渡市选煤发电厂煤泥水系统工艺优化改造

渡市选煤发电厂煤泥水系统工艺优化改造

川煤集团达竹煤电渡市选煤发电厂四川达州635000

摘要:针对原煤泥水处理工艺存在水耗较高、环保压力大、自动化程度低等缺点,渡市选煤发电厂通过对煤泥水系统一系列的优化改造,达到了节支降耗、简化部分工艺流程、确保环保达标等目的,具有良好的经济效益和环境效益。

关键词:煤泥水;优化改造;节约;环保;自动化;效益

在选煤行业中,煤泥水处理和煤炭的洗选加工密切相关。煤泥水系统是实现选煤厂洗水闭路循环,确保企业符合环保要求的关键环节,同时煤泥水系统运行的好坏直接影响到分选设备的分选效果、重介质消耗、产品水分等指标。随着市场对选煤产品要求愈加严格,选煤工艺的愈加复杂,以及水资源的愈加珍贵和环境保护标准的愈加严苛,积极探索出更加优化的煤泥水处理工艺,提高对煤泥水处理工艺的管理力度势在必行。

1选煤厂概述

渡市选煤厂是隶属于川煤集团达竹公司的群矿型炼焦煤选煤厂,自1982年建成投产以来,该厂经过多次工艺改造,现原煤年入洗能力达到1.5Mt/a吨,主要产品为优质炼焦精煤。工艺系统采用原煤脱泥后50~0.5mm粒级无压三产品重介旋流器分选、<0.5mm粒级直接浮选、尾煤浓缩压滤联合流程,其配套的煤泥水处理系统能基本满足日常生产需求,实现洗水闭路循环。但随着近年来原煤入洗量的不断提高,厂区废水回收系统的改造,以及企业“节支降耗,降低成本”措施的跟进以及国家对企业节能减排和环境要求的提高,原煤泥水系统暴露出不少缺点,在节约成本、环境保护、自动化程度方面仍大有优化改进的空间。

2煤泥水处理工艺及存在缺点

2.1原煤泥水处理工艺流程

煤泥水处理工艺流程如图1所示。中矸磁选尾矿(煤泥水)通过旋流器组进行分级、浓缩,底流进入高频筛回收部分粗煤泥。溢流与高频筛筛下水进入沉淀塔;沉淀塔底流由压滤机脱水回收成为煤泥,溢流作为循环水重复使用。洗煤厂房滴冒跑漏的煤泥水、厂区路面冲水、雨水汇集到703集中水池,通过泵打至中、矸磁尾桶进行后续处理。

图1

2.2存在缺点

1)该厂洗煤工作制度采用三班制,两班生产,一班检修。生产期间,由于系统循环水的消耗,需要在循环水池中补加清水。随着近年来入洗原煤量的增加,原煤煤质的变化,细粒含量增加,洗煤清水消耗量较往年增大,单月水耗高时达0.08T/吨入洗原煤量。在生产系统中,哪些工艺环节还可优化,可改造以达到节约水耗的目的,成为洗煤工作中思考的重点。

2)2014年厂区排水系统改造后,厂区路面洒水和雨水大部分排水进入703集中水池,被利用到生产系统中,尤其是夏季雨水多,利用雨水来补充生产用水。然而运行一段时间后暴露出一些缺点,在天晴时,703搜集水量较少,水耗节约不明显;而在雷雨季节,703水量偏多,易造成703水池超负荷。且根据环保要求,703水池污水应做到及时回收,杜绝煤泥水外排,这就要求人工需随时关注703水池液位,及时启动设备收水,杜绝液位超限,自动化程度较低。特别是雨量较大,地面排水较多时,往往需每日收水数次,相对耗时耗力。

3)如图一所示,703水池收水时,需启动703泵、中煤磁尾泵、矸石磁尾泵、高频筛、116煤泥水池的840泵、絮凝剂药剂泵。在洗煤生产期间,整个系统处于运转状态,收水还比较方便,只需增开703泵。然而在检修期间,洗煤系统处于停车状态,则需要单独开启上述设备,操作繁琐且耗电量较大。

为了解决上述问题,必须对煤泥水系统进行优化改造。

3主要对策及措施

3.1节约水耗措施

1)进一步引入其他水源,经煤泥水系统处理后,利用到生产系统中,减少清水补加量。经实地考察发现,该选煤厂发电车间有部分原水及卫生冲地用水外排,特别是原水沉淀池的底流,水量较大,水质较好,经过煤泥水系统处理后完全符合循环水水质标准。且外排地点距703集中水池仅有约60m。如图2所示,新增一蓄水桶(约70M3)将电厂外排水储蓄起来,增设一台80ZJI-A36型渣浆泵(编号701)及配套管道,并在蓄水桶内设置高低液位传感器,渣浆泵可根据桶内液位自动启停。在实际应用中,可根据703液位状况及洗煤生产用水需要,灵活选择将电厂外排水引入703集中水池。

图2

2)优化洗煤日常用水方式,降低清水使用量。①轴封水池的添加水由清水改为添加部分循环水,购置净水器安装在管道上,将循环水过滤净化后加入轴封水池;②1#沉淀塔溢流处安装一趟管道,并设置一台管道泵提高水压,接入重介厂房各层,由塔上循环水替代以往的清水,用作重介厂房的卫生冲地用水;③磁选机滚筒上的喷水主要用于滚筒上回收的介质更好地卸落,也由清水改为轴封水,不影响使用效果;上述措施均在一定程度上降低了清水使用量。

3.2集中水池收水系统改造

1)由于703集中水池收水时需运行整个煤泥水系统,开启设备较多。特别是在非生产期间显得很不经济划算,操作繁琐,耗电量大,考虑将收水系统优化改造。由于煤泥的沉淀效果,703集中水池的底流部分煤泥浓度较高,溢流部分浓度则相对较低。如图2所示,采取在距703集中水池液位高限1.1M处开孔,新装一趟溢流管道,增设一台IS100-65-250B高扬程清水泵(编号704),将703集中水池溢流水直接打至1#沉淀塔中心入料处,简化整个收水环节。改造后,在生产期间,仍利用703泵将703集中水池底流回收到整个生产系统中;在非生产期间,则只需开启704泵,将703集中水池溢流直接回收到1#沉淀塔,转而收入循环水池中。

2)随着国家对企业节能减排和环境要求的提高,703水池的管理成为了企业环保工作的重要一环,杜绝煤泥水直接外排。704收水系统中设置高低液位传感器,根据集中水池液位状况实现自动运行,且在1#沉淀塔上添加一趟絮凝剂管道,通过传感器与704泵同步启停,保证煤泥水的沉淀效果。在提高收水系统自动化的同时,亦可避免人为因素做到及时收水,保证703液位低限、煤泥水不外排。

3)在原厂区排水系统中,汇流至703水池的沟渠内添加一闸门,根据雨量情况灵活调整闸门开度。雨量较大时,关闭闸门,让多余的雨水经厂区路面流至下水道,以防703水池超负荷;雨量较少时,开启闸门,回收雨水至生产系统,节约水耗。

4)在循环池原有基础上,利用厂房空间增高0.8M,提高循环池储水量约45M3。

3.3强化日常管理

煤泥水系统高效、安全运行,严格的日常运行管理十分关键。1)洗煤生产期间,勤检查各工艺点,杜绝煤泥水系统跑粗;2)做好絮凝剂添加、搅拌工作,检查药机泵运行情况及塔上絮凝剂添加情况,保证煤泥沉淀效果及循环水水质;3)沉淀塔出现蓬塔现象,及时安排人员处理;4)提高尾煤压滤人员工资与压滤循环数挂钩系数,有效调动职工工作积极性,保证每日洗煤生产结束时1#、3#沉淀塔空位不低于4M;5)做好703水池管理,保证每日洗煤下班时703低液位,每日检查704泵自动运行效果及沟渠内闸门开度。

4结语

通过煤泥水系统优化改造,不仅能有效的控制其他工艺环节,而且能更好的节约生产成本,提高选煤厂的经济效益。截止今年2月,洗煤车间水耗仅为0.049T/吨入洗原煤量,同比去年下降12.5%。而且在不影响生产的前提下,仅靠增设两台小功率泵、铺设两趟管道即简化集中水池收水系统,自动化程度大大提高,投资少、工艺优化合理,且一劳永逸为企业节支降耗、确保环保达标等创造了有利条件,具有良好的经济效益和环境效益。

参考文献:

[1]匡亚莉.选煤厂工艺设计与管理.中国矿业大学出版社.2009.155-159

[2]全国细粒煤分选技术会议论文集.杜维.孔庄选煤厂粗煤泥回收系统工艺改造

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