难浸金矿提金工艺的实验研究

难浸金矿提金工艺的实验研究

论文摘要

本文针对某难浸金矿的开发利用,为提金工艺设计提供必要的工艺参数,在总结难浸金矿类型和导致其浸出困难的原因的基础上,归纳了国内外对于难浸金矿的一般处理方法。热力学和动力学分析表明氰化物溶液是金良好的溶剂和络合剂,在pH>10的碱性环境下更容易生成金氰配合物。氰化反应是一个扩散控制为主的过程,提高搅拌速度、增加浸出温度和压力或在浸出过程中通入氧气等措施均可以不同程度地提高浸出反应的速率。本研究的金属矿物以黄铁矿和毒砂为主,有害元素砷的含量较高。常规浸出时,浸出率仅为6.72%,难以提取。为了有效提取矿物中的金,首先进行了直接浸出、硫脲浸出、硫代硫酸盐浸出、硫氰酸铵浸出、硝酸氧化分解后浸出、NaOH预处理后浸出、微波焙烧预处理后浸出、固砷焙烧-氰化浸出和两段焙烧-氰化浸出等探索性实验。通过实验对比,确定最佳处理工艺为固砷焙烧-氰化浸出。为减少As的危害,焙烧时使用CaC03作为固定剂,固砷效果最好。通过实验确定了在焙烧过程中较佳的工艺条件为:固定剂CaC03用量是2%,焙烧温度650℃,焙烧时间4h,磨矿细度是-200目占90%,固砷率为96.55%。在氰化浸出实验中,通过添加助浸剂Pb(NO3)2,可以减少氰化钠的用量,提高金浸出率。由实验得到浸出过程的较佳工艺条件为:加入助浸剂Pb(NO3)2200g/t,预处理4h, NaCN的用量为1.2kg/t,浸出时间是22h,反应温度是20℃,pH值11,液固比为2.5,搅拌速度900r/min,金的浸出率达到80.67%。对炭吸附实验研究得到的较佳工艺条件为:活性炭用量为8g/L,吸附时间为6h,搅拌速度是600r/min,金吸附率可以达到98.70%。固砷焙烧-氰化浸金工艺可以使该金矿的浸出率从6.72%提高到80.67%,并能有效的固定砷,使其不造成污染,对此类矿石今后开发利用提供了理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 难浸金矿的浸出方法
  • 1.1.1 难浸金矿的预处理工艺
  • 1.1.2 强化氰化浸出工艺
  • 1.1.3 非氰化浸出技术的研究和发展
  • 1.1.4 小结
  • 1.2 研究课题的提出及意义
  • 1.3 本研究的主要内容
  • 2 实验的理论基础
  • 2.1 固砷焙烧原理
  • 3焙烧热力学分析'>2.2 加CaCO3焙烧热力学分析
  • 2.3 氰化过程热力学
  • 2.4 氰化过程动力学
  • 2.5 助浸剂的作用原理
  • 2.6 活性炭吸附金氰络离子的机理
  • 3 金矿的矿石性质研究
  • 3.1 矿石的多元素分析和金物相分析
  • 3.2 矿石的矿物组成
  • 3.3 金的外形形态、粒度特征
  • 3.3.1 金的外形形态
  • 3.3.2 金的粒度特征
  • 3.4 矿石性质小结
  • 4 浸出探索性实验
  • 4.1 实验设备
  • 4.2 实验物料
  • 4.3 实验方法
  • 4.4 浸出探索性实验结果
  • 4.4.1 常规氰化浸出实验
  • 4.4.2 硫脲浸出实验
  • 2S2O3浸出实验'>4.4.3 Na2S2O3浸出实验
  • 4.4.4 硫氰酸铵浸出实验
  • 3预处理实验'>4.4.5 HNO3预处理实验
  • 4.4.6 NaOH预处理实验
  • 4.4.7 微波焙烧预处理实验
  • 4.4.8 二段焙烧预处理实验
  • 4.4.9 固砷焙烧预处理实验
  • 4.5 探索实验小结
  • 5 固砷焙烧-氰化浸出实验
  • 5.1 实验方法
  • 5.2 固砷焙烧实验结果和分析
  • 3用量的影响'>5.2.1 CaCO3用量的影响
  • 5.2.2 焙烧时间的影响
  • 5.2.3 焙烧温度的影响
  • 5.2.4 磨矿细度的影响
  • 5.2.5 焙烧过程验证实验
  • 5.2.6 焙烧实验小结
  • 5.3 氰化浸出实验
  • 5.3.1 助浸剂的选择
  • 5.3.2 助浸剂用量的影响
  • 5.3.3 助浸剂预处理时间的影响
  • 5.3.4 NaCN用量的影响
  • 5.3.5 NaCN浸出时间的影响
  • 5.3.6 液固比的影响
  • 5.3.7 搅拌速度的影响
  • 5.3.8 氰化验证实验
  • 5.3.9 氰化实验小结
  • 5.4 活性炭吸附实验
  • 5.4.1 活性炭用量对吸附率的影响
  • 5.4.2 时间对吸附率的影响
  • 5.4.3 搅拌速度对吸附率的影响
  • 5.4.4 吸附实验小结
  • 5.5 实验结果与分析
  • 6 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录 硕士研究生学习阶段发表论文
  • 相关论文文献

    • [1].硫代硫酸盐-EDTA-铜离子体系浸金工艺研究[J]. 稀有金属 2020(05)
    • [2].老挝某金矿环保浸金工艺应用及优化[J]. 矿冶 2020(03)
    • [3].硫脲法浸金的工艺优化试验[J]. 云南冶金 2020(03)
    • [4].氨氰浸金原理及研究进展[J]. 贵金属 2016(04)
    • [5].新型环保浸金剂在排山楼公司的应用与实践[J]. 黄金 2017(09)
    • [6].甘肃某金矿浸金工艺试验研究[J]. 黄金科学技术 2017(04)
    • [7].难浸金精矿硫脲浸金试验研究[J]. 矿业研究与开发 2017(09)
    • [8].缅甸某高铜金矿氰化浸金工艺研究[J]. 化工矿物与加工 2020(10)
    • [9].不同碘化浸金体系下金的浸出效果分析[J]. 中国金属通报 2018(11)
    • [10].环保型浸金剂与氰化钠对比试验研究[J]. 黄金 2018(08)
    • [11].湖南某酸性浸锑渣的浸金特性[J]. 中国有色金属学报 2014(12)
    • [12].采用石硫合剂处理某难浸金矿的试验研究[J]. 矿业研究与开发 2020(04)
    • [13].硫代硫酸盐浸金体系研究进展[J]. 矿产综合利用 2015(03)
    • [14].强化氰化浸金技术进展[J]. 矿产综合利用 2014(02)
    • [15].难浸金矿预处理方法的新进展[J]. 矿冶 2013(02)
    • [16].非氰浸金技术的研究及应用现状[J]. 黄金科学技术 2011(06)
    • [17].环保型浸金剂与氰化钠浸出试验对比研究[J]. 矿产与地质 2019(06)
    • [18].砷硫铁的脱除对高砷金精矿氰化浸金的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(06)
    • [19].云南某金矿硫代硫酸盐浸金工艺研究[J]. 广州化工 2017(05)
    • [20].难浸金矿硫脲浸出试验研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2014(03)
    • [21].硫脲浸金技术研究现状[J]. 黄金 2014(02)
    • [22].一种新型浸金剂的应用试验研究[J]. 黄金 2014(04)
    • [23].某难浸金矿的次氯酸钠浸出研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2013(04)
    • [24].非氰浸金试剂的应用现状及发展[J]. 矿业快报 2008(12)
    • [25].硫脲浸金研究进展[J]. 黄金 2018(01)
    • [26].非氰浸金技术发展现状及应用前景[J]. 黄金 2018(04)
    • [27].一种新型无氰提金工艺[J]. 云南冶金 2017(04)
    • [28].低品位含金原矿加压氰化浸金试验研究[J]. 世界有色金属 2015(02)
    • [29].超细磨在难浸金矿的应用[J]. 有色冶金设计与研究 2014(01)
    • [30].难浸金矿固化焙烧-硫氰酸铵浸出实验研究[J]. 四川化工 2013(02)

    标签:;  ;  ;  

    难浸金矿提金工艺的实验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢