论文摘要
干燥器改造主要解决ABS粉料料斗的缓冲能力不够,易堵塞粉料料斗。也减少空气与粉料产品的接触发生氧化,提高产品的外观质量,同时也有利于安全生产。但由于在ABS生产的工艺中,该干燥器采用氮气循环干燥尚无先例,有许多技术难题没能解决没有实施,ABS装置自一九九七年开工以来,由于设计上存在问题,干燥系统运行一直不够稳定,装置无法达到设计负荷,系统始终处于开开停停的状态,产品的外观不均一,在市场上用户反映很不理想,产品的售价比国内外的同类产品低300元/吨左右。针对这种情况,开工初期经过多方比较提出了干燥器采用氮气循环,热空气改为热氮气,氮气密闭循环使用;采用水喷淋式冷却塔除去氮气中夹带的水份,冷却塔热量取出采用两级冷却,即一级冷却采用循环水,二级冷却采用浅冷水;循环系统内的压力采用分程控制,及时补充和排放氮气;将原干燥器排风机更换成大功率风机,提高风机出口压力,克服冷却塔的阻力,以保证干燥系统的风量;在流化床干燥器的正下方分布板上安装大颗粒排出管;这样既解决ABS粉料料斗的缓冲能力不够,易堵塞粉料料斗也减少空气与粉料产品的接触发生氧化。采用氮气循环干燥代替空气干燥使粉料在干燥过程中不与空气接触,既可以避免系统爆燃,又可以使ABS产品避免因氧化而发生变色,保证产品的颜色均一稳定,安全环保效益和经济效益显著。
论文目录
摘要ABSTRACT创新点摘要第一章 概述1.1 选题背景1.2 ABS 装置简介1.3 流化床式干燥器在ABS 装置中的作用1.4 目前ABS 装置中流化床式干燥器存在的问题1.4.1 空气干燥系统中由于干燥介质空气的理化性质而引起的问题1.4.2 系统匹配问题1.4.3 干燥器内部大颗粒排出流道1.4.4 流化床干燥器出料口调节阀1.5 重点要解决的问题1.6 选题的实际意义第二章 流化床式干燥器2.1 流化干燥及流化技术简介2.2 流化床干燥器在国内外的发展历程及应用现状2.3 流化床干燥器的结构特点2.4 流化床干燥器的常见结构型式简介2.5 采用卧式多室流化床式干燥器进行实际生产的原因第三章 改造设计内容3.1 空气干燥系统干燥介质问题的改造设计3.1.1 干燥介质改造方案3.1.2 改造方案原理叙述3.2 系统匹配问题的改造设计3.2.1 对现操作量为3750 吨/小时(产品)系统的核算3.2.2 对操作量为4.5t/h(产品)系统的核算3.3 流化床内部大颗粒排出口的改造设计第四章 具体改造方案4.1 氮气冷却和除湿分离的改造方案4.1.1 改造方案的原理叙述4.1.2 具体改造方案4.2 操作量为4.5T/H 的氮气循环系统的系统匹配改造方案4.2.1 原有装置的必要更换4.2.2 更换后的校核4.3 流化床内大颗粒排出口改造方案第五章 改造结果的经济效益分析和产品质量评价5.1 氮气循环干燥系统的经济效益分析5.1.1 项目及投资5.1.2 效益分析5.1.3 减少的停车及检修费用5.1.4 综合效益评价5.2 改造结果的产品质量评价5.2.1 试验所用设备及试验产品型号5.2.2 厂家加工工艺条件5.2.3 塑料制品的性能与外观质量结论参考文献发表文章目录致谢详细摘要
相关论文文献
标签:装置论文; 干燥器论文; 流程论文; 改造论文; 效益论文;