(山西大唐国际临汾热电有限责任公司041000)
摘要:本文通过对我公司石灰石-石膏湿法脱硫运行分析,发现影响石灰石-石膏湿法脱硫效率的部分原因,通过此平台,与相关人员进行学习讨论。
关键词:石灰石—石膏湿法脱硫;原理;影响因素
石灰石-石膏湿法脱硫技术的发展已逐渐成熟。石灰石-石膏湿法脱硫技术主要是运用石灰石浆液作为吸收剂,与烟气中的SO2进行一系列的化学反应,达到净化气体,保护环境的目的。
1.反应原理。石灰石-石膏湿法脱硫工艺的主要反应场所是吸收塔。在此工艺中,送入吸收塔的吸收剂-石灰石浆液与烟气接触混合,烟气中的SO2与吸收剂浆液中的CaCO3以及鼓入的空气中的O2发生化学反应,生成CaSO4•2H2O即石膏;脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴,烟气再热器加热升温后,经烟囱排入大气。
1.1吸收反应的机理。烟气与喷嘴喷出的循环浆液在吸收塔内有效接触,循环浆液吸收大部分SO2,反应如下:
SO2+H2O→H2SO3(溶解);H2SO3→H++HSO3-(电离)
吸收反应是传质和吸收的过程,水吸收SO2属于中等溶解度的气体组分的吸收,根据双膜理论,传质速率受气相传质阻力和液相传质阻力的控制。
1.2氧化反应的机理。部分HSO3-在吸收塔喷淋区被烟气中的氧所氧化,其他的HSO3-在反应池中被氧化空气完全氧化,反应如下:
HSO3-+1/2O2→HSO4-;HSO4-→H++HSO42-
氧化反应的机理基本同吸收反应,不同的是氧化反应使液相连续、气相离散。水吸收O2属于难溶解度的气体组分的吸收,根据双膜理论,传质速率受液膜传质阻力的控制。
1.3中和反应的机理。吸收剂浆液被引入吸收塔内中和H+,使吸收塔保持一定PH值。中和后的浆液在塔内再循环。中和反应如下:
Ca2++CO32-+2H++SO42-+H2O→CaSO4•2H2O+CO2↑;2H++CO32-→H2O+CO2↑
中和反应伴随着石灰石的溶解和中和反应及结晶,由于石灰石较难溶,因此本环节的关键是增加石灰石的溶解度,反应生成的石膏应尽快结晶,以降低石膏过饱和度。
2.影响石灰石-石膏湿法脱硫效率的主要因素有:①吸收塔入口参数②石灰石粉的品质、纯度和粒度的影响③运行因素的影响。
2.1吸收塔入口烟气参数的影响。脱硫效率随吸收塔进口烟气温度的降低而上升,这是因脱硫反应时放热反应,温度升高不利脱除SO2反应的进行。实际中有的电厂在吸收塔原烟气入口处安装喷淋装置以降低烟温,提高脱硫效率。
2.2烟气中SO2浓度的影响。在钙硫比一定的条件下,当烟气中SO2浓度降低时,据化学反应动力学,其吸收速率较低,吸收塔出口SO2浓度与入口SO2浓度相比降幅不大。因此,工程上普遍认为烟气中SO2浓度低不易获得很高的脱硫效率,浓度较高时容易获得较高的脱硫效率。
2.3烟气中O2浓度的影响。在吸收剂与SO2反应过程中,O2参与其化学反应,使HSO3-氧化成HSO4-,有利于SO2的吸收,脱硫效率呈上升趋势,但当烟气中O2很高时,可能是系统漏风严重,进入吸收塔烟气量增加,烟气在塔内停留时间减少,将导致脱硫效率下降。
2.4烟气含尘浓度的影响。烟气中的飞灰经过吸收塔洗涤后绝大部分留在了浆液中,浆液中的飞灰在一定程度上会阻碍石灰石的消溶,从而使浆液pH值降低,脱硫效率下降;同时飞灰中溶出的一些Hg、Mg、Zn等离子也会抑制Ca2+与HSO3-的反应,进而影响脱硫效率。
2.5石灰石粉品质和粒径对脱硫运行的影响。石灰石中的杂质对石灰石的溶解起阻碍作用,杂质中的Mg、Al等杂质对脱硫效率虽有有利一面,但更不利的是F-与Al3+化合成F-Al络合物,形成包膜覆盖在石灰石颗粒表面,降低了石灰石的利用率。杂质中的MgCO3、Fe2O3、Al2O3均为酸易容物,它们进入吸收塔后均能生产易容的镁、铁、铝盐,这些非钙离子盐类富集增加将弱化CaCO3的溶解和电离,所以石灰石这些杂质含量增加将影响石灰石的利用率和脱硫效率。
2.6运行因素的影响
2.6.1浆液pH值对SO2吸收的影响。浆液pH值升高,一方面因液相传质系数增大,SO2的吸收速率增大,另一方面,因在pH值较高(大于6.2)的情况下脱硫产物主要是CaSO3•1/2H2O,其溶解度很低,极易达到过饱和而结晶在塔壁和部件表面上,形成很厚的垢层,造成系统严重结垢。浆液pH降低,SO2的吸收速率减小,但结垢倾向减弱。当pH值降到4.0以下时,浆液几乎不在吸收SO2。
2.6.2浆液的pH值对石灰石、CaSO3•1/2H2O、CaSO4•2H2O溶解度的影响。随着pH的升高,CaSO3•1/2H2O的溶解度显著下降。同时随着SO2的吸收,浆液pH降低,反应产生的CaSO3•1/2H2O的量增加并会在石灰石颗粒表面形成一层液膜,液膜内部的石灰石的溶解又使pH值升高进而CaSO3•1/2H2O析出并沉积在石灰石颗粒表面,使石灰石颗粒表面钝化。钝化的外壳阻碍了石灰石的继续溶解,导致脱硫效率和石灰石利用率下降。由此可见,低pH值有利于石灰石的溶解和CaSO3•1/2H2O的氧化,高pH值有利于SO2的吸收。选择一合适的pH对烟气脱硫很重要,实际的吸收塔浆液pH通常选择5~6之间。
2.6.3液气比L/G的影响。在其他参数值一定的情况下,提高液气比相当于增大了吸收塔内的喷淋密度,使液气间的接触面积增大,吸收过程中的推动力增大,脱硫效率也将增大。但液气比超过一定程度,吸收率将不会显著提高。对于实际运行的石灰石湿法FGD系统,提高L/G将使浆液循环泵的流量增大,使设备投资和运行成本相应增大。
2.6.4浆液循环量的影响。新鲜的石灰石浆液喷淋下来与烟气接触后,SO2等气体与吸收剂的反应并不完全,需要不断的循环反应,以提高石灰石的利用率。增加浆液循环量,提高L/G的同时,也就增加了浆液与SO2的接触反应时间,从而提高了脱硫效率。但是过高的浆液循环量将导致初投资和运行费用增加。
2.6.5.浆液停留时间的影响。浆液在反应池内停留时间长将有助于浆液中石灰石与SO2完全反应,并能使反应生成物CaSO3有足够时间完全氧化成CaSO4,形成粒度均匀,纯度高的优质石膏。
2.6.6吸收剂过饱和度的影响。石灰石浆液吸收SO2后生成SO3和CaSO4。石膏结晶速度依赖于石膏过饱和度,在运行中,当超过某一更高值时,石膏晶体会在其他物质表面上生长,导致吸收塔浆液表面结垢。正常运行的脱硫系统过饱和度一般控制在120%~130%。
2.6.7Ca/S的影响。在保持液气比不变的情况下,钙硫比增大,注入塔内吸收剂的量相应增大,引起浆液pH值上升,可增大中和反应的速率,提高脱硫效率。但是,由于石灰石的溶解度降低,其供给量的增加将会引起石灰石过饱和度凝聚,使反应的表面积减小,脱硫效率降低。对于石灰石湿法FGD,吸收塔浆液Ca/S在1.02~1.03之间。
2.6.8吸收塔内烟气流速的影响。在其他参数维持不变的情况下,提高吸收塔内烟气流速,可以提高气液两相的湍动,增加脱硫效率。但烟气流速增大,则烟气在吸收塔内的停留时间减小,脱硫效率下降。因此,从脱硫效率的角度来讲,吸收塔内烟气流速有一最佳值,高于或低于此气速,脱硫效率将会降低。
3.结束语
总而言之,对我国燃煤火电企业来说,在很长时间内都需要运用石灰石—石膏湿法脱硫技术对SO2进行处理。因此,相关人员应充分考虑各种因素对石灰石-石膏湿法脱硫效率的影响,采取有效的措施,提高脱硫效率,减少SO2的排放量,保障我国居民的健康生活。