论文摘要
以大庆石脑油为原料,研究了重整反应温度、压力及空速对重整效果的影响,优化得到了最佳工艺条件。研究了重整催化剂的金属功能和酸性功能对不同反应的影响规律;探讨了水氯平衡的原理,并推导了反应系统补水(氯)量的计算公式。结果表明,在一定工艺条件下,在已知反应物的物量及物性后,确定了反应区的合适水气氛(水分压)范围以后,就可计算出重整进料中水含量。经过蒸发塔后进料中水含量低于此值的差额量,就是应补的水量。而对一定的催化剂,当确定了最佳氯含量以后,就可以确定其对应的标准温度下的水氯分子比。然后校正到反应温度下的水氯分子比,就可以依据公式计算出重整进料中的氯含量。论文还对重整原料中掺炼催化汽油的可能性及效果进行了研究,实验研究和工业试生产表明,催化重整装置掺炼催化裂化汽油是可行的。根据重整原料和催化原料的性质差异,确定适当的掺炼比例,在实际的掺炼过程中,基于混合原料性质的劣质化,需要提高预加氢精制催化剂的性能及精制深度。
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摘要ABSTRACT创新点摘要第一章 前言第二章 文献综述2.1 催化重整工艺的发展2.2 催化重整中的化学过程2.3 催化剂及其作用2.4 催化重整工艺2.4.1 半再生催化重整2.4.2 连续再生式重整2.5 催化重整的动力学及热力学分析2.5.1 六员环烷脱氢反应2.5.2 五元环烷的异构脱氢反应2.5.3 烷烃异构脱氢反应2.5.4 异构化反应2.5.5 加氢裂化反应2.6 我国催化重整工艺技术现状第三章 重整反应实验3.1 实验原料3.2 试剂与催化剂3.3 实验装置和实验方法3.4 结果与讨论3.4.1 反应温度的影响3.4.2 反应压力的影响3.4.3 空速的影响3.4.4 最佳工艺条件的确定3.5 本章小结第四章 催化剂性能的调控4.1 催化剂氯含量对重整反应的影响4.2 水-氯平衡的原理分析4.3 反应系统补水(氯)量计算式的推导4.4 计算式的验证4.5 本章小结第五章 工业化试验效果验证5.1 装置概况5.1.1 装置自然状况5.1.2 装置工艺特点5.1.3 催化剂再生情况5.2 标定实施5.2.1 标定目的5.2.2 标定数据的采取5.3 标定原始数据5.3.1 主要操作条件5.3.2 原料及产品分析数据5.3.3 油品族组成5.3.4 重整装置物料、能耗核算5.3.5 重整主要技术经济指标5.4 标定结论第六章 重整原料中掺炼催化裂化汽油的探讨6.1 催化汽油掺炼存在的问题6.2 掺炼实验结果6.3 工业掺炼实验结果6.4 掺炼催化汽油前后数据对比6.4.1 产品质量的变化6.4.2 产品分布的变化6.4.3 操作条件的变化6.4.4 掺炼存在的问题6.5 本章小结结论参考文献附录1 主要符号说明附录2 反应热及平衡常数计算致谢详细摘要
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标签:重整反应规律论文; 半再生论文; 水氯平衡论文; 催化汽油论文; 掺炼论文;