论文摘要
本论文是结合湘潭钢铁企业集团公司第二棒材厂的现场生产条件,通过在THERMECMASTOR- Z热模拟实验机对36Mn2V和37Mn5钢种进行热模拟实验,并对实验结果进行分析,从而对二棒厂的800轧机工艺进行优化,制定合适的轧制工艺,同时由于原孔型系统不适合生产大规格的棒材产品,所以也对其原有的孔型系统进行了改造,并且将原来的手动压下改造成计算机控制。基于对以上情况的研究得到了如下的主要研究结论:1.通过单道次压缩实验,采集应力-应变曲线上典型的数据进行多元非线性回归得到流动应力数学模型,该数学模型的结构简单,计算精度也较高,可用于实际生产中。2.对原有的孔型进行改造,在满足现场生产条件的前提下,能够保证生产大规格的棒材产品。3.通过单道次压缩实验分析了棒线材轧制过程中的动态再结晶:动态再结晶易发生在变形温度较高、变形速率较低阶段,同时通过非线性回归出了临界应变的模型;通过多道次压缩实验分析了棒线材轧制过程中的静态再结晶。4.应用PLC控制800轧机的压下,相比原来的手动精确很多。
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