气动法卷烟烟丝与烟支分离关键技术的研究

气动法卷烟烟丝与烟支分离关键技术的研究

论文摘要

卷烟的生产及包装过程中产生的残次烟支中的烟丝如何最大限度地被回收再利用,降低对烟丝的造碎率,提高整丝率,减轻工人劳动的强度,减少原材料的消耗和对环境造成的污染等是各卷烟生产企业一直关注的课题。本文针对国内外现有的卷烟烟丝分离回收方法和设备存在的对烟丝造碎严重,烟丝的回收率低,高耗能以及对环境造成污染等不足,提出了采用气动法分离回收卷烟烟丝的方法,设计并研制了一种气动法卷烟烟丝分离回收装置并对其关键技术进行研究。气动法卷烟烟丝分离回收装置是根据卷烟滤嘴端和烟丝部分透气性不同的特点,将带有一定高压气流的喷气嘴对准卷烟过滤嘴端进行吹气,在气吹压力的作用下将烟丝从卷烟纸中完全吹离,从而实现卷烟烟丝的分离回收再利用。本文首先对气动技术理论进行了研究,设计了该装置的气动控制系统,对气源装置和气动元器件进行了选择和设计。通过对气动理论和烟支结构的分析,充分证明了采用气动法分离卷烟烟丝的可行性。利用Solid Works三维软件设计了该装置的虚拟样机,对装置的自动进烟机构、烟支滤嘴检测、步进电机旋转机构、喷吹分离机构等关键技术进行了设计和研究。对设计方案的可行性进行了论证,为实际样机的研制提供了依据。研制了气动法卷烟烟丝分离回收装置,该装置的自动进烟机构通过由同步电机控制的取样滚轮对烟支进行间隔取样,利用红外光电传感器实现对烟支方向的判别,取样后的烟支经扇形导槽由横向变成竖直方向自动落入到步进电机旋转机构中,步进电机旋转机构通过接收的烟支方向检测信号将烟支送入到不同的喷吹工位,从而实现对烟支的喷吹分离。将气动法和手剥法、裁切法分离回收后的卷烟烟丝进行了含末率、整丝率和回收率的对比试验。结果表明,经气动法分离回收的烟丝含末率比手剥法和裁切法含末率分别降低18.6%和8.0%,整丝率分别提高了16.9%和10.7%。充分证明了气动法卷烟烟丝分离回收方法的优越性。气动法分离回收的烟丝能够直接返回卷烟生产线进行再造卷烟,提高了烟丝的利用率。该方法可以降低卷烟生产成本,提高企业的经济效益,减少资源消耗和对环境造成的污染。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 插图清单
  • 附表清单
  • 1 绪论
  • 1.1 课题的研究背景和意义
  • 1.2 国内外的发展与研究现状
  • 1.2.1 加湿膨胀法
  • 1.2.2 机械破支法
  • 1.3 本课题研究的内容和创新点
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 创新点
  • 1.4 本章小结
  • 2 气动技术研究
  • 2.1 气动技术概述
  • 2.1.1 气动技术的工作原理
  • 2.1.2 气动技术的特点
  • 2.2 气动系统的组成和理论基础
  • 2.2.1 气动系统的组成
  • 2.2.2 气动技术的理论基础
  • 2.3 气动技术的发展趋势
  • 2.4 本章小结
  • 3 气动法卷烟烟丝分离装置设计及关键技术研究
  • 3.1 装置整体方案设计
  • 3.1.1 装置的结构设计
  • 3.1.2 工作原理
  • 3.2 装置关键技术的研究
  • 3.2.1 自动进烟机构设计
  • 3.2.2 烟支方向识别
  • 3.2.3 烟支夹紧机构设计
  • 3.2.4 喷吹分离机构设计
  • 3.3 装置样机设计与研制
  • 3.3.1 装置虚拟样机设计
  • 3.3.2 装置样机的研制
  • 3.4 本章小结
  • 4 控制系统设计与研究
  • 4.1 气动控制系统设计
  • 4.2 气动控制系统的设计计算和元件选型
  • 4.2.1 气动系统的设计计算
  • 4.2.2 气动元件选型
  • 4.2.3 气动辅助元件
  • 4.2.4 烟支检测传感器
  • 4.3 电机的选型设计
  • 4.3.1 步进电机选型设计
  • 4.3.2 同步电动机选型设计
  • 4.4 控制系统软件设计
  • 4.5 本章小结
  • 5 烟丝分离技术的试验研究
  • 5.1 材料与方法
  • 5.1.1 材料与仪器
  • 5.1.2 试验方法
  • 5.2 实验数据分析与结论
  • 5.2.1 含末率实验数据分析
  • 5.2.2 几种烟丝方法回收率对比分析
  • 5.3 本章小结
  • 6 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 预期产生的经济效益
  • 6.3 展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 作者简介
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

    • [1].运用灰色关联分析法分析烟支重量稳定性的影响因素[J]. 现代农业科技 2020(06)
    • [2].包装机烟支褶皱破损的设备工艺质量分析[J]. 设备管理与维修 2020(07)
    • [3].卷烟烟支端部落丝量影响因素探讨与分析[J]. 科学咨询(科技·管理) 2020(10)
    • [4].烟支平行缩头故障排除方法[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)
    • [5].高精度烟支在线取样装置的设计[J]. 机械制造与自动化 2017(05)
    • [6].残次细支烟自动分离输送剥离机的研制[J]. 设备管理与维修 2020(20)
    • [7].新型烟支传送装置的设计与仿真[J]. 机械工程师 2018(12)
    • [8].烟支刺破质量缺陷研究——以哈德门(纯香)为例[J]. 中国科技信息 2019(02)
    • [9].增加烟支堆码输送整理辊[J]. 科技风 2018(28)
    • [10].卷烟烟支空头废品率的影响因素研究[J]. 安徽农学通报 2018(17)
    • [11].一种用于光电扫描式烟支质量检测的烟支定位方法[J]. 电子制作 2018(22)
    • [12].卷烟机平准器对烟支空头率影响的探究[J]. 云南化工 2017(05)
    • [13].一种卷烟设备烟支规格切换方法的改进[J]. 成都工业学院学报 2017(02)
    • [14].基于微波检测技术的卷烟机烟支重量控制系统设计[J]. 食品与机械 2015(06)
    • [15].高速烟支表面污点检测技术[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2016(02)
    • [16].影响烟支重量精度的因素与处理措施[J]. 设备管理与维修 2014(11)
    • [17].应用参数估计法建立烟支空头检测剔除率评价方法[J]. 轻工标准与质量 2015(01)
    • [18].新型滤嘴接装机烟支搓接装置[J]. 中国科技信息 2015(09)
    • [19].基于正交试验的烟支质量控制系统设备改造与优化[J]. 机械制造与自动化 2015(03)
    • [20].残次烟支自动分拣装置结构设计[J]. 机械工程师 2015(09)
    • [21].梗签含丝量对烟支重量稳定性的影响[J]. 轻工科技 2013(10)
    • [22].细支卷烟烟支物理指标相关性分析[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2020(04)
    • [23].一种基于机器视觉技术的烟支空头检测方法[J]. 科技视界 2013(08)
    • [24].一种新型超高速烟支输送技术的研究与设计[J]. 机械工程师 2012(03)
    • [25].废烟支处理研究[J]. 黑龙江科技信息 2011(18)
    • [26].基于微波检测的烟支异物在线剔除系统设计[J]. 中国高新技术企业 2011(34)
    • [27].微波水分仪在烟支密度测量中的应用[J]. 中国新技术新产品 2010(01)
    • [28].烟支质量检验方法的对比分析[J]. 品牌(理论月刊) 2010(08)
    • [29].灰色关联法分析烟丝对烟支物理指标的影响[J]. 烟草科技 2010(12)
    • [30].烟支检测模拟台的设计与实现[J]. 机电工程技术 2009(12)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    气动法卷烟烟丝与烟支分离关键技术的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢