论文摘要
东辛油田经过三十多年的开发已进入特高含水开发期。原油含水率大幅度上升,采出液及污水处理量急剧增加,集输系统的生产能耗也大幅度增加,原有的工艺、设备已不能适应生产要求,必须进行新技术、新工艺等的研究,对生产设备和工艺进行改进,以适应高含水期生产的需要,努力降低生产能耗,提高设备利用率。本文以东辛辛一站、辛三站为试验区,对主要耗能设备,如加热炉、油水泵、电机等进行效率测试;对联合站原油处理系统、输油系统以及外输管网等进行能量分析计算;根据测试和计算结果,找出了原油集输系统中能耗大的主要原因在于输油系统效率低,特别是输油泵能耗和管网压能损失,以及加热炉热效率低,指出节能降耗潜力在于提高输油泵和加热炉的运行效率,降低管网压能损失。针对现有集输系统存在的问题,提出相应的节能降耗措施,通过改进输油工艺流程,采用高效常温高粘起泡原油游离水脱除工艺、高效输油泵变频调速技术,可以提高输油系统效率;合理控制过剩空气系数可以提高加热炉的热效率,对沉降罐和管线进行保温,降低热损耗等等。通过对比分析发现,使用节能配套技术能够取得显著的经济效益,每年共节约能源费用达889.8万元。
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摘要Abstract第一章 前言1.1 研究目的和意义1.2 国内外油田研究现状1.2.1 常温游离水预脱除工艺1.2.2 实现常温脱水工艺1.2.3 研制使用高效节能设备1.3 研究内容第二章 能量分析基本知识2.1 能量平衡分析概述2.2 (火用)分析概述第三章 东辛油田辛一站、辛三站简介3.1 油品物性3.2 辛一联合站原油处理工艺流程3.2.1 生产现状3.2.2 能耗现状3.3 辛三联合站原油处理工艺流程3.3.1 生产现状3.3.2 能耗现状3.4 输油系统的工艺流程第四章 原油集输系统能量分析计算4.1 输油系统能量平衡计算4.1.1 计算模型的建立4.1.2 辛一站计算结果4.1.3 辛三站计算结果4.2 加热炉系统能量分析4.2.1 热平衡分析模型的建立4.2.2 (火用)分析模型的建立4.2.3 辛一站能量分析结果4.2.4 辛三站能量分析结果4.3 原油处理系统的能量分析4.3.1 能量平衡分析模型的建立4.3.2 (火用)分析模型的建立4.3.3 辛一站计算结果4.3.4 辛三站计算结果4.4 外输管网能量分析4.4.1 分析模型的建立4.4.2 辛一站能量分析结果4.4.3 辛三站能量分析结果第五章 原油集输系统的节能降耗5.1 原油集输系统用能状况5.2 原油处理工艺存在的问题5.3 原油脱水工艺的改进5.3.1 常温游离水脱除的基本原理5.3.2 高粘起泡原油游离水脱除装置5.3.3 工艺改进后的节能潜力及效益分析5.3.4 三相分离器脱水率对能源利用率的影响5.4 提高输油系统运行效率的途径5.4.1 影响输油系统效率的因素分析5.4.2 提高输油系统运行效率的主要途径5.5 提高热能利用率5.5.1 提高加热炉运行效率5.5.2 加强沉降罐的保温5.5.3 减少外输管线的散热量5.6 节能降耗配套技术改造前后的对比分析5.6.1 能量分析5.6.2 总的经济效益分析结论参考文献附录A 能量分析计算原始数据攻读硕士学位期间取得的学术成果致谢
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