论文摘要
攀钢2#大方坯连铸机新建工程是攀钢为了发展产品品种,调整产品结构,适应市场需求而提出的。作者是该工程中自动控制系统总承包项目的主要技术负责人之一。本文在介绍大方坯连铸机生产工艺的基础上,基于PLC技术、现场总线技术、变频调速技术等理论技术的应用,针对攀钢2#大方坯连铸机的工艺设备配置及参数,具体分析和构建了攀钢2#大方坯连铸机包括基础自动化级与过程控制级的两级自动控制系统。在介绍基础自动化级铸流控制系统的生产设备机械和电气性能的基础上,主要说明了铸流控制系统的网络结构、设备配置、系统的软硬件设计的功能和特点,同时,详细阐述了该控制系统的关键控制功能:铸机操作模式控制、拉矫机拉速及负荷分配控制、铸流跟踪功能等的控制策略及功能实现。攀钢2#大方坯连铸机采用了现代连铸机的代表性关键工艺技术,设备及工艺在国内居于先进水平;而与其配套的自动控制系统的设计遵循了先进、可靠、实用的原则,应用了目前主流的现代控制技术,其配置和构成是典型的现代控制系统。因此本论文对于国有连铸机改造或新建工程中自动控制系统的设计,特别是铸流控制系统的设计,具有较好的参考和借鉴价值。该连铸机始建于2004年11月,于2006年成功投入生产运行。投用至今,其自动控制系统功能完备、运行稳定、可靠,操作使用方便,满足了连铸的生产过程控制及优化的需要,达到了节能增效、提高作业率、生产优质大方坯的目的。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 连铸技术1.2 连铸技术的发展历史及现状1.3 连铸的关键技术1.3.1 结晶器液面控制和自动浇铸1.3.2 铸坯矫直1.3.3 二次冷却控制1.3.4 在线调宽1.3.5 电磁搅拌1.3.6 粘结漏钢预报1.3.7 凝固末端轻压下及液芯压下1.3.8 结晶器非正弦振动及其液压驱动1.3.9 连铸坯质量预报1.4 我国连铸技术的发展状况1.5 连铸自动化的发展1.6 课题的来源与背景1.7 课题的主要内容及研究意义1.7.1 主要研究内容1.7.2 主要技术路线、实施方案和目标1.7.3 研究意义第二章 生产工艺及设备2.1 引言2.2 连铸机生产工艺2.3 连铸机主要参数及设备2.4 连铸机的特点及关键技术第三章 控制系统的理论技术探讨3.1 PLC 技术3.1.1 PLC 的定义3.1.2 PLC 的一般结构3.1.3 PLC 的特点3.1.4 PLC 的应用范围3.2 数字传动技术3.3 现场总线技术3.3.1 现场总线的概念3.3.2 现场总线的技术特点3.3.3 现场总线的优点3.3.4 现场总线的发展现状3.3.5 几种典型的现场总线3.3.5.1 基金会现场总线FF3.3.5.2 LonWorks3.3.5.3 CAN3.3.5.4 Profibus3.3.5.5 ControlNet第四章 控制系统的设计4.1 系统结构4.2 L1 基础自动化系统4.3 L2 过程计算机系统4.4 控制系统特点4.5 铸流控制系统4.5.1 系统结构4.5.2 功能描述4.5.2.1 铸机操作模式4.5.2.2 OS1 悬挂操作箱4.5.2.3 拉矫机4.5.2.4 铸流跟踪4.5.2.5 脱引锭装置4.5.2.6 切前辊道4.5.2.7 切下辊道4.5.2.8 输一辊道4.5.2.9 引锭回收装置4.5.2.10 输二辊道4.5.2.11 称量辊道4.5.2.12 铸坯称重4.5.2.13 等待辊道4.5.2.14 出坯辊道4.5.2.15 升降挡板4.5.2.16 铸坯跟踪4.5.2.17 急停控制第五章 控制功能及实现5.1 拉矫机的DP 网络通讯5.1.1 DP 通讯配置要求5.1.2 PLC 的DP 通讯组态5.1.3 6SE70 变频器参数定义5.1.3.1 过程数据输入区5.1.3.2 过程数据输出区5.2 拉矫力负荷分配控制功能5.2.1 负荷分配控制原理5.2.2 负荷分配控制的具体实现5.2.2.1 公式推导5.2.2.2 PID 控制流程图5.2.3 负荷分配控制的效果5.3 铸机操作模式控制5.3.1 概述5.3.2 操作模式的控制流程图5.3.3 操作模式的控制实现5.3.3.1 操作模式的前提条件5.3.3.2 操作模式的选择5.4 铸流跟踪功能5.4.1 概述5.4.2 技术数据5.4.3 控制实现5.4.3.1 跟踪源选择5.4.3.2 跟踪同步5.4.3.3 长度计算5.4.4 主要跟踪数据5.4.4.1 引锭杆跟踪值5.4.4.2 浇铸长度5.4.4.3 拉尾坯长度5.4.4.4 大包接缝长度第六章 结论致谢参考文献攻读硕士学位期间的工作业绩及成果附图:控制系统主要监控画面
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