论文摘要
剩余氨水是焦化厂的主要排放污水,为了防止剩余氨水对环境受纳水体造成污染,氨水需经过废水处理后才能排放。剩余氨水中氨氮浓度较高,在生化处理前对剩余氨水进行蒸氨处理,部分回收氨水中的氨,降低废水中的氨含量。本论文是对直接蒸汽加热法蒸氨工艺的节能研究,针对宝钢化工厂三期蒸氨工序蒸汽能耗高的问题,研究蒸氨节能工艺,为宝钢三期蒸氨工序的节能技术改造提供参考和指导。 本论文首先以宝钢三期蒸氨工艺为原型,采用Aspen Plus模拟软件模拟其工艺流程,模拟结果与实际生产情况十分接近,其相对误差控制在5%之内,因此用模拟的方法进行蒸氨系统的节能研究具有较高的可行性。 负压蒸氨技术具有较好的节能效果,在50kPa条件下,直接蒸汽单耗为94.3kg/t(氨水),节约直接蒸汽量16%,而且该工艺具备有对蒸氨塔腐蚀程度小,不易造成堵塞等优点。但由于负压蒸氨技术对设备和材质都有较高的要求,若要在我国实现工业化应用还需解决一些关键问题。 蒸氨节能工艺可降低直接蒸汽单耗到89kg/t(氨水)水平,节约蒸汽22%。该工艺运用蒸汽喷射闪蒸技术,降低直接蒸汽单耗,回收蒸氨废水中的低品位热量。 确定了第18层塔板是蒸氨系统加碱位置和蒸汽能耗的最优操作点,通过调整加碱位置可以进一步提高蒸氨系统的节能效果。 最后,本论文对宝钢三期蒸氨工艺的节能技改提出了改造建议。
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摘要ABSTRACT第1章 引言1.1 剩余氨水1.1.1 原料氨水的来源和性质1.1.2 剩余氨水的环境危害及其治理1.2 蒸氨工艺1.2.1 蒸氨工艺的进展1.2.2 国内蒸氨工艺面临的问题1.3 化工流程模拟1.3.1 流程模拟软件介绍1.3.2 Aspen Plus模拟软件的电解质系统介绍1.4 本论文研究目的和内容1.5 研究意义第2章 蒸氨系统模拟计算过程2.1 蒸氨工艺的现状与工艺流程2.2 蒸氨工艺流程的模拟计算2.2.1 工艺流程模拟2.2.2 模拟计算过程2.3 蒸氨系统的模拟结果分析2.3.1 直接蒸汽量的模拟计算2.3.2 物料平衡分析2.3.3 热量平衡分析2.4 蒸氨系统模拟结果总结第3章 负压蒸氨系统模拟计算过程3.1 负压蒸氨工艺现状与工艺流程3.2 负压蒸氨工艺流程的模拟计算3.2.1 工艺流程模拟3.2.2 负压蒸氨系统模拟计算过程3.3 负压蒸氨系统的模拟结果分析3.3.1 氨水换热器模拟参数的调整3.3.2 直接蒸汽量的模拟计算值3.3.3 物料平衡分析3.3.4 热量平衡分析3.4 负压蒸氨系统模拟结果总结3.4.1 负压蒸氨模拟结果与常压蒸氨模拟结果的比较3.4.2 负压蒸氨系统优缺点总结第4章 蒸氨节能系统模拟计算过程4.1 蒸氨节能系统工艺流程4.1.1 宝钢三期蒸氨工艺系统4.1.2 蒸氨节能系统工艺流程4.2 蒸氨节能工艺流程的模拟计算4.2.1 工艺流程模拟4.2.2 蒸氨节能系统模拟计算过程4.3 蒸氨节能系统模拟结果分析4.3.1 二次蒸汽回收量的模拟计算结果4.3.2 直接蒸汽量的模拟计算结果4.3.3 物料平衡分析4.3.4 热量平衡分析4.4 蒸氨节能系统模拟结果总结4.4.1 节能系统与常压蒸氨系统模拟结果比较4.4.2 宝钢三期蒸氨工序节能技改建议第5章 蒸氨节能系统中的反应精馏问题研究5.1 蒸氨反应精馏系统概述5.2 蒸氨节能系统最优加碱位置的确定5.2.1 确定最优加碱位置5.2.2 加碱位置的模拟计算结果分析5.2.3 模拟计算结果总结第6章 总结与展望6.1 总结6.2 展望致谢参考文献个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
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标签:蒸氨工艺论文; 模拟计算论文; 蒸汽单耗论文; 节能优化论文;