LF精炼钢包底吹氩工艺数学物理模拟研究

LF精炼钢包底吹氩工艺数学物理模拟研究

论文摘要

本文以110tLF精炼钢包为原型,基于相似原理建立了1:5的钢包底吹氩的物理模拟系统,考察了吹氩量对流动特性、混合和传质的影响规律,研究分析了渣的厚度、黏度以及熔池深度对钢包裸露面和卷渣的影响,同时对精炼过程钢包内夹杂物的去除进行了研究。利用数值模拟的方法,分析了LF底吹氩过程中钢液的流动行为,并计算了吹氩量对合金混匀时间的影响。本文获得的主要结论如下:(1)LF底吹氩精炼过程中,供气量与混匀时间关系曲线上存在一拐点,吹氩量小于250NL/min时,随着吹氩量的增加,混匀时间迅速变短,而气量大于250NL/min,混匀时间随供气量变化不明显。出钢过程吹氩量对混匀效果影响不明显。(2)物理模拟结果表明:在相同的条件下,顶渣越厚,裸露面越小;小气量下(<200NL/min),熔池越深,裸露面越小,在大气量下,熔池越深,裸露面越大;在相同的条件下,黏度增大,裸露面减小。临界卷渣实验表明:渣层越厚,越易卷渣;黏度降低,越易卷渣;熔池越浅,越易卷渣。(3)LF精炼钢包内夹杂物模拟实验表明:夹杂物的去除主要发生在吹气后的前8分钟内,且0-4min时间段内夹杂物去除最快,去除率最大为25%;吹至第7个4min,夹杂物的去除率均小于5%,延长吹气时间效果不大。夹杂物去除的最佳吹氩量为50NL/min,夹杂物最高去除率为75%。(4)数学模拟结果表明:偏心底吹会形成一大一小两个循环流,小循环流比大循环流剧烈;循环中心约在0.75H-0.80H(H为钢包中钢液的深度)之间,不同吹气量下循环中心保持不变。计算结果表明,最佳吹气量在250NL/min,在这一吹气量下,熔池搅拌效果较好,弱流区所占比例较少,混匀时间较短。钢包中出现卷渣的临界吹气量为120NL/min,与物理模拟结果相近。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 炉外精炼概况
  • 1.1.1 我国炉外精炼技术的发展和现状
  • 1.1.2 国外炉外精炼技术发展现状
  • 1.2 LF精炼工艺技术
  • 1.2.1 LF精炼功能
  • 1.2.2 LF精炼工艺流程
  • 1.2.3 LF精炼效果
  • 1.3 本课题研究的内容和意义
  • 第2章 LF精炼钢包底吹氩工艺简介
  • 2.1 熔池中气泡行为
  • 2.2 熔池搅拌功分析
  • 2.3 钢包内流体流动行为和混匀时间分析
  • 2.4 两相区研究进展
  • 2.5 LF钢包卷渣临界底吹流量的研究
  • 2.6 LF钢包内吹氩去夹杂物的研究现状
  • 2.7 数值模拟研究现状
  • 第3章 LF精炼钢包底吹氩物理模拟
  • 3.1 实验原理
  • 3.1.1 几何相似
  • 3.1.2 动力相似
  • 3.1.3 渣钢界面的相似条件
  • 3.1.4 夹杂物模型的建立
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 钢包混合特性实验研究
  • 3.2.2 卷渣实验研究
  • 3.2.3 夹杂物实验研究
  • 3.3 实验结果分析与讨论
  • 3.3.1 LF精炼钢包的流场特性
  • 3.3.2 混合特性实验结果分析
  • 3.3.3 卷渣实验结果分析
  • 3.3.4 夹杂物去除行为分析
  • 3.4 小结
  • 第4章 LF精炼钢包底吹氩数学模拟
  • 4.1 数学模型的建立
  • 4.1.1 控制微分方程
  • 4.1.2 基本假设
  • 4.1.3 边界条件的设定
  • 4.2 数学模型的求解
  • 4.2.1 控制方程的离散和求解
  • 4.2.2 网格划分
  • 4.3 结果分析
  • 4.3.1 流场分析
  • 4.3.2 卷渣分析
  • 4.3.3 混匀时间分析
  • 4.4 小结
  • 第5章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 文中包含图、表、公式及文献
  • 相关论文文献

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