论文摘要
针对我国大型高炉煤气洗涤水总氰含量较高的现状,本文运用正交实验设计方法,研究了次氯酸钠法、亚铁—PAM法脱除其氰化物的反应条件、影响因素以及这两种方法的比较。 一 次氯酸钠法,根据直观分析和方差分析方法整理实验数据,结果表明: (1) 次氯酸钠可以非常有效除去高炉煤气洗涤水中的氰化物: (2) 影响因素顺序为:T>α1>pH2>pH1>α2>τ2>τ1; (3) 在各因素中温度的影响高度显著;液体次氯酸钠的过量系数的影响显著; (4) 最佳反应条件为:T=35℃、pH1=11、τ1=25min、α1=3、pH2=7.5、τ2=35min、α2=2.5。 二 亚铁—PAM法,经过亚铁脱氰、PAM絮凝的研究,可以得到如下结论: (1) 亚铁—PAM法可以有效除去高炉煤气洗涤水中的氰化物; (2) 亚铁脱氰阶段影响因素顺序为:T1>α1>pH1>τr1>τd1; (3) 亚铁脱氰阶段最佳反应条件为:T1=30℃、pH1=6、α1=3.5、τr1=40min、τd1=35min; (4) PAM絮凝阶段影响因素顺序为:T2>τr2>M>pH2>τd2; (5) PAM絮凝阶段最佳反应条件为:T2=30℃、pH2=6.5、M=30mg、τr2=45min、τd2=45min。 次氯酸钠法可以非常有效的脱除废水中的氰,但在操作过程中可能有剧毒的氯化氰气体逸出,因此操作管理要求非常严格;又因为其反应在较大pH范围条件下运行,管道设备需要防腐处理;药剂也比较昂贵,故导致运行成本较高。亚铁—PAM法虽然没有次氯酸钠法脱除氰的效果好,但是它也能有效除去高炉煤气洗涤水中的氰化物;且操作简易;反应基本上在中性条件下进行,管道设备不需要特殊处理,并且可以利用高炉煤气洗涤水系统中的大部分设备,因此,它在经济上有比较明显的优势。
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