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摘要:针对发现的一台主变钟罩接地连接排异常发热问题的现象,从变压器专业角度进行了充分分析,并对分析结果进行实际论证,提出多条解决方案,综合比较各种实施方案优缺点,从而选择一种符合电网运行需求的解决方案供兄弟单位参照实施。
关键词:电力变压器;漏磁通;磁屏蔽;接地连接排;箱沿;过热
随着国民经济的发展,人民对于用电的需求及可靠性要求也在不断增加。变压器作为变电所的核心部件,它的安全稳定运行对于保障电网可靠性起着举足轻重的作用。变压器由高压线圈、低压线圈、铁心、夹件、外壳等主要构件组成,通过电磁铰链的形式进行电能传递。在电磁传递的过程中会存在各种各样的损耗,这些损耗均以热能的形式释放出来,从而使变压器内部温度升高,当温升达到一定程度就会破坏变压器的绝缘,从而损坏变压器。因此在变压器运行过程中,我们要始终关注变压器各组部件有无异常发热现象。
近日,衢州供电公司检修人员在对220kV仙霞变电站进行红外测温时发现#1主变的钟罩接地连接排发热严重,两个接地连接排分别为97摄氏度与60摄氏度,均值也达到了78.5摄氏度,而对比#2主变的接地连接排的温度只有42摄氏度。对比两台主变的负荷并无多大差异,因此可以断定#1主变存在问题,需要我们进一步分析。
问题分析:
变压器在运行过程中,在变压器的内部会形成一个交变的磁场,这个交变的磁场大部分是通过变压器铁芯构成闭合回路,然而,还有一部分磁场并没有通过铁芯构成闭合回路,我们称这部分磁场为漏磁通。漏磁通流经铁轭、夹件,以及箱壳等铁磁体,将产生涡流、磁滞损耗。对于小容量变压器而言,与电流成正比的漏磁通不大,因此在运行中并没发现漏磁发热现象,可是对于大容量变压器,这种漏磁通所造成的发热现象就不能被忽视,一旦处理不好就会造成异常发热,影响运行。
上图箭头所指为漏磁通所走的路径图,这个交变的漏磁场会向内或者向外弯曲,从而要形成一个磁通回路,从外面走就是到邮箱、邮箱的磁屏蔽,然后回到线圈的下部,从内部走就是经过拉板、铁芯上下夹件,最终回到这个线圈的下部。可以发现,从外部走的这部分漏磁通会经过主变外壳,从而形成涡流,在主变外壳上形成电流。当电流达到一定程度后,就会在主变钟罩接地连接排上形成明显的热效应,从而导致接地连接排的异常发热。为了克服这类问题,变压器的制造厂往往会设计在主变外壳内部粘上一层硅钢片,形成磁屏蔽,从而尽可能的减少漏磁通经过主变外壳从而引起发热。
为了进一步分析主变钟罩接地链接排发热的具体原因,我们对该问题主变进行了吊罩检查,该主变的磁屏蔽并没有覆盖整个主变外壳,当漏磁通经过主变钟罩的内部磁屏蔽到达箱沿位置时,漏磁通将会通过空气间隙、上下箱沿紧固螺栓等磁阻较大介质构成闭合回路,从而在这些介质上产生能量损耗,引起发热。假设主变在安装完成之后,上下箱沿紧固螺栓受力一致、磁阻相等、电阻相等,那么所产生的损耗会均匀分布于整个箱沿各个位置,但是实际情况是不可能达到这种理想状况的,因此,漏磁通所产生的涡流损耗集中与主变箱沿的某一位置,当钟罩接地排过细,就会在接地排上产生大量热量,从而造成异常发热。
问题处理:
为了解决该主变钟罩接地排过热问题,我们梳理了三种思路进行处理,分别如下:
一是在主变箱沿位置加装硅钢片进行磁屏蔽处理,即让漏磁通尽可能的通过导磁性能较好的磁屏蔽装置,从而减少漏磁通穿入变压器外壳钢板。考虑到这种方法加工工艺复杂、难度大、工期长,检修人员难以自行完成。
二是在上下箱沿的间隙中加塞导磁块,导磁块由硅钢片重叠二而成。通过改善漏磁通通道,减少损耗,从而避免异常发热。但是如果在不重新吊罩的情况下加塞导磁块,无法做到箱沿各位置与导磁块接触均匀,严重情况下可能还会有缝隙产生,无法从根本上解决钟罩接地排发热问题,所以我们不采用。
三是增加接地连接排数量,从而增加接地连接排的截面,我们在钟罩各部位均匀加装了十二根接地连接排,然后将钟罩接地螺栓更换为反磁性刚螺栓,并在安装螺栓钱刷绝缘漆使其与箱沿绝缘。经复测,每根接地连接拍的测试温度如下表:
从上表可以看出,经过处理后,最热的接地连接排为56摄氏度,最低为40摄氏度,平均温度为47.5摄氏度,与处理之前的78.5摄氏度相比降低了31摄氏度,与#2主变相比也相差不大。从而从根本上消除了主变接地连接排异常发热问题。
结束语:
随着变压器制造工艺的完善,大容量变压器在制造出厂阶段均会充分考虑磁屏蔽工艺的制造要求。但是针对老旧变压器,可能会存在设计上的漏洞,从而导致类似现象的发生,根据以上处理方案,可以最大限度的降低对电网运行的影响,同时经济效益也相对较高,值得借鉴实施。
参考文献:
[1]《大型电力变压器箱沿螺栓过热的分析及处理》赵晨
[2]《浅谈变压器上、下油箱连接螺栓发热烧红的解决方法》陈小明
[3]《大型电力变压器的漏磁发热问题》张桦