螺栓扳手论文-伍贤洪

螺栓扳手论文-伍贤洪

导读:本文包含了螺栓扳手论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高强度螺栓,预紧力单元法,模拟扳手法,预应力

螺栓扳手论文文献综述

伍贤洪[1](2018)在《基于ANSYS模拟扳手法的高强度螺栓预紧分析研究》一文中研究指出高强度螺栓连接是机械工程领域应用最为普遍的连接方式之一,而对其预紧的研究一直在探索当中。本文在理论计算的基础上,利用ANSYS软件建立预紧力单元法模型和符合实际扭矩加载情况的模拟扳手法模型,通过对两种螺栓预紧进行模拟分析,对比预应力和扭矩系数结果,论证了模拟扳手法的实际参考价值和为理论研究提供依据。(本文来源于《装备制造技术》期刊2018年12期)

刘焕金,王杰,黄纪刚,刘威[2](2018)在《内燃螺栓扳手扭矩数字化显示设计》一文中研究指出目前使用的内燃双头轨枕螺栓扳手(简称内燃螺栓扳手)不能实时显示拧紧扭矩,难以满足对轨枕螺栓紧固作业精度和效率的要求。对现有的内燃螺栓扳手进行数字化改进,增加扭矩测量及显示功能。在添加的扭矩测量装置中,使用电阻应变式压力传感器测量压缩弹簧的压力;对安全离合器模型进行简化并分析,确定了弹簧压力与拧紧扭矩之间的线性关系;用改进后的设备分组进行实验,使用SPSS软件进行数据分析,建立起弹簧压力与拧紧扭矩之间的线性回归方程;将理论分析和实验分析得到的结果进行对比,验证了理论分析结果的正确性,也验证了该方案的可行性。对现有内燃螺栓扳手进行数字化改进成本较低,改进后的设备大大提高了路务工人的作业效率和精度。(本文来源于《现代制造工程》期刊2018年10期)

徐公义,王天宇,刘洪俊,周庆华[3](2018)在《抽油机井平衡块固定螺栓打备扳手的研制与应用》一文中研究指出抽油机井在油田上有千万台,调平衡是项经常性的工作,调平衡的效率也就需要提高,针对平衡块狗牙螺丝在拆卸和安装时由于螺栓随着螺帽转动,无法顺利完成这一段的工作,影响生产,影响产量。根据所有抽油机狗牙螺栓都是46螺帽的共同的特点,制作此工具。经过多年的应用结果表明,该工具虽然不大,可是在提高调平衡的效率上却有特别显着的作用,且减少了劳动强度。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2018年09期)

潘玉霞,王玫,张杉杉[4](2018)在《基于人机工程的铁路内燃螺栓扳手外观改良设计研究与分析》一文中研究指出以国内现有的铁路内燃螺栓扳手为设计对象,分析国内相似产品外观,结合内燃螺栓扳手结构进行外观改良设计。首先在原产品的基础上设计了具有美观性和保护性的外壳,提高了其外观一体性和使用生命周期;其次重点从人机工程的角度考虑了整机外形尺寸,操纵杆、换向杆的高度,数字显示屏的观察斜度和按钮布局,以及符合工作环境的配色方案;最终设计出美观、安全、高效的内燃螺栓扳手,给操作提供良好的用户体验,并增加内燃螺栓扳手的产品竞争力。(本文来源于《机械》期刊2018年07期)

张振京[5](2018)在《高强度螺栓电动定扭矩拧紧扳手测控系统设计》一文中研究指出随着我国高速铁路建设的迅速发展以及对于整体建设质量要求的提高,国家对于各类铁路建设设备工具提出了更加严格的要求。近些年来,对部分铁路沿线钢桥螺栓进行安全监测后发现部分螺栓出现因螺栓拧紧工具控制精度低以及可靠性差的原因造成的超拧或欠拧甚至扭断的现象,极大的影响了整体铁路建设的质量以及沿线火车的安全性能。因此,开发一款新型的满足实际工程所需的嵌入式高强度螺栓拧紧扭矩扳手已经成为了我国铁路钢桥建设的一个十分迫切的需求。本文对螺栓拧紧方法以及国内外电动定扭矩拧紧扳手发展与现状进行了介绍,通过分析现有扳手功能和性能的不足阐述了课题研究的意义。本文针对现有桥梁电动拧紧扳手的不足,在深入分析新型扭矩扳手功能需求的基础上,提出了新型钢桥高强度螺栓电动定扭矩拧紧测控系统的总体方案。通过对新型扭矩测控系统需求资源的分析确定了以STM32F103RET6为硬件控制核心,并完成各个硬件控制模块的选型和分析,确定了整个测控系统硬件方案和软件方案的设计。在确定总体方案后,通过进行硬件电路设计和软件底层驱动以及功能程序的编写完成了项目需求的人性化的显示和提示引导界面、实时扭矩显示模式、峰值扭矩控制模式、参数设置、静态标定和快速标定功能、时间信息与二维码信息采集存储的功能,同时还加入了转角法辅助控制、GPRS无线数据传输以及本地螺栓拧紧数据存储等功能,满足了项目功能实际需求。本文采用螺栓扭矩控制误差系数补偿的方式提高了整体扭矩控制的精度。同时,通过对不同型号建立控制误差补偿系数库实现了不同螺栓扭矩控制的快速输出扭矩设定以及高精度定扭矩控制的功能。另外,课题通过对标准扭矩仪表工作机理的分析与研究,提出了扭矩传感器快速标定功能,较大的减小了扭矩传感器标定的时间和难度。最后,为了保证扭矩扳手整体功能的可靠性和安全性,针对其中故障危险模块以及常见故障进行了故障自诊断设计以及故障容错设计以保证扭矩扳手的可靠性。高强度螺栓电动拧紧扳手经过实际工程测试效果良好,其完善的功能、可靠的扭矩控制使得该扭矩扳手具有一定的使用价值和参考意义。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-22)

唐定华[6](2018)在《螺栓扳手机器人的设计与实现》一文中研究指出随着我国的综合国力和科技水平的不断增强,国内高速铁路得以快速发展。此外国家“一带一路”战略的实施,将进一步推动我国铁路有关产业的发展。高速行进的高铁、动车和火车对铁路的质量要求越来越严格。因此,生产一种轻量型、安全、高效、可靠、扭矩可控、价格适中的螺栓扳手具有重要意义。本文对目前铁路有关松紧螺栓的工具进行了调研,学习了国内外有关螺栓拧紧的技术,借鉴相关技术并结合螺栓扳手机器人的机械结构,研究了适合本文的拧紧算法,研究成果为线路工作提高了效率,降低了铁路工作者工作强度,提高了轨道线路螺栓套件的联结质量,适应了我国高速发展铁路的需求。具体研究工作和成果如下:1)螺栓扳手机器人机械结构设计。根据设计轻量型、智能化的要求,选用了嘉陵斧170F汽油发动机、电磁离合器、联轴器和齿轮轴、蓄能体、换向机构、丁字轴等设计了螺栓扳手机器人的总体结构,从而搭建了其机械结构。2)螺栓扳手机器人的算法研究。针对使用螺栓扳手时,重量大、智能化低和效率低等问题,提出了一种基于扭矩转角控制算法,提高了螺栓扳手工作效率、可靠性和智能化。3)螺栓扳手机器人的硬件设计。选用由飞思卡尔半导体公司的16位处理器MC9S12XS128作为主控芯片,选用七段式的叁位数码管和带自锁的按钮等作为人机交互模块,同时使用蓝牙模块实现螺栓扳手和PC的通信。从功能、稳定性和可靠性角度出发,硬件中添加电磁兼容抗扰设计。4)螺栓扳手机器人的软件设计。本文下位机采用Code Warrior编译环境和C语言编程实现,上位机采用VC6.0编译环境和C++语言实现。软件设计思想则采用模块化和消息触发式思想。5)螺栓扳手机器人的实验测试。最后在完成螺栓扳手机器人的实验室调试,完成电磁兼容环境试验。测试结果表明,控制器基本满足设定的要求。为了检验基于扭矩转角控制算法的实际应用性,利用静扭矩螺栓扳手进行了比对检测。实验结果表明基于扭矩转角控制算法能够很好的满足设计要求。(本文来源于《西安工业大学》期刊2018-05-15)

王建伟,刘彬[7](2018)在《滑角内六角螺栓专用拆卸扳手设计应用》一文中研究指出针对现场维修过程中设备沉孔内的内六角螺栓螺丝头滑角后难以处理的故障,通过设计和制作具有顶刃机构的专用六方扳手,有效提高滑角内六角螺栓故障处理效率。(本文来源于《中外企业家》期刊2018年13期)

唐定华,秦刚,陈忠孝,安欢欢,路荣坤[8](2017)在《冲击式内燃螺栓扳手电源电路研究与设计》一文中研究指出为实现冲击式内燃螺栓扳手控制器的稳定工作,通过测试发现在汽油发电机和控制器之间会有浪涌出现。并且在实际应用中,电路浪涌干扰会导致控制装置频繁进入保护状态,这严重影响了内燃螺栓扳手的使用。针对以上问题,利用二极管、功率电阻和TVS管等非线性元器件设计了两种电源浪涌软启动抑制电路。通过电路仿真和结合冲击式内燃螺栓扳手做松紧螺栓实验,结果表明,该电路能有效抑制浪涌,而且能够为内燃螺栓扳手提供稳定工作电源。(本文来源于《电子测量技术》期刊2017年11期)

[9](2017)在《能自动卡紧螺栓的扳手》一文中研究指出每个家庭可能都会有一个扳手。但这样一个司空见惯的工具,它的设计真的就很完美了吗?答案显然是否定的,最明显的一个缺点是,在拧不同大小的螺栓时,都需要调整大小,然而,每次拧动一圈螺栓,都需要抬起扳手,以重新调整角度,太让人抓狂了!这在美国Loggerhead Tools公司的设计师看来,简直就是个无法忍受(本文来源于《学苑创造(7-9年级阅读)》期刊2017年09期)

沈家骅[10](2016)在《我国电动扳手与钢结构中高强度螺栓施拧技术的发展》一文中研究指出回顾了我国钢结构中高强度螺栓施拧技术的发展过程,介绍了采用扭矩法施拧的机理及影响施拧精度的主要因素,指出了目前施拧中存在的问题。在此基础上,提出利用新型电动扳手大幅度提高施拧精度和简化施拧工序的先进方法,对高强度螺栓施拧技术的提高具有重要参考价值。(本文来源于《铁道建筑》期刊2016年07期)

螺栓扳手论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目前使用的内燃双头轨枕螺栓扳手(简称内燃螺栓扳手)不能实时显示拧紧扭矩,难以满足对轨枕螺栓紧固作业精度和效率的要求。对现有的内燃螺栓扳手进行数字化改进,增加扭矩测量及显示功能。在添加的扭矩测量装置中,使用电阻应变式压力传感器测量压缩弹簧的压力;对安全离合器模型进行简化并分析,确定了弹簧压力与拧紧扭矩之间的线性关系;用改进后的设备分组进行实验,使用SPSS软件进行数据分析,建立起弹簧压力与拧紧扭矩之间的线性回归方程;将理论分析和实验分析得到的结果进行对比,验证了理论分析结果的正确性,也验证了该方案的可行性。对现有内燃螺栓扳手进行数字化改进成本较低,改进后的设备大大提高了路务工人的作业效率和精度。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

螺栓扳手论文参考文献

[1].伍贤洪.基于ANSYS模拟扳手法的高强度螺栓预紧分析研究[J].装备制造技术.2018

[2].刘焕金,王杰,黄纪刚,刘威.内燃螺栓扳手扭矩数字化显示设计[J].现代制造工程.2018

[3].徐公义,王天宇,刘洪俊,周庆华.抽油机井平衡块固定螺栓打备扳手的研制与应用[J].化工设计通讯.2018

[4].潘玉霞,王玫,张杉杉.基于人机工程的铁路内燃螺栓扳手外观改良设计研究与分析[J].机械.2018

[5].张振京.高强度螺栓电动定扭矩拧紧扳手测控系统设计[D].山东大学.2018

[6].唐定华.螺栓扳手机器人的设计与实现[D].西安工业大学.2018

[7].王建伟,刘彬.滑角内六角螺栓专用拆卸扳手设计应用[J].中外企业家.2018

[8].唐定华,秦刚,陈忠孝,安欢欢,路荣坤.冲击式内燃螺栓扳手电源电路研究与设计[J].电子测量技术.2017

[9]..能自动卡紧螺栓的扳手[J].学苑创造(7-9年级阅读).2017

[10].沈家骅.我国电动扳手与钢结构中高强度螺栓施拧技术的发展[J].铁道建筑.2016

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