浅谈10kV高压设备短路故障分析及防范措施和志胜

浅谈10kV高压设备短路故障分析及防范措施和志胜

(广西柳州银海铝业股份有限公司广西柳州545006)

摘要:高压开关柜安全可靠运行对电网的安全稳定运行至关重要。然而高压开关柜由于结构紧凑,设计不合理,绝缘材料质量等问题,容易造成运行中绝缘击穿,影响电网安全稳定运行。本文针对我国某220kV变电站某型开关柜发生绝缘故障,深入分析短路故障发生的原因,提出防范措施,同时对高压开关柜增量设备的选型提出更高要求。

关键词:高压开关柜;短路故障;原因分析;防范措施

1、开关柜短路故障介绍

1.1事故前运行情况

事故前1号主变2001、101、901开关运行,2号主变2002、102、902开关运行,10kV分段900开关热备用。10kVⅠ母及其出线正常运行。10kVⅡ母2号所用变918、高傍Ⅱ线923、新平线924、5号电容919、消弧线圈931运行,其余10kV6号电容920、7号电容921、8号电容922分位。

2号主变接线方式为YNyn0d11,220kV侧中性点直接接地运行,110kV侧中性点直接接地运行,10kV侧中性点经消弧线圈接地。2号主变事件前最后时段(5:05)各侧负荷平均值见表1。

表1摇事故前各侧负荷情况

1.2事故发生经过

(1)2015-11-05T05:08:53,主变故障录波启动,报10kVⅡ母A相接地。A相电压为3V左右(二次值),B、C相电压升高为100V(二次值),接地一直持续到2号主变跳闸后故障消失(此时是05:17:45)。

(2)2015-11-05T05:15:21,2号主变10kV侧902开关控制回路断线。

(3)2015-11-05T05:15:44,交流电源故障。

(4)2015-11-05T05:17:44.527,2号主变第1套保护、第2套保护低后备启动到05:17:45.130(保护启动后603ms),低后备过流Ⅰ段动作跳900开关(900开关本身分位)。到05:17:45.430(保护启动后903ms),低后备过流Ⅱ段动作跳902开关(902开关由于控回断线,未跳开)。到05:17:45.730(保护启动后1203ms),低后备过流Ⅲ段动作跳2002、102开关。保护动作行为符合定值整定要求。

(5)2015-11-05T05:17:45.754,故障电流消失。故障一次电流值为13600A。由AB相间短路故障发展为三相短路故障。详见图1、图2。

图1A相接地短路故障录波图

2、现场检查情况

10kV开关室现场902开关柜烧毁严重,整个柜子已被烧焦,开关柜小车已被烧熔,摇不出来。902开关柜两侧的2MPT柜和所用变918开关柜也受到不同程度烧损,到柜顶查看,防爆板没有变形,如图3所示。

打开902开关柜顶盖检查,发现柜内A相、B相母线严重变形,C相不明显。

打开902开关柜后门检查,发现柜内两组CT烧损程度较小,开关触头烧毁严重。

3、902开关柜运行及维护情况

(1)902开关柜参数。型号:KYN28A-12(Z);额定电压:10kV;额度电流:3150A。厂家:广东某公司;投运日期:2010-10-21;最后一次定检日期:2014-10-24。

5总结

本文针对某220kV变电站10kV开关柜短路故障,详细介绍事故经过,深入分析故障原因,并提出改进措施。

(1)对于10kV经消弧线圈接地系统,消弧线圈补偿是否正确(补偿后残流不大于5A)直接影响电网安全运行。因此对于经消弧线圈接地系统:(1)要选用具有电容电流,补偿电感电流显示功能接地装置;(2)定期开展电容电流测试,核对消弧线圈是否正确补偿感性电流。

(2)经消弧线圈接地的系统,发生单相接地短路后还能运行2h。然而本次事故由于绝缘材料不阻燃,在发生单相接地后绝缘材料着火,导致事故扩大。因此高压开关柜绝缘护套应该使用阻燃材料,并将阻燃要求写入技术规范书,同时验收时严格把关,不满足要求的高压开关柜不得入网。

(3)采用小电阻接地系统,在发生单相接地短路时,把发生单相接地的线路及时切除隔离,确保电网安全。

参考文献

[1]俎洋辉,俎丽鸽,刘岩.高压开关柜绝缘故障分析与处理[J].河南电力,2015(6).

[2]庞先海,冀立鹏,景皓,等.40.5kV高压开关柜绝缘故障原因分析及处理[J].河北电力技术,2017(9).

[3]兰剑,李德阁,王承玉,等.12kV高压开关柜绝缘故障典型案例分析[J].电器工业,2019(1).

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