论文摘要
天然气公司现有浅冷装置10套,均为氨制冷装置,多在八十年代初建成投产,为七十年代的工艺水平。随着技术的发展,这些装置部分工艺趋于落后,存在较多不合理环节。同时随着装置的多年运行,装置运行参数偏离设计值,存在水冷器与前后单元传热温差匹配不合理、装置运行参数不匹配、循环水使用不合理、装置中有效余冷、余热未回收、制冷机与系统匹配不合理等问题。本课题通过对分公司10套浅冷装置运行现状、存在问题的综合比较,确定以中七浅冷为研究对象,先后四次到中七浅冷装置进行装置工艺流程、各季节运行典型工况、装置标定数据、单元设备性能参数进行调研,掌握了装置目前存在的制冷能力下降、轻烃收率低等问题。通过运用制冷系统热动力学分析方法、过程系统节能分析方法及目前化工行业普遍应用的PRO/Ⅱ计算软件对目前装置的运行参数进行分析和计算,确定研究方向和研究内容;运用最优化方法,以装置效益最大和公用工程消耗最低为原则确定优化目标,优化参数和优化计算的约束条件,进行系统优化设计,制定优化方案并进行装置优化改造和考核。本课题于2006年8月在中七30×104Nm3/d浅冷装置上实施优化改造,经现场考核:中七浅冷装置流程优化后,制冷温度由-20.2℃降至-28.5℃,年增产轻烃2800吨,少产干气120万方,节约循环水68万吨,节电53.5万度,年创经济效益389.5万元。
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摘要Abstract引言第一章 文献综述1.1 国内外天然气轻烃回收现状及发展1.2 浅冷装置1.2.1 浅冷装置工艺流程1.2.2 浅冷装置生产中存在的主要问题1.3 最优化技术的发展1.4 轻烃回收装置优化的研究进展1.4.1 通过建立优化模型实现优化1.4.2 轻烃回收模拟软件的开发1.5 课题研究的背景和意义第二章 实际生产数据分析2.1 原料气2.2 实际生产装置运行参数2.3 换热器参数2.4 实际生产数据初步分析2.4.1 冬季工况2.4.2 春季工况2.4.3 夏季工况2.4.4 秋季工况第三章 装置建模及流程模拟3.1 现有生产装置建模3.2 实际工况流程模拟3.2.1 冬季工况3.2.2 春季工况3.2.3 夏季工况3.2.4 秋季工况3.2.5 物料平衡及轻烃收率3.3 换热器设计的若干基本原则3.3.1 壳程及管程的确定3.3.2 流速3.3.3 壳程数确定——计算换热器串联台数3.3.4 对数平均温差校正系数3.4 中七浅冷装置换热器存在问题汇总3.4.1 水冷器3.4.2 贫富换热器3.4.3 氨蒸发器第四章 装置流程优化设计4.1 优化工艺流程简图及流程叙述4.2 优化工况分析4.3 优化流程与原流程产品产量及回收率比较4.4 优化工况存在的问题4.5 效益分析第五章 现场实验及考核5.1 现场实验5.1.1 原则5.1.2 流程优化改造时间5.1.3 改造内容5.2 装置考核5.2.1 考核步骤及时间5.2.2 考核方法5.2.3 考核工况5.2.4 数据录取方法5.3 考核及结果分析5.3.1 生产情况考核5.3.2 能耗情况考核5.3.3 考核结果结论参考文献致谢详细摘要
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