WK-20型电铲冬季故障高发原因及处理办法

WK-20型电铲冬季故障高发原因及处理办法

河北钢铁集团矿业有限公司司家营北区分公司河北唐山063700

摘要:本文主要探讨的是wk-20型号电铲在冬季使用过程中,经常出现的故障问题,电铲是进行作业时候的重要设备,因此,电铲出现故障可能导致整个工期延误,对企业造成损失,对于经常出现的故障原因,要采取有效的措施,进行解决,本文对此进行探讨。

关键词:wk-20;高发原因电铲维护

在进行露天矿业的工作时,需要用到许多设备进行辅助作业,wk-20是我国进行露天矿业作业时候的重要设备,在整个挖掘系统中占据着很重要的地位,但是,在冬季恶劣的环境条件下,经常出现问题,那就是电气系统经常出现在制动器已经开启的情况下,系统警报提示其没有打开的故障,这些故障的原因是由于冷空气导致气路管冻结堵塞造成,针对这些高发原因,采取相应措施,以降低出现故障导致的损失。

一、wk-20型电铲简述

Wk-20型号的电铲,是用于大型采矿区作业的挖掘机,它可以和载重量154至220吨的矿用自卸车一起配套使用,适用于大型采矿区的作业,适用于年产量高于一千万吨以上的采装作业,但是,由于工作地点以及工作时间的缘故,导致在冬天这个恶劣的环境下,出现一些故障,最常出现的问题就是报匣打不开,这个故障是最常见的,出现这个故障的原因就是由于机器受冷空气影响,导致继电器的气路管冻结堵塞,从而使系统检测不到压力继电器反馈回来的信号,没有信号之间的传输,导致系统对信息判断失误,对故障进行误报。针对出现的这个问题,对电铲系统内部的行走制动器系统进行改进,可以有效解决因为冬季而出现的高发故障,从而有效降低企业的损失,保障了工期的进程。

1.1.故障高发部位

Wk-20电铲系统内部的行走机构制动器采用的是外抱式的V型制动结构,这种结构是由连杆、托架、弹簧装置、制动臂装置、制动连杆以及制动臂座架和支架组成,如下图所示,在工作时候,当压缩空气经过制动器的气缸部位时候,制动器由活塞弹簧打开,将气体通入气缸,当气缸排气或者断电时候,气缸的弹簧通过压缩活塞将制动器抱紧,这就是其工作原理。行走机构采用的V型外包式制动器对整个系统的稳定性提供了保障,增强了保护作用。

二、wk-20故障高发原因分析

2.1.wk-20故障部位的工作原理

Wk-20电铲有打开和关闭行走模式。

在设备打开至行走模式的时候,机器进行工作,电磁产生耦合作用,进行动作,将压缩气体通过阀门推入到排气阀中,提供压缩气体至V型制动器的气缸中,推动阀芯右移,给V形制动器气缸供气,活塞压缩弹簧将制动器打开,从而打开制动器。在系统测定的压力到达继电器的调定值时,会通过信号反馈作用到变频器,变频器接收到反馈信息后,进行设备的信息指导,实现设备行走动作。

在关闭行走模式时,电磁不耦合,电磁阀线圈失电,气体不会经过气缸而是制动器产生反应,芯片与通电时候相反移动,关闭与上一环节的管口,导致设备停止行走动作。

2.2.出现故障的主要原因

电铲之所以出现无法行走的故障,主要有以下几种原因导致:

(1)管路1部位堵塞。将机器调换到“行走模式”时候,电磁阀、减压阀正常工作,压力继电器没有勘察到有额定电压的压缩气体,将勘察到的信息发送至PCL端,系统接收信息后显示报匣没有开启,这时候,报匣的状态是关闭的。故障表现的形式为,电磁阀与压力继电器之间的气体管路由于受到冷空气影响,管道堵塞,或者出现破裂,这种故障的处理方式较简单,而且处理所需要的时间也比较短,对设备不会造成比较大的损坏,处理较方便。

(2)管路2部位堵塞。将开关调到“行走模式”后,电磁阀、减压阀正常工作,同样,压力继电器在勘察过程中没有发现带有额定电压的压缩气体,将勘察到的信号反馈给PLC端,系统在接受信号后显示报匣没有打开,但是压缩气体已经进入气缸,而且经过检测发现,报匣是打开状态,但是依旧出现故障,因此,故障的原因是压力继电器附近的管路受外界影响堵塞,或者是PLC端口出现故障,导致设备无法移动,这种故障的处理稍微复杂一点,但是对设备本身不会造成损坏。

WK-20行走制动器气路系统改进前简图

三、wk-20电铲冬季高发原因故障解决方案

Wk-20电铲在露天矿产进行作业时,受恶劣气候影响,非常容易出现故障,可以通过在润滑室改造固定底座,接着将大部分行程气控系统原件转移到有加热的润滑室内部,利用这种改良方式,可以有效解决因为冷空气影响导致管道冻裂或者堵塞的问题,可以很大程度上降低故障发生的频率,而且也节省了后期维修的时间,方便了施工。这种通过对原本形成其控系统零部件进行重新布置的方法,是最简便,有效的。

也可以通过改变压力继电器的安装位置,对冬季经常发生的问题进行有效解决。压力继电器是整个系统重要做成的一个部分,通过改变其安装位置,可以有效解决系统误报情况的发生。可以通过以下几个改造方案进行:

(1)将压力继电器改到1所示的部位,假如1与2之间管道出现故障,则调到“行走模式”,电磁阀、减压阀正常工作,当压力继电器勘察都带有额定压力值的压缩气体,然后将信号发送至PLC端,系统显示若报匣呈打开的状态,则设备可以正常移动,但是根据下图所示,我们发现报匣没有打开,因此强行使设备行走,会导致设备受损,所有这种方案不可行。

(2)将压力继电器的安装到2所在的位置,将开关切换至“行走模式”之后,电磁阀、减压阀正常工作,压力继电器通过勘察发现带有额定电压值的压缩气体,然后将信息发送至PLC端,PLC可以控制各个环节进行工作,利用这种改进方式,可以直接将勘察信号反馈给PLC端,有效保护了行程报匣。

WK-20行走制动器气路系统改进后简图

四、结语

电铲在采掘上使用的较多,在采矿作业中担任着重要角色,其作业强度较大,电铲构成较复杂,在冬季使用过程中,经常出现行走制动器系统的问题,导致工期延误,有效对wk-20型号的电铲进行改造,从而改善多发故障,有效降低故障发生的概率,在日常使用过程中,加强wk-20设备的维修与保养,加强操作人员的技术水平,一方面也能延长电铲的使用寿命,对于保护设备也有积极作用。

参考文献:

[1]徐银飞.浅谈4m3电铲常见故障诊断及维护,科技资讯,2016(27)

[2]潘丙雨.系列电铲变频器炸机故障分析与处理,城市建设理论研究,2016(13)

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