高加切除对350MW超临界直流炉的影响

高加切除对350MW超临界直流炉的影响

(河北某热电有限责任公司河北保定074100)

摘要:超临界直流锅炉在能源行业的应用十分广泛,由于结构特殊,所以在制造和使用过程中应该注意的问题有很多,而且各个系统之间相互关联,一个系统出现问题,就会导致锅炉无法使用。本文以350MW超临界直流锅炉为例,介绍高加切除对350MW超临界直流炉的影响的技术特点和主要问题的分析处理。

关键词:超临界;直流炉;技术特点

前言

某电厂锅炉是由北京巴威锅炉厂制造的超临界参数、一次中间再热、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架的π型直流炉,锅炉设有无循环泵的内置式启动系统。锅炉型号:B&WB-1242/25.4-M型。汽轮机为东方汽轮机有限公司生产的超临界、一次中间再热、双缸(高中压合缸)双排汽、间接空冷、抽汽凝汽式汽轮机组。汽轮机型号:CJK350/277.6-24.2/0.45/566/566。

该电厂一期2×350MW超临界机组脱硝装置采用“高含尘布置方式”的选择性催化还原法(SCR)。催化剂层数按“2+2”布置,不设置SCR反应器烟气旁路。选用的钒钛钼催化剂,主要成分有二氧化钛(TiO2)、三氧化钨(WO3)五氧化二(P2O5)、三氧化钼(MoO3)等。催化剂的型式为板式催化剂。还原剂制备采用尿素水解制氨,两台锅炉的脱硝系统公用尿素储存、溶解系统,每台炉设置一套尿素水解反应器。尿素溶液经由尿素溶液输送泵、计量与分配装置等进入水解反应器,水解反应器中产生出来的含氨气流被热一次风稀释后,产生浓度小于5%的氨气进入氨气-烟气混合系统,并由氨喷射系统喷入烟道。

1以下是2018.11.07高加切除后350MW负荷各参数对比

表一

2高加退出后对煤量、蒸发量的影响:

负荷同样是350MW,高加解列后,锅炉燃料量从152.8t/h增加到157.7t/h,锅炉蒸发量从1066t/h降到934t/h,说明在同等负荷下高加退出后机组汽耗率降低,但锅炉煤耗增加,其主要原因是高加解列后给水温度降低了近100℃,机组整体循环热效率降低。

3对再热器系统的影响:

高加投入时,再热器流量=主蒸汽流量-高压缸抽气量,约836t/h。高加退出时,因为高压缸没有了抽汽,所以再热器流量=主蒸汽流量,约934t/h。负荷同样是350MW高加解列后,再热器流量增加了近100t/h,由表一可知再热器进口压力由4.71Mpa涨到了4.92Mpa,再热器进口温度也长了10℃。

4高加退出后对中间点温度的影响

高加解列后中间点温度由398℃降到385℃,这是因为高加解列后给水温度大幅降低,给水在炉内的加热段延长,蒸发段后移,造成过热段缩短,所以中间点温度降低。

5高加退出后,对锅炉氧量的影响:

这两次高加退出后氧量一直为零,此时风量偏置以加至+90,但送风机动叶不再开大,经查逻辑锅炉总风量是跟踪主汽流量的,因为高加退出主汽流量大幅度降低,所以总风量一直加不上去,再有高加退出后煤量也相应增加5t/h左右,所以导致氧量一直很低。

6高加退出后锅炉排烟温度的变化:

高加退出后炉膛出口烟气及尾部烟道各烟温基本不变,但省煤器后烟温大幅降低,如图一。排烟温度降低的主要原因是给水温度降低,省煤器的换热效果增强,导致省煤器后烟温急剧下降。由表一可知锅炉排烟温度降低了约16℃,排烟温度降低对锅炉效率有好处,排烟温度每降低20℃,锅炉效率可以提高1%。但是排烟温度过低可能导致空预器低温腐蚀,尤其是冬季高加退出后,应及时投入锅炉暖风器以防低温腐蚀现象。

图一

说明:

1、黄色表示给水总管温度

2、红色表示机组负荷曲线

3、绿色表示省煤器进口烟气温度,蓝色表示省煤器出口烟气温度

4、粉色表示再热器出口烟气温度

7高加退出后对脱销的影响:

高加退出后,锅炉最大的安全隐患就脱销系统的运行。脱销布置在锅炉省煤器后,高加退出后给水温度下降近100℃,导致省煤器出口烟温大幅下降,这将导致脱销入口烟温达不到投入条件(脱销投入条件之一:脱销入口烟温>305℃且<420℃)。2018年10月26日高加切除后锅炉最主要的问题就是脱销入口烟温低,未达到投入条件,为了不使环保指标超限,就地将脱销喷氨调门手动摇开,这样将严重威胁脱销催化剂的使用,当烟温低于305℃时氨气将与烟气中的三氧化硫反映生成铵盐,降低催化剂的活性,同时造成催化剂堵塞和磨损。通过与锅炉厂家沟通,厂家回复高加退出后,负荷必须在300MW以上才能满足脱销入口烟温要求。

2018年10月26日负荷315MW达到脱销投入条件,而2018年

11月07日负荷335MW才达到脱销投入条件,之间足足差了20MW,经过分析最主要的原因是2018年11月07日负荷315MW,给水流量为901t/h,减温水量为0t/h,而2018年10月26日负荷同样是315MW,给水流量812t/h,减温水量30t/h,给水流量差了近90t/h。所以高加退出后,给水流量是影响脱销达到投入条件的关键因素之一,所以为了提高脱硝入口烟温应尽量增加减温水的用量,减少流经省煤器的给水流量,减少与烟气的换热,以提高排烟温度。

除了负荷之外还可以通过其它的方法增加脱销入口烟温,如开大再热器烟气挡板,关小过热器烟气挡板,以减少流经省煤器的烟气量,提高排烟温度,在机组负荷基本稳定的情况下,烟气挡板的调整对脱销入口温度影响还是很大的,一般可以影响10℃左右,有的温度点甚至可以影响20℃,如图二。但二号炉右侧再热器壁温偏高(27点最高)一直是本锅炉存在的一大问题,目前最有效的调整手段是关小再热器烟气挡板,开大过热烟气挡板,而这与提高脱销入口烟温相矛盾,这也是限制脱销提早投入的主要原因。2018年10月26日高加退出后,锅炉一直是1、2、3、4号制粉系统运行,当时未尝试改变制粉系统运行组合方式对金属壁温及SCR烟温产生的影响。后来通过对制粉系统方式的调整是可以相对降低再热器金属壁温的。当机组负荷与运行方式一样时,1、2、3、5制粉系统运行比1、2、3、4制粉系统运行高温再热器壁温要低,有的壁温点低近20℃,如图三。

图二

说明:

1、绿色线条表示脱销入口温度,一共6个点

2、黄色线条表示再热烟气挡板开度,蓝色表示过热烟气挡板开度

3、红色线条表示机组负荷

图三

说明:

1、蓝色曲线为1、2、3、5制粉系统运行时高温再热器17点-27点管壁温度。此时再热烟气挡板开度56%,过热烟气挡板全开。

2、红色曲线为1、2、3、4制粉系统运行时高温再热器17点-27点管壁温度。再热烟气挡板开度40%,过热烟气挡板全开。

总结:

1、高加退出后,锅炉排烟温度下降,锅炉效率提高,但机组煤耗增加,整体经济性降低。

2、高加退出后对锅炉最大的安全隐患就是给水温度下降较多,导致脱销入口烟温达不到投入条件,威胁脱销系统的安全运行。

3、高加退出后,为了满足投脱硝入口烟温,必须有最低负荷要求,且最低负荷不是一个定值,这与当时的给水流量、煤质、风温、烟气挡板开度有关系。

4、锅炉右侧再热器壁温偏高是限制再热烟气挡板开度的最主要原因,通过对制粉系统运行方式的调整可以相对降低管壁温度,但还不能根本解决此问题,有待进一步研究以彻底解决该问题。

参考文献:

[1]黄莺,李雄伟,余志森.利港电厂超临界机组湿态给水自动控制策略[J].华北电力技术,2008(08):04-06.

[2]赵晓林,王斌.超临界机组高加跳闸对直流锅炉和汽机的影响及处理[J].江西电力,2010,34(02):41-42.

作者简介:穆福艺,男,1986.08.23,汉族,河北省保定市涞水县,大学本科,助理工程师,河北涿州京源热电有限责任公司,从事电厂集控运行

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