论文摘要
发电机单机容量越大,经济性能越好,但增大容量对发电机绝缘系统的运行稳定性增加了诸多不利因素。迄今,国内生产的最大发电机组是三峡发电机,单机容量700MW,额定电压20kV。而额定电压为24kV27kV的1000MW发电机组是目前国内电机制造企业研究的热点。制造1000MW的发电机,绝缘系统是阻碍发展的瓶颈,特别是作为电机核心的定子线棒的绝缘系统,是绝缘技术的关键。本论文研究的内容主要有两个方面,一方面定子试验线棒绝缘材料的优选和性能测试研究;另一方面是定子试验线棒的绝缘结构设计。并通过测试线棒的介质损耗、介电强度、局部放电量、电老化和稳定性等方法系统的研究了直棒和真机试验线棒的性能,获得了性能良好的真机试验线棒。本论文的研究表明:(1) 24kV定子线棒的单面主绝缘厚度由6.25mm减薄为5.25mm,27kV由6.75mm减薄为6.20mm,实现了主绝缘厚度减薄的设计原则;(2)通过绝缘材料的选择,使24kV和27 kV的试验线棒绝缘占有率降低,仅导线部分使槽满率分别提高了15.4%和14.8%;(3)采用等位层结构设计,当圆角半径r=2.0mm,等位层材料为半导体聚酯漆材料时,能够明显改善电场分布;(4)利用屏蔽层结构设计有效提高了定子线棒的电老化性能,当24kV和27kV试验线棒在主绝缘厚度方向d1=1.51mm和d1=1.71mm处包扎屏蔽层,包扎的长度位置处于高阻末端和线棒引线的中点时,线棒的电气性能良好;(5)真机试验线棒的介电强度、局部放电量、电老化等电气性能指标均满足额定电压24kV27kV的1000MW发电机组的设计要求。
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摘要Abstract第1章 绪论1.1 课题背景1.2 定子线棒绝缘系统的研究进展1.2.1 绝缘材料的发展1.2.2 绝缘结构设计的研究进展1.3 定子线棒主绝缘工艺体系1.3.1 主绝缘工艺体系1.3.2 多胶定子线棒的生产工艺1.3.3 减薄主绝缘厚度的意义1.4 定子线棒绝缘结构评定方法1.4.1 介质损耗因数和损耗增量试验1.4.2 局部放电试验1.4.3 介电强度试验1.4.4 电老化试验1.4.5 热稳定性试验1.4.6 本课题的试验设备能力1.5 本论文研究目的、意义及内容第2章 定子线棒绝缘结构设计2.1 定子线棒的绝缘材料的选择2.1.1 导线绝缘2.1.2 主绝缘材料2.2 等位层结构设计2.2.1 电场分布分析2.2.2 等位层结构的设计2.3 屏蔽层结构设计2.3.1 放电原理分析2.3.2 屏蔽结构设计2.4 定子线棒优化结构的确定2.5 本章小结第3章 铝排试验线棒的研究3.1 铝排结构的主绝缘材料试验3.1.1 绝缘介质损耗3.1.2 介电强度3.1.3 主绝缘工艺体系对热稳定性影响3.2 铝排试验线棒性能测试3.2.1 铝排直棒的介质损耗3.2.2 铝排直棒的介电强度3.2.3 铝排直棒的电老化3.3 本章小结第4章 真机试验线棒的研究4.1 真机试验线棒生产工艺4.2 防晕结构的确定及测试结果4.3 真机试验线棒性能测试4.3.1 介质损耗4.3.2 局部放电量4.3.3 介电性能4.3.4 电老化试验4.4 本章小结结论参考文献攻读硕士学位期间发表的学术论文致谢
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