重卡变速箱压铸铝后盖气孔缺陷的控制研究

重卡变速箱压铸铝后盖气孔缺陷的控制研究

陕西法士特集团铸造分公司陕西宝鸡722409

摘要:铝合金压铸件气孔是不可避免的,特别是对存在厚大部位的铸件,但是可以通过一系列有效的措施来改善压铸件内部气孔。本文以我公司的JSD220-1707015-YDC变速箱压铸铝后盖为例,通过改善模具排气结构和工艺参数,将铸件气孔控制在要求范围内。

关键词:厚大部位;排气结构;工艺参数

1背景

相比传统铸造,高速高压铸造具有效率高、工艺路线短、精度高、产品表面光洁度好、组织致密、具有较高的强度和表面硬度等优点,因为液态合金是在压力下凝固的,又因充填时间很短,冷却速度极快,所以在压铸件上靠近表面的一层金属晶粒较细,组织致密,使表面硬度提高,并具有良好的耐磨性和耐蚀性。铸态表面可直接装配密封,节约冷加工成本。随着轻量化要求日益提高,汽车中的许多关键部件,包括部分有气密要求大型汽车零部件开始逐渐采用压铸生产。

我公司生产的JSD220-1707015-YDC压铸铝合金后盖(见图1)是重型汽车双中间轴变速箱中的重要部件之一,失效则造成变速箱副箱主轴定位偏差,输出扭矩无法传递,造成整车无法运行等问题,严重影响汽车行驶的安全性能,其材料为ADC12,外形尺寸520×345×100mm,平均壁厚5.5mm,气孔废品率要求≤3%。在实际生产过程中发现,模具的内浇口结构普遍偏向一侧。进料过程中铝液沿着左侧进入型腔,经过模芯上方,最后到达右侧(见图2),右侧无排气结构,导致排气困难。我们经过一系列验证与研究,对JSD220-1707015-YDC压铸铝合金后盖气孔的控制方案作出如下结论。

2影响因素及解决方案

2.1模具排气结构

模具的排气结构是指金属液在慢速推进过程中,排除压室、浇道和型腔内的气体,存储前流冷金属液和涂料残渣的处所,可提高铸件致密度和机械性能。

从模具结构(图2)可以看出,浇口设计在整个模芯的左侧,导致铝液充型过程沿着左侧进入型腔,经过模芯上方,最后到达右侧,排气困难;排气过程中,由于浇口设计在模芯的左侧,会使左边的排气通道先排气,排出去的气体会通过右边的排气通道返回来,起不到实际性作用,反而会增加气体;铝液最后到达模芯的右侧位置,渣包设计过小,不容易将所排气体全部容纳。

通过以上分析,我们对模具排气结构进行了更改,将模芯右侧的两个渣包容积增大至原来的两倍,对模芯左侧上方最左边和最右边的排气通道进行堆焊、封堵。后期在生产过程中,我们进行跟踪,对铸件的气孔比例进行统计分析,最终结果显示产品的气孔比例大幅下降(约为1.5%)。

2.2工艺参数及其它因素

压铸生产过程是通过压铸工艺将压铸机、压铸模具和压铸合金进行有机结合和综合运用的过程。因而压铸工艺的正确、合理,即压力、速度、时间和温度等工艺参数值的正确选择与合理匹配,是获得优质压铸件的关键,并且还直接影响到压铸生产的效率和模具的使用寿命。

经分析,压铸速度参数(充型速度)的高低以及高速起点的位置直接影响到压铸件的内部和外观质量,充型速度过高,易使铸件内部气孔率增加,力学性能下降,适用于外观质量较高的薄壁铸件;而充型速度较低,会有效的改善铸件内部的气孔,适用于内部质量要求较高的厚壁铸件。高速起点提前,易获得外观质量较好的铸件,高速起点靠后,易获得内部质量较好的铸件。同时铝液温度对铸件内部气孔有较大的影响,铝液浇注温度较高,铝液吸气量增加,易产生气孔和针孔。

该后盖属于厚壁和内部质量要求较高的铸件,因此我们需选择较低的的充型速度。特制定工艺方案,具体如下:

2.2.1充型速度对铸件气孔的影响

在实际生产中,我们的充型速度设置为4.5m/s,对生产铸件进行探伤,发现连续探伤不合格;因此,我们将二快速度设置为4.0m/s,然后对铸件进行探伤,发现产品气孔比例得到改善(小于2%)

2.2.2高速起点位置对铸件气孔的影响

经验证,在生产过程中,将高速起点位置先设置为450,对生产铸件进行探伤,发现连续探伤不合格,因此,我们将高速起点位置由450推至480,然后对铸件进行探伤,发现铸件气孔有所改善,但不合格比例仍然大于5%,再次将高速起点位置由480推至500,对铸件探伤发现,气孔比例明显下降(小于3%)。

高速起点位置和气孔比例的变化

2.2.3温度对铸件气孔的影响

在生产中,我们适当的降低铝液浇注温度,由起始的670℃降为660℃,对铸件进行探伤,发现铸件气孔无明显改变,再将浇注温度由660℃降为650℃,发现铸件气孔依然无明显改变,最后由650℃降为640℃,630℃,对铸件进行探伤,仍无明显变化,因此,铝液浇注温度对铸件内部气孔无明显影响。

2.2.4铝液精炼过程对铸件气孔的影响

在实际生产中,我们通过对照相关工艺要求,严格控制铝液除气环节和熔炼过程,现场跟踪监控熔炼工艺,在按工艺要求精炼-扒渣-GBF除气后,将得到的合金液转入定量炉开始生产,将生产出的铸件进行探伤,结果生产的铸件气孔缺陷和之前无实质性改变。由此可见,铝液精炼过程不存在问题,对铸件气孔问题无影响。

2.2.5抽真空对铸件气孔的影响

对模具抽真空进行生产,在确保抽真空装置参数全部正常的情况下,我们将生产出的铸件探伤,结果显示铸件内部气孔无明显变化,因此,抽真空不能解决此产品内部气孔问题。

3结论

总结以上论述,我们发现,JSD220-1707015-YDC变速箱压铸铝合金后盖气孔影响如下:

(1)此类模模具排气结构对铸件气孔影响较大;

(2)充型速度对铸件气孔影响较大;

(3)高速起点位置对铸件气孔影响较大

4铸件气孔改善验证

经过对模具排气结构进行修改,适当降低充型速度和改善高速起点位置,我们对连续生产的500件后盖产品统计分析,发现气孔比例下降为2%以内,符合标准对后盖类产品的废品率要求。

以上结论对后续设计新产品模具浇口结构控制提供借鉴。

参考文献:

[1]徐纪平主编.李培耀副主编.压铸工艺及模具设计北京化学工业出版社.2009.8。

[2]卢宏远.压铸技术与生产.北京:机械工业出版社,2008。

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