关键词:电镀废水处理;重金属离子;去除技术
电镀综合废水(以下称为混排废水)水质复杂,成分不易控制,其中含有铬、镉、镍、铜、锌、金、银等重金属离子和氰化物、络合剂、光亮剂、表面活性剂等污染物质,若电镀车间混排废水未经处理直接排放自然水体,将会对生态环境造成极为严重的危害。因混排废水成分复杂,各类污染物因子之间还会相互结合成稳定化合物,特别是重金属离子一旦被其他污染因子络合,将大大增加处理难度[1]。基于此,本文选择电镀混排废水处理中重金属离子的去除技术进行探讨,为日后需要进行电镀废水处理工艺设计的有关方面提供重要经验。
1材料及方法
1.1试验仪器和试剂
仪器:AA7000原子吸收分光光度计;电子天平;751GD型分光光度计;pH计(PHS-3C型);电磁加热搅拌器(MY3000-6B);ORP计;抽滤装置;烧杯;10cm滤纸
试剂:氢氧化钠(分析纯);次氯酸钠(分析纯);亚硫酸钠(分析纯);硫化钠(分析纯);重铬酸钾(基准纯);二苯碳酰二肼(分析纯);盐酸(质量分数为37%);浓硫酸(质量分数为98%);聚丙烯酰胺(工业级)。
1.2试验方法
电镀废水取自某大型电镀厂,实验采用强氧化性剂NaClO在碱性条件下破氰,破氰后的电镀废水中采用絮凝沉淀方法,铬、铜、镍三种重金属分离。分别量取1000mL电镀混排废水于5个烧杯中,用氢氧化钠(1mol/L)调节pH分别为8、9、10、11、12和13,加入10.88gNaClO(按废水含氰3.4mg/L计算),置于电磁加热搅拌器上以120r/min转速搅拌10min后,用原子吸收分光光度法测定水样中的CN-浓度。对于含铬废水采用亚硫酸钠在酸性条件下还原,然后调节其至碱性条件下,加入聚丙烯酰胺絮凝沉淀[2]。对于含铜废水,由于原水中铜离子浓度不是很高,直接调节pH为碱性,沉淀去除。
1.3试验结果计算方式
(1)目标离子去除率(F)
式中:ρ3和ρ4分别为还原前、后的目标离子的浓度,单位为mg/L。
2试验过程与讨论
2.1电镀混排废水水质分析
电镀混排废水取自某电镀园区废水分类收集池,主要包括铜、镍、总铬、六价铬、氰化物等污染物,浓度分布及排放指标见表1。
表1电镀废水水质情况
2.2破氰工艺的最佳处理条件
两级破氰工艺的原理是:一级破氰,在碱性条件下利用次氯酸盐(ClO-)将氰化物氧化成氰酸盐,反应式如下:
CN-+ClO-+H2O=CNCl+2OH-
CNCl+2OH-=CNO-+Cl-+H2O
总反应式为:CN-+ClO-=CNO-+Cl-
二级破氰,在弱碱性条件下利用次氯酸盐(ClO-)将氰酸盐CNO-进一步被氧化成二氧化碳和氮气,实现完全破除氰化物,反应式如下:
2CNO-+3ClO-=CO2+N2+3Cl-+CO32-
试验采用碱性条件下加入NaClO进行两级破氰,理论投药量为CN-:NaClO=1:7.15(质量比),考虑到药剂的纯度和部分失效,试验中将投药量定为CN-:NaClO=1:8,即一、二级破氰投药量分别为CN-:NaClO=1:3.2(一级)、CN-:NaClO=1:4.8(二级)。通过原子吸收分光光度法测定水样中的CN-浓度,并计算CN-的去除率,结果见图1。
图1pH对一级破氰效果的影响
从图1中可以看出,破氰效果先是随着pH的上升而增大,当pH大于10后,破氰效果便趋于平缓,pH为10时,氰的去除率可达96.4%。这是因为开始OH-是影响破氰的主要因素,但随着OH-浓度的增大,电镀液中的CN-已经完全变为CO2和N2。笔者认为:pH对电镀废水破氰反应相当关键,碱性条件明显优于酸性条件,在酸性条件下反应速度较慢,出水浓度难以达标,而随着碱性的增强,出水浓度迅速减小,当pH≥9时,一级反应氰去除率可近似达到100%(原水质量最高不超过150mg/L),且pH值越高反应时间越短,处理效果越好
分别取上述经一级破氰的电镀混排废水,用稀硫酸(1mol/L)调节pH分别为6、7、8、9、10和11,加入16.32gNaClO(按废水含氰3.4mg/L计算),置于电磁加热搅拌器上以120r/min转速搅拌10min后,用原子吸收分光光度法测定水样中的CNO-浓度,并计算CNO-的去除率,结果见图2。当pH≥7时,二级反应氰酸盐去除率开始升高,当pH=8时,氰酸盐去除率可近似达到100%,但当pH>8时,氰酸盐去除率开始下降明显,反应时间延长,处理效果较差。
图2pH对二级破氰效果的影响
2.3还原六价铬及去除总铬的最佳处理条件
2.3.1pH对混排废水六价铬还原效果的影响
分别量取上述经破氰处理后的混排废水于6个1000mL烧杯中,用盐酸调节pH分别为1、2、3、4、5和6,置于电磁加热搅拌器上以120r/min转速搅拌10min后,加入300mg亚硫酸钠,反应15min后,用原子吸收分光光度法测得水样中Cr6+的浓度,并计算Cr6+的还原率,结果如图2所示。
图2pH对Cr6+还原效果的影响
从图2中可以看出,当pH=1时,Cr6+浓度最低,而当pH=6时,Cr6+的浓度最高,同时从图2中也可以看出,在pH=1和pH=2时,六价铬的去除率相差不大,从节约药剂降低成本出发,选择pH=2为Cr6+的最佳还原pH值[3]。
2.3.2亚硫酸钠投加量对含铬废水还原效果的影响
分别量取1000mL经破氰处理后的混排废水于5个烧杯中,用盐酸调节pH至2,在电磁加热搅拌器上以120r/min的搅拌速度搅拌10min后,再分别向破氰分离后的含铬废水中加入100、200、300、400和500mg亚硫酸钠,反应15min后,用原子吸收分光光度法测得水样中Cr6+的浓度,并计算Cr6+的还原率,结果如图3所示。
图3还原剂投加量对Cr6+还原效果的影响
从图3中可以看出,随着亚硫酸钠投加量的增加,Cr6+的还原率迅速升高,当亚硫酸钠的投加量为300mg时,Cr6+的还原率达到最大,为91.4%,还原后废水中Cr6+浓度为1.5mg/L,之后缓慢降低,所以选用300mg作为亚硫酸钠的最佳用量[4]。
2.3.3絮凝剂投加量对含铬废水沉淀效果的影响
分别量取1000mL经破氰处理和六价铬还原的混排废水于5个烧杯中,用NaOH(1mol/L)调节pH至7-8,待有沉淀生成时分别加入聚丙烯酰胺的量为1、2、3、4和5g,搅拌10min后,静置1h。取其上清液用原子吸收分光光度计测量Cr6+的浓度,并计算其去除率,结果如图4所示。
图4絮凝剂投加量对含铬废水沉淀的影响
从图4中可以看出,随着絮凝剂投加量的增加,Cr6+的去除率随之上升,当絮凝剂的投加量超过3g时,Cr6+的去除率趋于稳定,这是因为,絮凝剂只能起到加速下沉的作用,当絮凝剂的投加量超过一定值时,废水中的Cr6+几乎完全沉淀,再加入过量的絮凝剂对Cr6+去除率效果不明显。聚丙烯酰胺投加量为3g/L时,Cr6+的去除率为87.0%,废水中的Cr6+浓度为0.095mg/L,达到电镀废水排放标准表3规定的限值。
2.4去除铜镍离子的最佳处理条件
2.4.1pH对铜镍废水沉淀效果的影响
分别量取1000mL已破氰处理及分离铬离子后的废水于5个烧杯中,用氢氧化钠分别调节pH至7、8、9、10和11,分别加入聚丙烯酰胺3g,搅拌10min,静置,过滤,取上清液测定Cu2+、Ni2+的去除率,结果如图5所示。结果表明,开始随pH的增大,Cu2+、Ni2+的去除率增加,当pH超过9时,增加pH,Cu2+的去除率便趋于平缓。此时,废水中的Cu2+浓度降至为0.259mg/L,Cu2+的去除率为97.65%。当pH超过11时,Ni2+的去除率便趋于平缓,废水中的Ni2+浓度降至为0.098mg/L,此时Ni2+的去除率为98.85%,
图5pH对铜镍废水沉淀的影响
2.4.2絮凝剂投加量对含铜废水去除效果的影响
分别量取1000mL破氰分离后的废水于5个烧杯中,用氢氧化钠分别调节pH至9,搅拌10min,静置,过滤,取上清液分别加入聚丙烯酰胺为1、2、3、4和5g,再搅拌10min,再静置,再过滤,取上清液测定Cu2+的去除率,结果如图6所示。结果表明,随着絮凝剂投加量的增加,Cu2+的去除率随之上升,当絮凝剂的投加量超过2g/L时,Cu2+的去除率为79.6%,废水中的Cu2+浓度为0.318mg/L,接近表3排放标准。
取分离铜离子后的废水继续试验,氢氧化钠分别调节pH至11,搅拌10min,静置,过滤,取上清液分别加入聚丙烯酰胺为1、2、3、4和5g,再搅拌10min,再静置,再过滤,取上清液测定Ni2+的去除率,结果如图7所示。结果表明,随着絮凝剂投加量的增加,Ni2+的去除率随之上升,当絮凝剂的投加量超过2g/L时,Ni2+的去除率为90.6%,废水中的Cu2+浓度为0.156mg/L,接近表3排放标准。
图6絮凝剂投加量对铜镍废水沉淀的影响
3结论
综上所述,电镀废水若未经处理便排放,其所含的重金属离子将会对环境造成严重的破坏。研究得出,最佳破氰条件为:pH=10,破氰率可达96.4%,废水中的CN-浓度降为0.122mg/L;Cr6+的最佳还原条件为:pH=2,亚硫酸钠投加量=300mg/L,还原率可达91.4%;Cr6+的最佳沉淀条件为:pH=2,聚丙烯酰胺的投加量为3g/L,去除率可达87.0%,废水中的Cr6+浓度降为0.195mg/L;Cu2+的最佳沉淀条件为:pH=9,聚丙烯酰胺的投加量为2g/L,去除率可达79.6%,废水中的Cu2+浓度降为0.318mg/L。经过处理后,CN-、Cr6+和Cu2+的出水浓度均达到行业排放标准,从而减轻对环境的污染。
参考文献:
[1]王方.回收重金属废水用电去离子技术研究进展[J].工业水处理.2008(12).
[2]苗立永、员玉良、王铮.FeS流化床处理电镀废水中重金属离子的试验研究[J].工业水处理.2008(09).
[3]高融,顾宏,林振锋,等.全膜法处理回用电镀清洗废水[J].工业水处理,2011(6):80-89
[4]卫凯,王震.电镀废水危害与处理[J].北方环境.2011(09)