论文摘要
随着集成电路向着高密度化和高性能化方向发展,电路特征尺寸不断缩小,互连层数不断上升.由于铜的电阻率较低,抗电迁移和应力迁移能力强,且其镶嵌制造工艺的兼容性好、成本低,因此铜互连己取代铝互连成为新型主导互连技术.新的互连结构和工艺,如铜电镀(elecllr()一copper platlng,EcP)和化学机械抛光(chemical-mechanicalpolishing,cMP)等,以及新的互连材料,如低k介质、阻挡层和覆盖层材料等,也相继被开发并应用于集成电路互连技术,从而大大提高了集成电路的性能,但也由此引发了一系列的互连可靠性问题在铜互连工艺中,常出现由于生成铜的硅化物和应力迁移形成的球状缺陷。由于铜的硅化物而造成的漏电短路和在铜晶界应变而诱生空洞是铜互连失效的重要现象之一。本文着重介绍介质层中由于存在铜的硅化物而造成的漏电失效和应力迁移而形成的空洞失效部分。本论文首先就球状缺陷的产生原因及其失效机理作了分析,其次通过对氨等离子体预处理和氮化硅预沉积的这两步骤进行实验研究,利用田口分析判断的实验方法,找到主要影响因素,从而优化气体流量、等离子喷头到晶圆表面的距离、射频功率、预处理和预沉积的时间等工艺参数,再次通过实际生产过程中数据找出热应力产生的原因,并通过实验来优化工艺参数,从而解决问题。最终解决O 13微米以下深亚微米铜互连工艺中的球状缺陷问题,提高产品的良率和可靠性。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 前言1.1.1 集成电路发展简史1.1.2 先进的铜互连工艺1.2 等离子体增强化学气相沉积1.2.1 等离子体增强化学气相沉积1.2.2 等离子体增强化学气相沉积制备氮化硅薄膜1.3 选题的缘由与目的第二章 大马士革铜互连球状缺陷的形成机制2.1 铜污染所形成的球状缺陷2.2 前道工序残留应力所形成的球状缺陷2.3 微小颗粒所形成的球状缺陷2.4 本章小结第三章 大马士革铜互连球状缺陷失效机理3.1 球状缺陷引起漏电的失效机理3.2 前道工序残留应力引起的空洞失效机理3.3 本章小结第四章 球状缺陷引起漏电的优化实验4.1 实验准备4.2 应用材料公司的氮化硅薄膜沉积程式4.3 氮化硅薄膜的表征4.4 球状缺陷造成漏电的测试方法4.5 实验优化设计4.5.1 田口直交实验法4.5.2 品质计量方法4.5.3 不良率分析法4.5.4 制程能力4.5.5 S/N比4.5.6 三种品质计量方法之比较4.6 本章小结第五章 氮化硅薄膜沉积工艺中对氨等离子预处理的优化5.1 工艺参数对球状缺陷的影响5.1.1 实验设计5.1.2 工艺参数对氮化硅薄膜品质的影响5.1.3 工艺参数对球状缺陷影响的结果分析5.2 工艺参数的进一步优化5.2.1 射频功率对球状缺陷影响的实验设计5.2.2 射频功率对氮化硅薄膜品质的影响5.2.3 射频功率对球状缺陷影响的结果分析5.3 本章小结第六章 氮化硅薄膜沉积工艺中对氮化硅预沉积的优化6 1 工艺参数对球状缺陷的影响6.1.1 实验设计6.1.2 工艺参数对氮化硅薄膜品质的影响6.1.3 工艺参数对球状缺陷影响的结果分析6.2 氮化硅沉积薄膜优化后的实际应用6.3 本章小结第七章 前道工序残留应力的优化7.1 前道工序残留应力的影响应力迁移7.2 前道工序残留应力的分析7.3 前道工序残留应力的改善措施7.4 前道工序残留应力改善措施的结果分析7.5 本章小结第八章 总结参考文献致谢攻读学位期间发表的学术论文
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大马士革铜互连工艺中氮化硅薄膜层球状缺陷形成机制的研究
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