论文摘要
针对缸盖的使用工况和设计要求,在ZL114A材料的基础上优化了铝合金的主要成分配比。研究了Sr变质剂的加入量和变质处理后的保温时间对合金力学性能的影响,研究表明:Sr含量在0.01%以上可以达到理想的变质效果。研究了Mg含量对合金力学性能的影响,研究表明:Mg含量在0.5~0.6%范围内可以满足力学性能要求。分析了合金元素对铝缸盖材质力学性能的影响,确定了合金元素的配比。分析了影响铸件气孔的因素,把铝液的质量和精炼除气作为生产工艺的控制重点。研究并确定了熔体处理工艺和工艺参数,成功控制了铝铸件针孔缺陷。研究了铸态和热处理态材料的组织和性能,确定了铝合金缸盖的最佳热处理工艺,研究结果表明:热处理后组织与铸态组织相比,共晶硅形态趋于粒化和圆整,Mg2Si相分布趋于弥散细小,强度和硬度有显著地提高。运用相关的铸造理论和试验数据,分析了缸盖生产中需要解决的关键技术,设计了缸盖的铸造生产工艺。结合生产实际,分析了缸盖的铸造工艺缺陷,把顶注工艺改进为底注工艺,降低了铸造废品率。通过本研究工作,成功实现了柴油发动机铝缸盖的国产化,为大批量生产奠定了基础,已实现日产100件合格铸件的能力。
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摘要Abstract第一章 绪论1.1 铸造铝硅合金在车用发动机领域的研究动态和发展趋势1.2 铸造铝硅合金熔体处理的方法及国内外研究现状分析1.2.1 铸造铝硅合金的组织特点1.2.2 细化处理1.2.3 变质处理1.2.4 铝熔体的净化处理1.2.5 铸造铝硅合金的热处理1.3 铸造铝硅合金氢气孔倾向分析1.3.1 气孔对铝合金铸件性能的影响1.3.2 成因分析1.3.3 主要影响因素和预防途径1.3.4 精炼除气1.4 本课题研究的主要任务和目的第二章 试验方案设计和方法的确定2.1 产品结构特点和对材料的性能要求2.2 铝缸盖材质的选用2.3 试验方案和研究路线第三章 合金熔体处理工艺研究3.1 主要合金元素对合金组织性能影响分析3.2 合金元素确定和原材料的选用3.3 熔炼工艺第四章 铝合金的材料试验4.1 试样的制作和检验4.1.1 铝合金的熔炼工艺4.1.2 试样的铸造工艺4.1.3 试样的炉前检验4.1.4 试样的性能检验4.2 Mg含量变化对机械性能影响的试验4.2.1 试验方案4.2.2 试验结果分析4.3 Sr含量变化对机械性能影响的试验4.3.1 试验方案4.3.2 试验结果分析4.4 热处理工艺研究4.5 变质处理后保温时间对机械性能影响的试验4.5.1 Sr和Mg的烧损4.5.2 保温时间对针孔度的影响4.6 试验结果第五章 在缸盖上的应用试验5.1 缸盖的铸造工艺5.2 缸盖的生产试验和机械性能测试5.2.1 生产试验5.2.2 质量检验5.3 装机试验验证第六章 总结和展望6.1 总结6.2 结论6.3 研究方向和展望第七章 致谢第八章 主要参考文献
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