论文摘要
用超声波处理乳化液提高其冷却润滑性能国内外至今很少有报导,但用超声波处理乳化液,可提高乳化液的冷却润滑性能,减少乳化液的用量,在一定程度上可达到节能减排的目的,故研究超声波处理乳化液具有重要的理论意义和实用价值。首先,在综述超声波乳化柴油的基础上,研制了乳化液的超声波处理系统,为超声波处理后的乳化液作切削液的切削试验提供了基础条件。然后,用YT15硬质合金刀具切削45钢,采用超声波处理的乳化液进行了与干切及未处理乳化液的对比试验,考查超声波处理后乳化液的作用效果;又对乳化液的处理时间、乳化液的流量、乳化液的浓度和水质进行了单因素试验,研究每个因素对主切削力、变形系数、切屑形貌及加工表面形貌的影响规律。再后,通过正交试验,优化了乳化液的处理时间、乳化液的流量、乳化液的浓度和水质4个参数,分析了它们对主切削力的影响次序,找到各因素的最佳水平取值。最后,利用毛细管模型和物理化学理论知识对经超声波处理后乳化液的冷却润滑作用机理进行了探讨。结果表明,在一定条件下采用超声波处理的乳化液与未处理乳化液相比,主切削力和变形系数减小了约10%;加工表面形貌转好,切屑呈螺卷状。经超声波处理的乳化液其分子粒径减小了并出现了小分子,更容易进入毛细管,渗透性得到了增强;超声处理的乳化液中还产生了强氧化剂—过氧化氢H2O2,非常易于与金属反应生成氧化膜;二者综合作用提高了乳化液的冷却润滑性能。超声波处理乳化液提高了冷却润滑性能,可减少乳化液的使用量,降低对环境的危害,达到节能减排的目的。
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