论文摘要
随着一汽集团解放公司对“精益化”理论推进的深入,越来越多的精益理论和方法被用于解决生产现场的关键问题,其中纵梁装配孔精度提升的改善则是一个应用“精益持续改善理论”的成功案例。本研究通过对精益思想和持续改善理论的研究,独创性的提出了“精益持续改善的理论”,提出了该理论的六个基本原则,提出了应用改善的七种技术理论,较系统的概括总结了改善的八大步骤。正是通过对这些相关理论及方法的综合运用,比较系统地研究和改善了卡车纵梁钻孔精度提升的问题,为整车制造质量的提高,在改善方法与质量控制体系的形成上提供了较为成功的经验。本研究通过对纵梁钻孔工艺的现状分析,对诸多的问题点进行归纳和整理,采用五个为什么和5W1H等方法,找到了影响钻孔精度偏差的“真因”,确定了“改善钻模板制造工艺,提升钻模板精度;改善钻头研磨方式,提升钻头研磨精度;改善加工过程手段,提升加工过程精度”的三大改善任务。先后实施了钻模板定位基准孔设计改善;钻套与钻模板连接方式改善;钻模板制造工艺方法的改善;钻头集研采取后工序取货和配送制改善;纵梁与滚道稳定性改善等几十项重大改善措施,使得该工序的生产及质量状态有了较大幅度的提升。改善后J5P6*2牵引车2801021/22-560纵梁孔位精度由84.8%提升至90%,纵梁钻孔线的直行率由90.9%提升到91.8%,可动率由89.7%提升到93.7%。编制完成了《钻孔工序标准作业指导书》,建立了纵梁生产关键质量工序的质量保证体系等,使得改善成果得以固化和提升。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 课题背景1.2 本课题研究内容1.3 课题研究的目的和意义1.4 本章小结第二章 国内外研究综述2.1 国外研究综述2.1.1 欧美国家研究综述2.1.2 日本研究综述2.2 国内研究综述第三章 精益持续改善理论及其应用方法与技术3.1 精益持续改善理论3.1.1 理论概述3.1.2 基于过程的“精益思想五项基本原则”3.1.3 持续改善理论3.1.4 精益的企业文化3.2 基于精益理论的持续改善技术3.2.1 相关技术理论的简介3.2.2 改善的基本方法3.2.3 改善的步骤3.3 本章小结第四章 卡车纵梁装配孔加工工艺现状分析及改善目标4.1 解放公司纵梁钻孔工艺的现状分析4.1.1 工艺流程分析4.1.2 工艺方法分析4.2 加工工艺中精度缺陷分析4.3 改善对象和任务4.3.1 改善对象的确定4.3.2 改善的目标第五章 提升卡车纵梁装配孔精度改善项目的实施方法5.1 钻模板精度提升5.1.1 钻模板制造工艺分析5.1.2 钻模板本体的改善5.1.3 钻模板组件结构分析和确认5.2 钻孔刀具精度提升5.2.1 钻头研磨现状描述与分析5.2.2 钻头集研改善措施5.3 纵梁钻孔过程精度提升5.3.1 纵梁钻孔加工过程误差分析5.3.2 纵梁钻孔过程问题点把握及分析5.3.3 加工过程的改善5.4 纵梁钻孔的质量保证体系5.4.1 钻模板加工环节的质量控制5.4.2 钻头研磨环节的质量控制5.4.3 钻孔加工环节的质量控制5.5 本章小结第六章 经济效果分析与改善文化的形成6.1 质量提升6.2 生产性提升6.3 经济效果分析6.4 改善文化的形成第七章 结论与展望7.1 本文主要结论7.2 进一步研究展望参考文献发表论文和参加科研情况说明致谢
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标签:精益理论论文; 持续改善论文; 真因分析论文; 标准作业论文;
基于精益持续改善理论的生产关键工序质量提高的研究 ——车架纵梁装配孔精度的改善
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