 槽寿命论文; 常温固化论文; 阴极涂层论文; 节能论文;
GL75kA预焙铝电解槽的破损原因分析及常温固化TiB2阴极涂层技术的应用
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