600MW超临界机组3号高压加热器泄漏处理

600MW超临界机组3号高压加热器泄漏处理

(华润电力(常熟)有限公司江苏苏州215536)

摘要:文中介绍了上海动力设备有限公司生产的600MW机组高压加热器的结构,并针对高压加热器在运行过程中出现内漏的问题进行了原因分析,同时给出了高压加热器泄漏的处理途径。

关键词:高压加热器管子泄露管板泄露处理

1概述

华润电力(常熟)有限公司3号机组#3高压加热器在运行过程中多次出现内漏(管子泄露、管板泄露),高加内漏后往往采用系统隔离、系统走大旁路的方法进行处理,在处理过程中往往存在一定的安全风险。另外由于工作环境温度偏高、工作环境的限制,施工堵漏人员往往不能对泄露部分进行彻底处理。本次利用机组大修的机会,对3号高加进行彻底的检查处理。

2#3高加的构造和运行参数

2.1高压加热器的构造

3号机组#3高压加热器为卧式、“U”型管、双流程表面式加热器,锥柱形封头,水室采用自密封结构。#3高加传热区设有过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结段和疏水冷却段,#3高加安装在13.7m层,高加采用大旁路系统,进口、出口、旁路均为电动闸阀。

2.2高压加热器主要运行参数见表1。

表1真空泵主要运行参数

3.高压加热器泄漏检查情况

3.1高加涡流探伤情况(见图1)

本次共检测5346根换热管,发现可记录性缺陷管29根(红色);共有13根不通管(蓝色);291根管管口进不去(因管口有异物、变形或因筒体封头结构及隔板角度影响;绿色);198根已堵管(黑色)。

3.2压缩空气打压查漏情况

通过对加热器通压缩空气进行试压,进一步确定泄漏的具体情况,最后决定对发现的缺陷管29根(红色)进行处理、对已堵过的198根管道周围管板进行重新打磨处理(黑色)。

图1

4.1和1、2号高加相比,3号高加运行工况比较差,相比疏水量最大,而且相比1、2号高加其给水温度最低、抽汽温度却最高,导致换热管及管板的热应力均很大,容易发生泄漏;

4.2我厂高加自2005年投产以来,运行已十多年,高加内部管子、管板已出现一定的磨损老化;

4.3我厂3台机组中,只有3号机组3号高加发生泄漏,高加内部管道的加工工艺、焊接工艺质量可能存在问题。

4.4在超越设计工况下运行会缩短加热器寿命,因为压差随流速平方成正比,蒸汽或给水会大大缩短加热器寿命,而我厂机组已改进扩容,但高加并未跟随改进。

5#3高加内漏的处理方案

根据以上情况,经我司广泛了解、沟通,邀请有资历、有业绩的加热器堵漏公司进行处理,具体针对此台高加的检修方案如下:

1、高压加热器充分降温后,将人孔门打开,拆卸水室分隔板;

2、将气侧相连接的管道阀门都关闭,往气侧打入压缩空气,同时在水侧管板上涂抹肥皂液进行找漏,查找新的管口漏点或者焊疤上面的泄漏点;

3、找到新漏点以后做好标记,然后将气侧的压缩空气泄掉,将已经电焊了的原电焊疤打磨掉,不可长时间打磨一个位置。一定要将原电焊疤清理干净,露出原管板材质。对管板进行着色探伤,如果发现管板有裂纹,要在裂纹两头钻出终止裂纹孔;

4、对打磨抛光好的管板区域使用高加管板专用加热棒进行加热,加热到100°左右(如果管束内有积水会造成积水沸腾,影响加热棒工作,我们也可以结合火焰加热方式进行预热),减少电焊应力对管板的影响,降低电焊后焊疤出现裂纹的可能性;

5、采用钨极氩弧焊对进水室全部管口、管板进行修复焊接,然后进行覆盖焊接处理,焊接过程中每焊一层要进行局部预热,每焊接一处管板之前要对其进行压缩空气吹灰,更换铜质毛刷头进行抛光。焊接过程中每焊一层要进行敲击焊渣,焊接后对焊缝进行抛光,着色检验,焊接面不高于管板平面2mm;

6、焊接完毕以对焊接处进行局部退火处理,温度120℃,帮助消除焊接应力,最后再次查漏验收;

6#3高加内漏的焊接工艺:

1、焊前清理:采用打磨、钢丝刷、化学溶剂擦洗方法,将坡口面及附近区域打磨干净,去除油、锈、水等杂质,露出金属光泽;

2、焊接方法:采用手工钨极氩弧焊(M-GTAM)

3、焊接材料:焊丝GBER50-6,规格Φ2.4mm;

4、焊丝在使用前要抛光,切割到适合的长度;

5、焊前预热温度≥130℃,层(道)间温度控制在280-300℃,钨极类型及尺WCeΦ2.5mm,电流衰减时间;3-4s,保护气体及流量;100%Ar,8-12L/min。

6、焊接电参数:

表2

7、采用少量摆动的操作技巧,采用风铲和钢丝刷进行焊道间清理,收弧时填满弧坑;

8、焊后按要求检测合格。

7处理后运行情况

重新处理、堵漏后,进行灌水试验,没有发现泄漏;投入运行后,没有发生异常,效果良好。

8结束语

高压加热器在长期投入运行过程中,出现内漏是不可避免的,预防和解决问题很关键,要认知以下两点:

1、在管侧,换热管进口端是高压加热器管系最易发生泄漏的部位之一。换热管进口端泄漏,主要是给水进口端侵蚀造成的,其产生侵蚀的原因现已很清楚,一般认为给水温度在120~200℃时管内壁会形成氢氧化亚铁Fe(OH)2,其化学反应式:Fe+2H2O=Fe(OH)2+H2氢氧化亚铁Fe(OH)2这层氧化膜结构疏松,易被水冲刷掉,蚀坑就是由于这种氧化膜不断产生,又不断冲刷而形成的。而当给水温度高于200℃时,管内壁会形成硬性的四氧化三铁Fe3O4氧化膜,它能对管壁起保护作用,其化学反应式:3Fe+4H20=Fe3O4+4H2。同时高加管板的给水进口侧与给水出口侧温差大,存在热应力差。更易造成换热管和管板的焊缝裂纹。

2、加热器在冷态启动或者运行工况发生变化时,温度的变化率限定在≤55℃/h。必要时可允许变化率≤110℃/h。但不能再超过此值。规定这个温度变化率可使厚实的水室、管板、壳体和管束有足够的时间均匀地吸热或散热,以防止热冲击。

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