论文摘要
S08A1冷轧深冲钢生产工序复杂,涉及冶炼、热轧、酸洗、冷轧、退火和平整等工序。每一工序工艺制度的优劣都影响到最终产品的质量。唐山建龙实业有限公司在经过化学成分优化、热轧工艺提升及冷轧退火工艺优化后取得了S08A1冷轧深冲钢生产的初步成功,但是,随着市场竞争的日益剧烈、产品用途的不断延伸、制造成本的不断增加,市场和下游客户对冷轧产品提出了更高的要求。本文以唐山建龙实业有限公司生产的S08A1冷轧深冲钢为研究对象,通过金相显微镜、扫描电镜、X射线衍射和热模拟等分析测试技术,研究了实验用钢在不同条件下的热变形行为以及卷取温度和退火温度对该实验用钢组织、性能和织构的影响,获得的主要结论如下:1.利用单道次压缩实验研究了实验用钢以0.01~10s-1的应变速率在700~1050℃温度范围的热变形行为,所得结果如下:(1)实验用钢的奥氏体区热变形激活能为273kJ/mol,其热变形方程为:(2)实验用钢的铁素体区动态软化激活能为282kJ/mol,其热变形方程为:2.在本实验所设计的卷取温度下,综合实验用钢热轧板和冷轧板退火后的力学性能,卷取温度在592℃时,实验用钢冷轧板退火后{111}织构组分的百分含量最高,{111}/{001}<110>的比值最大。所以在592℃卷取实验用钢可获得最优的深冲性能。3.冷轧压下率为73.3%和90%的实验用钢均在690℃退火后的组织和综合力学性能最优,{111}织构组分的百分含量最高,{111}/{001}<110>的比值最大。所以在690℃退火的实验用钢可获得最优的深冲性能。4.实验用钢在700℃退火组织中出现了大晶粒和对深冲性能有害的半网状和网状渗碳体,因此退火温度应该控制在700℃以下。
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摘要Abstract目录第1章 绪论1.1 冷轧深冲用钢1.1.1 冷轧深冲用钢的发展与现状1.1.2 国外深冲用钢的生产现状1.1.3 国内深冲用钢的生产现状1.2 冷轧深冲用钢的生产工艺流程1.2.1 冶炼工艺1.2.2 热轧工艺1.2.3 冷轧工艺1.2.4 退火工艺1.2.5 平整工艺1.3 冷轧深冲用钢的成形性能1.3.1 冲压性能的定义1.3.2 成形指标1.4 织构1.4.1 织构的常见类型1.4.2 常见织构对成形性能的影响1.5 热加工过程中金属的动态回复和再结晶行为1.5.1 金属的热形变应力-应变曲线1.5.2 金属的动态再结晶1.6 本研究的目的、意义及主要研究内容1.6.1 本研究的目的、意义1.6.2 主要研究内容第2章 实验方法2.1 实验材料的化学成分2.2 显微组织观察及性能测试第3章 实验用钢的热变形行为研究3.1 实验材料3.2 变形工艺3.3 实验结果与分析3.3.1 实验用钢的热变形行为3.3.2 实验用钢的热变形方程3.4 本章小结第4章 卷取温度对S08Al组织、性能和织构的影响4.1 实验材料4.2 处理工艺4.3 实验结果与分析4.3.1 卷取温度对S08Al热轧试样组织、性能影响结果4.3.2 卷取温度对S08Al退火试样组织、性能和织构的影响结果4.4 本章小结第5章 退火温度对S08Al组织、性能和织构的影响5.1 实验材料5.1.1 冷轧压下率为73.3%的实验材料5.1.2 冷轧压下率为90%的实验材料5.2 处理工艺5.2.1 冷轧压下率为73.3%的处理工艺5.2.2 冷轧压下率为90%的处理工艺5.3 实验结果与分析5.3.1 冷轧压下率为73.3%的实验结果与分析5.3.2 冷轧压下率为90%的实验结果与分析(3.0mm厚热轧板)5.3.3 冷轧压下率为90%的实验结果与分析(3.5mm厚热轧板)5.4 本章小结第6章 结论参考文献致谢
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工艺参数对S08Al冷轧深冲用钢组织、性能和织构的影响
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