关键词:喂料机;尾架;漏料量
1喂料机运行现状与原因分析
1.1喂料机运行现状
蚌埠卷烟厂制丝车间丝线喂料机主要由陡角输送器、烟箱、均料辊、出料斗等四大部分组成。正常生产结束后,陡角输送器(图1)尾架下方托盘内有大量漏料,对10个生产批次的漏料量进行统计分析,平均每批次漏料量11.42Kg。
1.2原因分析
1.2.1原因1:耙钉带料能力低
观察托盘内余料发现其呈波浪型铺在托盘内,说明耙钉在带料时由于每个耙钉之间间距较大,部分余料未被回收,导致产生漏料。
1.2.2原因2:R型护罩距耙钉较远
测量耙钉与R型护罩距离d是50mm,此时若额定提升力无法克服下滑物料重力,物料就会顺着此间隙落回托盘内,造成高达11.42Kg/批的漏料量。
1.2.3原因3:托盘设计不合理
托盘高度和设计不合理,致使耙钉运动轨迹与托盘内缘有相对间隙,托盘内产生漏料。
2.喂料机结构的改进
2.1将部分耙钉条改为刮板
2.1.1通过实验发现,替换耙钉条的刮板数超过4个,喂料机的提升能力略有下降,物料流量不稳定。因此替换耙钉条的刮板数不能超过4个。
2.1.2在托盘内放置一定质量的物料16Kg,调查单机运行喂料机(不带料)0.5h后托盘内余料量,确定最佳刮板数。
试验得出,当替换耙钉条的刮板数为4个时,托盘内余料量最少,确定最优值为4个。
2.2设计制作与R型护罩匹配的活动小车
活动小车与护罩固连,下方滚轮可带动护罩移动,可随时调整护罩与耙钉至最佳距离,利用调整连杆定位。
2.3采用单因素实验法确定护罩与耙钉之间的最佳距离
原护罩与耙钉距离d=50mm,间距大漏料多。经计算,距离d与漏料量是强正相关关系。
采用单因素实验法,对距离d从30mm到5mm之间进行漏料量对比实验(d<5mm时,耙钉易接触刮擦到护罩,故不考虑),得到托盘平均漏料量折线图(图2)。
从折线图中可以看出,当距离d=10mm时,漏料量下降程度趋于稳定。因此,确定R型护罩与耙钉距离d=10mm。
2.4改进托盘结构及尺寸
2.4.1通过计算确定改进后的托盘尺寸
由于托盘深度过大,托盘底部厚度约40mm的物料不能被耙钉有效回收,因此要降低托盘深度至70mm,同时提高托盘底部距地高度至150mm。
改进后托盘深度h=110(改进前托盘深度)-40(余料堆积高度)=70mm;
托盘距地高度H=110(改进前托盘高度)+40(裁去的托盘深度)=150mm。
2.4.2对托盘拐角进行改进
转轴部位耙钉的运行轨迹是圆弧(图3),直角托盘不能将拐角余料有效回收利用,因此在托盘拐角添加R型弧,经计算,圆弧半径440mm。
3结果验证
对改进后托盘效果的实际生产验证,统计了5个生产批次的喂料机托盘漏料量,并与改进前对比。
喂料机尾架下方托盘内漏料量由改进前的11.42Kg/批下降至1.06Kg/批,症结解决:(11.42-1.06)/11.42=90.72%,效果良好。
4应用效果
车间各线喂料机机型基本相同,已把技术成果推广到了丝线和片线的所有喂料机,改进后喂料机月平均漏料量减少230Kg以上,漏料问题有了明显的改善。
参考文献
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