岩巷快速掘进影响因素分析及其优化

岩巷快速掘进影响因素分析及其优化

郑煤集团告成煤矿河南登封452470

摘要:科技的进步,促进人们对煤矿需求的增多。在煤矿开采过程中,岩巷掘进具备十分重要的作用,且工期、施工量以及投资成本占据较大比重。当前我国煤炭开采的主要来源便是井下开采,且新建矿井煤炭掘进量占据整个工程总量的半数以上。煤矿集约化生产的技术瓶颈主要为岩巷掘进与支护工作,需要得到相关专家的深入研究,从而促进煤矿开采的高效化与高产化。本文就岩巷快速掘进影响因素分析及其优化展开探讨。

关键词:岩巷;快速掘进;影响因素;优化

引言

煤矿岩巷掘进一直以气腿式凿岩机配耙斗装载机为主。近年来,通过引进中深孔爆破技术,增加循环进尺,改变传统的两掘一喷工艺,推广多工序平行作业、皮带连续排矸,改造供风线路、坚持多上钻机等措施,使矿井岩巷炮掘在单进水平上得以突破。

1工作面工程概述

告成煤矿25041工作面设计总工程量:4931.565m。其中:(1)25041瓦斯治理工程设计工程量2910.101m,25041下底抽巷780.334m,车场及回风联巷171.155m;25041上底抽巷718.461m,回风联巷112.100m;25041中底抽巷710.986m,车场及回风联巷190.114m;切巷底抽巷226.951m。(2)25041工作面回采及准备工程设计工程量2021.464,25041上副巷720.487m,上副巷车场及回风联巷148.886m;下副巷794.795m,车场及回风联巷98.479;切巷216.895m。上底抽巷上副巷联巷42.173m。在岩层中施工时,顶底板的组成结构为细砂岩与泥岩,地质结构比较复杂,存在砂岩裂隙水,且施工期间局部地段出现了底板渗水与顶板漏水问题,影响了掘进施工进度。技术人员有待优化巷道层位、支护方式、作业方式、爆破参数以及掘进设备等因素,从而提升掘进效率。

2岩巷快速掘进影响因素分析

2.1巷道层位选择与支护设计

(1)巷道层位设计。25041工作面底板岩巷最初设计层位为L8灰岩底。该矿所采二1煤下部层位依次为:直接顶:灰黑色泥岩、灰绿色铝土质泥岩、紫斑泥岩、灰色浅灰色泥岩、灰绿色粉砂岩组成,原岩结构破坏,挤压揉搓现象明显。厚度为2.93~15.1m,平均厚度8.1m。直接底:砂质泥岩,灰黑色,含白云母碎片,黄铁矿晶粒具滑面,层理清晰;中部发育有凌铁质泥岩,呈灰黑色,致密坚硬,具不规则方解石脉。厚度为4.0~7.7m,平均厚度5.9m。老底:深灰色隐晶质结构,含蜓科等石,具网状方解石脉。厚度为1.9~2.1m,平均厚度2.0m。(2)巷道状况。现场施工中发现,沿L8灰底掘进时,巷道围岩破碎、成型极差、淋水点和锚杆失效较多。沿L8灰底可能有近煤层,使用锚索钻机采用两掘一探,且施工困难较大;在该层位施工期间,巷道日进3m,每月按25d核算,月仅能完成75m;底板岩巷距二1煤不得小于10m,否则打钻产生裂隙,严重影响施工效果。(3)支护设计分析。25041工作面底板岩巷设计时,采用锚网喷支护,采用左旋锚杆φ20×2400mm,间排距800×800mm,采用钢筋网,网片搭接长度为100mm,全断面挂网喷浆,喷浆厚度为100mm。由于25041工作面底板岩巷主要用于25041工作面瓦斯抽放,服务时间较短,当巷道岩性比较好时,若支护设计强度过大,不仅会造成支护材料的浪费,还会影响巷道快速掘进。因此,实行差异化支护是十分必要的,在岩性较好的区段,合理降低25041工作面底板岩巷的支护强度,节约支护成本,加快掘进速度。

2.2作业因素分析

一方面是工序耗时,25041工作面底板岩巷在掘进期间采用了三八制作业方法,技术人员及时进行记录分析;其中工序4为打炮眼与打锚杆平行运行,在巷道顶板锚杆孔施工时应用了两部钻机;工序5为出碴,期间不需要施工人员参与;工序6为巷道下部炮眼的打进,并上网安装两个锚杆孔。在施工过程中,岩巷工作面钻机打眼需要消耗较多的时间,占据整个循环作业时间的50%至60%,其属于制约巷道掘进的关键因素。施工期间技术人员并未针对全部工序进行平行作业,但部分工序进行了平行作业,作业度较低,水压与风压不会影响钻机的钻进速度。

2.3掘进设备影响分析

(1)装运:装岩工序在平巷掘进中占整个循环时间的30%~50%,目前,告成煤矿岩巷装运以P型系列耙斗装岩机为主,可在30°以下的斜巷使用,实现高效率连续出碴,装岩效率较高。(2)钻眼:告成煤矿岩巷掘进普遍使用的仍是气动凿岩机,由于气腿凿岩机输出功率小,钻速低,如要提高工作面钻孔速度,就需要多上几部钻机平行作业。岩巷掘进需要机械化装备,现阶段在这项工序中缺少相应的装备,机械化程度较低。(3)耙碴机与皮带机尾不能实现整体移动,造成移一次耙碴机需要至少4~6班左右时间,耗时时间长;掘进设备维修不及时,故障率高,都制约了岩巷单进的提高。

3岩巷掘进方案优化措施

3.1优化打眼爆破工艺

为了提升矿岩的掘进效率,技术人员根据实际情况选择“中深孔不同阶微差斜眼掏槽”爆破法,设置65个炮眼,其中:掏槽眼6个,眼深1.8m;助掏眼11个,眼深1.8m;辅助眼13个,眼深1.8m;周边眼23个,眼深1.6m;底眼12个,眼深1.6m。一是完善打眼流程,提高技术人员的操作水准。底抽巷巷道宽为4.5米,技术人员在实际操作期间应结合煤矿开采情况打下部眼,并同时进行三部气腿式凿岩机作业,在打上部眼时同时运作两部气腿式凿岩机,最大程度的提升了打眼效率,缩短了打眼时间。二是优化爆破工艺,25041工作面岩层主要为砂质泥岩,技术人员改进原爆破方案,应用“中深孔不同阶微差斜眼掏槽”爆破法,使用1-5段毫秒延期电雷管,药卷用3级煤矿许用的水胶炸药,起爆器使用强力型发爆器,串联起爆。

3.2实行差异化支护

25041工作面底板岩巷采用断面直墙半圆拱13.1m2,由于底板抽放巷道的服务时间往往较短,采用钢筋网护帮顶,可以较好的控制局部岩块的松动和坠落,通过现场调查,L7-8岩层岩性好、整体性强,节理、裂隙不发育。因此,25041工作面底板岩巷采用锚网喷支护,锚杆间排距0.8m×1m,锚杆配合H型钢带支护上半部,在顶板破碎或泥岩中掘进时视顶板条件,增加锚杆数量。针对巷道沿L8底掘进,巷道围岩破碎淋水点较多,锚杆失效较多的问题,将巷道施工层位调整到沿L7灰或上半部沿L7灰施工,在L7灰中上部施工,在L7灰施工期间,避免了淋水影响,现场施工较简单,巷道支护容易。

结语

结合告成煤矿地质条件等因素,其在开采期间适宜采用气腿式凿岩机+耙斗装载机+胶带输送机作业线开采模式,且坚持正规的循环作业。优化后,25041工作面掘进实现了每月100米的开采效果。巷道顶板的开采条件较好时,技术人员可以少打锚杆,节省更多的支护时间,合理降低锚网支护密度,在简化施工流程的基础上节省了施工成本,为企业赢得了更多的经济与社会效益。

参考文献

[1]黄庆显,韩金生.深部高应力软岩巷道围岩整体锚注技术研究[J].能源与环保,2018(05).

[2]陈大广.掘锚一体化巷道支护参数分析与工序优化[J].煤矿安全,2017(10).

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