三种农药生产废水处理的研究

三种农药生产废水处理的研究

论文摘要

高浓度难降解有机废水由于有机物浓度高,可生化性差,对其的处理一直是环境工作的难点。而农药生产废水由于成分复杂、毒性大,是高浓度难降解有机废水的典型代表,对农药生产废水的治理历来是社会关注的重点。本文以江西某农药厂甲基硫菌灵、灭多威和甲基异氰酸酯生产废水为研究对象,废水水质为:甲基硫菌灵生产废水pH=3~4、COD为6500~10500mg/L、SS为160mg/L、BOD为1600mg/L;灭多威生产废水pH=6~7、COD为81000~110000mg/L、SS为280mg/L、BOD为2800mg/L;甲基异氰酸酯生产废水pH=1~2、COD为2000~3200mg/L、SS为160mg/L、BOD为1600mg/L。根据其高浓度、高盐度、高毒性等特点,采用物化预处理+生化法组合处理的工艺路线处理该废水。该废水处理的关键在于合理地设计预处理工艺,以保证生化处理的有效进行。在预处理工艺中,以氯化铜化学沉淀法处理甲基硫菌灵生产废水,沉淀后废水COD从6500~10500mg/L降至2800~5000mg/L;以热解法处理灭多威生产废水,热解后废水COD从81000~110000mg/L降至32000~58000mg/L;以碱解法处理甲基异氰酸酯生产废水,碱解后废水COD从2000~3200mg/L降至900~1500mg/L;三股生产废水经预处理后,汇合至一起,采用Fenton试剂进行氧化处理,氧化后废水COD从1200~5600mg/L降至600~3700mg/L。经过以上预处理后,农药生产废水的生化性能得以改善,由于废水的盐分高,将其稀释至可生化的盐浓度,经生化处理出水水质达到了污水综合排放一级标准。目前,该工艺已成功应用于实际工程。运行结果表明:出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准,为高浓度难降解有机废水的治理提供借鉴,具有较好的应用和推广前景。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 前言
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 农药废水处理
  • 1.1.1 农药及其分类
  • 1.1.2 农药生产废水的组成及特点
  • 1.1.3 现有农药生产废水处理工艺概述
  • 1.2 水解酸化处理技术
  • 1.2.1 水解酸化处理原理
  • 1.2.2 水解酸化工艺的优缺点
  • 1.2.3 影响水解酸化的因素及水解酸化运行条件的控制
  • 1.3 BIOFOR滤池处理技术
  • 1.3.1 生物膜法处理技术
  • 1.3.2 曝气生物滤池
  • 1.3.3 国内外研究进展
  • 1.3.4 影响BIOFOR滤池的因素及运行条件的控制
  • 第二章 研究内容及其方法
  • 2.1 课题来源
  • 2.2 研究内容
  • 2.3 废水特点及水质指标
  • 2.4 废水处理工艺路线的设计思路及治理方案的确定
  • 2.5 监测项目及方法
  • 第三章 预处理效果及分析
  • 3.1 甲基硫菌灵生产废水沉淀预处理
  • 3.1.1 甲基硫菌灵生产废水沉淀预处理工艺介绍
  • 3.1.2 甲基硫菌灵生产废水沉淀预处理中试效果及分析
  • 3.1.3 甲基硫菌灵生产废水沉淀预处理工程运行效果及分析
  • 3.2 灭多威生产废水热解预处理
  • 3.2.1 灭多威生产废水热解预处理工艺介绍
  • 3.2.2 灭多威生产废水热解预处理中试效果及分析
  • 3.2.3 灭多威生产废水热解预处理工程运行效果及分析
  • 3.3 甲基异氰酸酯生产废水碱解预处理
  • 3.3.1 甲基异氰酸酯生产废水碱解预处理工艺介绍
  • 3.3.2 甲基异氰酸酯生产废水碱解预处理中试效果及分析
  • 3.3.3 甲基异氰酸酯生产废水碱解预处理工程运行效果及分析
  • 3.4 汇合废水氧化处理
  • 3.4.1 汇合废水氧化处理工艺介绍
  • 3.4.2 汇合废水氧化处理中试效果及分析
  • 3.4.3 汇合废水氧化处理工程运行效果及分析
  • 第四章 综合废水水解酸化处理运行效果及分析
  • 4.1 水解酸化中试效果及分析
  • 4.2 水解酸化启动
  • 4.2.1 污泥接种
  • 4.2.2 水解酸化工程启动
  • 4.3 水解酸化工程运行
  • 4.3.1 COD去除效率
  • 4.3.2 SS去除效率
  • 4.3.3 色度去除效率
  • 4.3.4 pH值变化
  • 4.4 水解酸化动力学模型
  • 4.4.1 水解酸化动力学模型
  • 4.4.2 动力学模型参数求解
  • 4.5 沉淀池工程运行效果及分析
  • 4.5.1 COD去除效率
  • 4.5.2 SS去除效率
  • 第五章 综合废水好氧处理运行效果及分析
  • 5.1 BIOFOR滤池中试效果及分析
  • 5.2 BIOFOR滤池启动
  • 5.2.1 BIOFOR滤池填料
  • 5.2.2 BIOFOR滤池填料挂膜
  • 5.3 BIOFOR滤池工程运行
  • 5.3.1 COD去除效率
  • 5.3.2 SS去除效率
  • 5.3.3 色度去除效率
  • 5.3.4 pH值变化
  • 5.3.5 BIOFOR滤池反冲洗
  • 第六章 结论与问题
  • 6.1 结论
  • 6.2 问题
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 相关论文文献

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