论文摘要
本文以某电厂600MW混流式脱硫浆液循环泵为研究对象,由于其出力和效率达不到电厂脱硫要求,故对其进行增容改造。由于浆液泵改造设计复杂,故需综合考虑多方因素,在泵理论性能研究的基础上,探寻最优改造方案,本文主要通过适当增大叶轮出口直径、出口安放角和包角,来提高泵的扬程和流量,从而提高电厂脱硫效率。利用Pro/E三维建模软件分别对改造前、后的泵进行三维建模。运用Gambit软件对流道进行网格划分,并结合数值模拟软件FLUENT6.2,分别选用Euler多相流模型、标准的k-ε湍流模型和SIMPLEC算法,对改造前、后泵内固液两相流流场进行数值模拟。通过固液两相流流场的速度分布、压力分布和固体颗粒浓度分布情况,研究改造前后泵性能的改变。模拟结果显示,改造后脱硫浆液泵扬程、流量和脱硫效率都增大。虽然改造后脱硫浆液泵叶轮和蜗壳隔舌处磨损程度有所增加,但是,内部流场分布合理,整体运行稳定性较好,叶片压力分布趋于均匀,泵的抗汽蚀性能有所提高。据现场测量结果显示,改造后泵的出力和脱硫效率都得到了很大提高。数值模拟与现场测量结果吻合,由此可见,在模型选取合理的前提下,数值模拟对泵性能的研究和工程实际改造具有一定的预测和指导作用。
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