论文摘要
配气机构是发动机的重要部件之一,其凸轮型线设计,如果通过测绘完成,则难于根据发动机的性能相对较快地进行调整。为此,本文应用发动机现代设计理论与方法,以LJ750发动机配气机构为对象进行了相关研究。首先,基于AVL TYCON建立了LJ750发动机配气机构运动学和动力学模型,并结合凸轮型线设计评价标准,对已有凸轮型线进行了分析。针对存在的问题,制定了优化方案,并将优化后凸轮型线性能与优化前的进行了对比分析,结果表明优化后的凸轮不仅满足运动学评价标准,而且满足动力学评价标准,表明优化后的进、排气凸轮运动学和动力学性能均较原有凸轮有较大改善。在此基础上,对该发动机配气机构动力性的影响因素进行了研究,表明气门落座速度随发动机转速增大而增大,随气门间隙的增大则先增大后减小;气门落座力总的趋势是随着转速和间隙的增大而增大。进而,基于ANSYS/LS-DYNA平台,对气门与气门座的碰撞进行了计算分析,表明气门和气门座节点速度和加速度急剧变化,节点处发生变形;且随落座速度的增大,单元接触应力也增大。为了进一步改进现有设计,建立了电液配气机构气门模型,并运用MATLAB对该气门模型进行了相应的动力学计算,验证了其理论的可行性。本文工作为LJ750发动机配气机构的进一步优化及其电液配气机构的设计奠定了基础。
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摘要ABSTRACT1 绪言1.1 内燃机凸轮配气机构概述1.2 内燃机无凸轮配气机构概述1.3 本文主要研究工作2 配气机构计算模型及其评价标准2.1 配气机构模型的建立2.2 参数的设置2.2.1 气门杆上半身刚度的计算2.2.2 阀面当量盘刚度的计算2.2.3 气门弹簧各参数的计算2.2.4 挺柱的接触刚度2.2.5 凸轮轴的刚度2.2.6 气门座的刚度2.3 凸轮型线设计评价标准2.4 本章小结3 LJ750 配气机构运动学和动力学分析3.1 进、排气系统配气机构运动学分析3.1.1 进气系统配气机构运动学分析3.1.2 排气系统配气机构运动学分析3.2 进、排气系统配气机构动力学计算3.2.1 进气系统配气机构动力学分析3.2.2 排气系统配气机构动力学分析3.3 本章小结4 凸轮型线优化设计及其动力学计算4.1 凸轮型线优化设计方法4.1.1 缓冲段的设计4.1.2 工作段的设计4.2 凸轮型线优化设计方案的确定及其运动学性能分析4.2.1 缓冲段设计方案的确定4.2.2 工作段设计方案的确定4.2.2.1 工作段基本参数的确定4.2.2.2 工作段设计方法的选取4.2.3 进气凸轮型线优化设计及运动性能分析4.2.4 排气凸轮型线优化设计及运动学性能分析4.3 优化后配气机构动力学性能分析4.3.1 气门落座速度4.3.2 气门加速度分析4.3.3 气门与气门座冲击力分析4.3.4 凸轮与从动件的接触应力4.3.5 气门弹簧动力学分析4.4 凸轮优化前后性能比较分析4.4.1 进气凸轮型线优化前后性能比较4.4.2 排气凸轮型线优化前后性能比较4.5 本章小结5 配气机构可靠性仿真分析5.1 转速变化产生的影响5.1.1 转速对气门升程、速度、加速度的影响5.1.2 转速对气门落座速度、落座力、凸轮与挺柱间接触应力的影响5.1.3 转速过高产生的负面影响5.2 气门间隙变化产生的影响5.2.1 气门间隙对气门升程、气门落座速度及气门落座力的影响5.2.2 过大气门间隙产生的负面影响5.3 气门与气门座碰撞产生的影响5.3.1 ANSYSY/LS-DYNA 简介5.3.2 气门与气门座碰撞仿真5.4 本章小结6 电液气门驱动系统理论研究6.1 电液气门驱动系统6.2 电液气门驱动配气机构的工作过程6.3 电液气门驱动系统——气门动力学分析、6.3.1 发动机气门模型的建立6.3.2 电液气门驱动系统动力学计算6.3.2.1 理想状态假设6.3.2.2 气门动力学计算6.3.2.3 气门动力学计算参数的确定6.4 利用MATLAB 对气门系统进行结果分析6.4.1 从两个方面讨论气门升程的动态响应6.4.2 从两个方面讨论气门速度的动态响应6.4.3 从三个方面讨论气门加速度的动态响应6.5 本章小结7 总结和展望7.1 总结7.2 展望致谢参考文献
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