(大唐三门峡发电有限责任公司河南三门峡472000)
摘要:超临界机组在启动过程中,必须经过湿态与干态间的相互转换,如果调整不当,易造成壁温、汽温及主给水流量大幅波动,不仅可能引发锅炉灭火,甚至会造成汽轮机“水冲击”等严重事故,造成极其恶劣的影响,本文结合大唐三门峡发电有限责任公司生产现场实际情况,对干湿态转换中的细节展开详细讨论,将对整个干湿转换过程中的安全、平稳起到一定的控制作用。
关键词:600MW超临界机组;直流炉;干湿态转换
1超临界机组的发展
随着电力工业的迅速发展及电力结构的调整,600MW超临界机组由于其更低的供电煤耗、热耗、运营成本及更高的锅炉效率和经济效益,使得此类型的机组在电力市场中更具有竞争性,因此已成为我国电力发展的主力机组。
超临界机组是指主蒸汽压力高于临界压力(22.12MPa)的发电机组。超由于参数本身的特点决定了其采用直流锅炉,炉内随着压力的升高,水的饱和温度也随之升高,汽化潜热减少,水和汽的密度差也随之减少。当压力提高到临界压力时,汽化潜热为0,汽和水的密度差也等于零,水在该压力下加热到临界温度(374.15℃)时即全部汽化成蒸汽。
超临界直流炉由水变成过热蒸汽经历了吸热和过热两阶段,超临界压力不存在汽水两相区,因此没有明显的汽水分界线。
直流炉点火时,为减少流动的不稳定性及保持水冷壁壁温低于规定值,必须保证水冷壁管中的流量不低于最小流量值,湿态工况下分离出的水经炉水循环泵打循环,高于正常水位后通过溢流调节阀排至疏水扩容器;相比传统的汽包炉,直流炉启、停炉时间大大缩短,负荷调节灵敏度更好,更适合变压运行;超临界直流锅炉启动变负荷速度可提高1倍左右。
2本单位机组概述
我单位采用哈尔滨锅炉厂生产的HG-1900/25.4-YM4型一次中间再热,超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生直流锅炉,共四组汽水分离器和大小溢流阀两路溢流通道。
3启动中干湿转换
a)节点控制:
负荷210mw以下:直流炉中没有明显的汽水分界面,在低负荷时(35%以下),机组湿态运行,湿蒸汽进入汽水分离器,蒸汽进入过热器系统,饱和水进入储水箱系统,经炉水循环泵打循环后进入省煤器。
负荷210mw以上:此时一般有2台磨运行,随着负荷的增加,汽水分离器出口温度逐渐接近对应压力下的饱和温度,准备启动第三台磨,逐渐增加煤量,增投油枪,随着热负荷增加,循环流量逐渐减少,调整汽泵转速和上水调门开度,增加主给水流量,控制省煤器总入口流量在700t/h左右,当负荷达到35%以上时,水煤比失调,分离器出口开始出现过热度,转入干态运行,进入汽水分离器的全部为蒸汽,分离器只作为纯直流通道。储水箱水位正常时(储水箱水位2350mm-6400mm,对应炉水泵出口流量0-570t/h),可将小溢流阀投自动,减少操作量。
转直流过程中,若转干态前切换给水管道,控制汽泵出口与省煤器入口压差基本相符,不然可通过降低给水泵转速调整压差;若先转干态后再切换给水管道,转干态时将压差控制在3MPA以上。
b)转入干态:
即将转干前再循环流量不可控制过大,在可控范围内越小越好,停炉水循环泵时,最好先增加150t/h左右给水,防止停泵瞬间,省煤器入口因再循环流量下降,垂直水冷壁壁温、过热度极速上涨,等转过干之后及时回调将流量减下来即可。转干过程时间尽量缩短,防止干态和湿态来回转换。(图1和图2为2016.12.01启动中主要参数的变化趋势)
当次操作转干前炉水循环泵出口再循环流量控制较大,虽在转干瞬间增加约200t/h给水,仍造成水冷壁温快速上涨,汽温快速下降,在来回调整的过程中,汽温波动较大,增加了操作量。
c)注意要素:
c1:水煤比的控制:控制水煤比在6到7之间,及时增减给水,既要防止给水流量低保护动作,又不能使给水流量过大,造成汽温大幅度下降。
c2:加负荷标准:负荷每增加10MW,煤量增加4-5t/h,对比水量增加26-28t/h,参数变化最为平稳。
c3:储水箱水位调整:尽量控制在4000-5000mm之间,过低时,一旦水位下降加水来不及,造成炉水循环泵水位低至1850mm动作值频繁跳闸。水位过高溢流阀排不及,易造成低温过热器进水。对于炉水循环泵的再循环电动门必要时挂上检修牌,防止其频繁开启造成流量扰动。小溢流阀投入自动位,并要做好监视,防止自动调节特性差突然全开造成给水大幅扰动。
c4:小机转速控制:调整汽泵转速过程中加强关注小机进汽调门开度,开度过大时及时调整小机进汽压力;加汽泵转速时指令与反馈偏差不可过大(<300rpm),防止小机遥控切除。
c5:蒸发量与给水量要对应:要时刻做好对主给水流量,再循环流量,省煤器入口流量,和主蒸汽流量的监视,保持主给水流量和主蒸汽流量相匹配,主给水流量高于主蒸汽流量过多时,要适当减少给水,关小溢流阀开度;主给水流量低于主蒸汽流量过多时,要及时增加给水,适度增加溢流阀开度。
c6:提高主汽压力:转干前,尽量维持较高的主汽压力,主汽压力较低时,水冷壁内汽水比容差增大,适度提高主汽压力,有利于平衡水冷壁各管道工质之间的流量偏差,减小水冷壁的吸热不均,能更好的减缓水冷壁超温。
4方案分析对比
以下分别为以往真实启动中两种方案的对比:
方案一:主给水量比蒸发量少50t/h-100t/h,储水箱水位维持在6000mm以下,小溢流阀基本无溢流。
湿态转干态时:过热度从1.6℃上涨至22℃,省煤器入口流量由670t/h加至1050t/h,水冷壁由404℃快速上升。
优点:小溢流阀无溢流,节约工质,不会造成给水及燃料的浪费。湿态转干态时,过热度增加快,不会造成干湿态来回切换,切换瞬时短暂
缺点:给水调节难度大,易在转干瞬间造成水冷壁超温。
方案二:主给水量比蒸发量大50t/h-100t/h,储水箱水位6000mm以上,小溢流阀溢流量50~100t/h。湿态转干态时:主给水量维持800t/h不变,炉水循环泵再循环阀可关闭,炉水循环泵自循环。储水箱水位6000mm以上,小溢流阀投自动,溢流量约在50~100t/h之间。主蒸汽流量740t/h,缓慢增加煤量,使蒸发量缓慢增加,储水箱小溢流阀逐渐关闭,储水箱水位逐渐下降至1850mm时炉水循环泵跳闸,储水箱里水全部蒸发后,过热度逐渐增加,湿态完全转为干态。
优点:操作简单,给水不必过度调节,逐渐增加燃料量即可,不会造成水冷壁超温。
缺点:主给水流量大造成浪费工质,转换过程缓慢,湿态与干态的中间过程比较长,切换过程中如果燃烧出现问题容易导致干湿态来回切换。
方案一在负荷230MW,240MW左右即可转为干态,方案二需要在负荷250MW,260MW时才能转为干态
5小结
超临界直流炉的干湿转换是整个启动操作中的难点,因此加强对干湿转换的探讨和分析的重要性不言而喻,尤其在转入干态后,给水加的过多极易重新进入湿态运行,因此要求对即将转入干态前工况的时机要认真分析和提前把握,当垂直水冷壁和螺旋水冷壁之间的温差逐渐变大,分离器出口过热度开始由负值逐渐变正值,储水箱水位开始下降,表示即将进入干态运行,此时要引起高度重视,转换过程中要保持低过出口比分离器出口至少有30℃以上的过热度,防止受热面进水。在今后的工作过程中,要充分调动思考的积极性,并从其它单位的事故教训中归总经验,加强我们的分析能力,提高机组的抗风险预控系数。
参考文献:
[1]张振国、孙海天、丁明靑.带循环泵的超临界锅炉干湿态控制分析-吉林电力.2010.08
[2]黄锡兵、陈玉忠、罗小鹏.600MW超临界机组锅炉启动系统特点与运行控制.贵州电力技术.2014.03.第17卷第3期