110kVGIS设备绝缘故障原因及处理措施

110kVGIS设备绝缘故障原因及处理措施

(广东电网有限责任公司清远供电局广东清远511515)

摘要:文章通过某变电站110kVGIS设备发生故障进行分析,查找出故障原因,最后提出了处理措施,给同类型故障的处理提供参考。

关键词:110kV;变电站;GIS设备;故障;措施

引言

GIS设备与传统的开放式变电站相比,由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小,GIS的占地面积和安装空间和相同电压等级常规电器相比都大大减小,一般GIS变电站面积仅为敞开式变电站的十分之一。GIS设备都处在一个密闭的金属罐中,因此可以有效地抵抗外界环境的干扰,运行可靠性一般较常规敞开式设备要高。同时,由于GIS设备是密封的,缺陷相对隐蔽,日常巡视检查不易发现。下文对一起典型的GIS设备绝缘故障进行分析。

一、案例分析

1、事件概述

2010年11月23日08:38:39,某110kV变电站110kV母线发生B相故障,220kV站侧110kV燕花甲乙线距离II段动作,重合成功后后加速动作切除故障,造成该110kV变电站失压,损失负荷35MW,无涉亚重要用户。

2、设备基本情况

2.1设备信息:

该站GIS设备的生产厂家为北京北开电气股份有限公司,投产日期为2004年3月。

3.2设备预试情况:

2008年10月14日,对110kVI段母线11PT间隔气室进行预试,试验合格。

2008年10月29日,对110kVII段母线12PT间隔气室进行预试,试验合格。

2008年11月14日,对110kVIII段母线间隔气室进行预试,试验合格。

2010年8月5日,对110kVGIS设备开展局部放电试验,试验正常。

3、故障现场检查与处理过程

8时38分,110kV燕花甲、乙线距离II段保护动作跳闸,重合不成功,变电站失压。调度立即通知巡检人员到现场检查。

9时06分,变电部110kV巡检班运行人员到达110kV花兜变电站。经现场检查,发现花兜站全站失压,花兜站GIS室内充满浓烟。巡检人员立即将巡视检查结果上报调度通信中心,申请将花兜站负荷转供,并尽快恢复站用电。

10时34分,抢修人员进入现场检查,检查发现110kV母线1112母联刀闸与110kVII母之间连接伸缩节B相放电击穿(见下图),故障前通过1112母联刀闸的负荷65MW,电流约为340A,额定电流为1250A。

初步处理方案:断开1112刀闸,并隔离B相刀闸与110kVII母的电气连接,恢复110kVII母运行,I母保持检修状态,隔离故障点,待厂家准备好备品后再对故障部位进行停电更换。

11时58分,110kV巡检班运行人员将110kVI、II母线转检修。

14时20分,抢修人员拆除1112刀闸与110kVII母的波纹管及连接部分,检查原因。

16时50分,抢修人员对SF6气体进行分解产物及微水试验,结果正常。之后11TV气室抽真空3小时;

19时55分,抢修人员对11TV气室加气至0.33MPa,并进行检漏和微水试验,结果正常。

20时15分,抢修人员对110kVII母线进行耐压试验,试验正常。

22时20分,110kVII母线复电,110kV母线、#2及#3主变充电正常。

4、故障分析

拆开1112刀闸与110kVII母的波纹管及连接部分,检查发现:导电杆出入深度不足,导电杆与梅花触指接触不良,电阻增大发热,绝缘降低、放电导致波纹管炸裂。另外,在当天恢复送电过程中,发现1030刀闸带上负荷后有明显的放电声,试验所局放试验测出有明显的放电信号,联系调度切开开关后,电动分合1031、1030刀闸后,手动摇操作把手,发现均有2到3圈的虚位,且1030合闸过程中,操作机构有明显的晃动迹象,该刀闸在合闸过程中有比较明显的阻力,后来送电后放电现象消失。

综合上述分析:由于故障部位为现场拼接部分,在进行拼接时,安装人员不是将导电杆直接推入梅花触指中,而是将导电杆旋转插入梅花触指中,造成触指偏移,使本应被触指抱紧的导电杆,抱紧力不够,导致导电杆与触指接触不良。当设备长时间运行时,由于接触不良,使得主回路电阻值升高,导致该位置温度逐渐增高,造成弹簧受热变形,使触指的抱紧力持续下降,导电杆与触指间开始发生轻微放电,使得导电杆与触指之间积蓄的碳黑过多,阻值越来越大,温度越来越高,最终导体烧熔,形成内部电弧故障,在电弧的作用下,气室压力迅速增高,造成波纹管破裂,绝缘被破坏,引发盆式绝缘子击穿,出现短路故障。

5、处理措施

(1)结合停电,对同一厂家的设备的刀闸全部进行一次调试,确保分合到位,指示正常,并在调试好的分合位置上做好明显的标记线;

(2)对同一类型GIS设备定期做局放试验、气体成分分析及红外成像诊断,以确保设备没有内部放电及发热现象;

(3)做好GIS的新设备及大修后验收,开展全回路直流电阻测试,并记录,投运后定期做全回路直流电阻测试,比对相关数据,异常时及时处理;

(4)根据运行经验,每次对GIS刀闸送电后,做好送电后的设备状态检查工作,监听有没有放电声,并建议试验所在每次送电后都做一次局放试验,以确保刀闸合闸到位。

结束语

由于GIS设备是密封的,运行可靠性一般较常规敞开式设备要高,但同时缺陷也相对隐蔽,缺陷发展不易发现,故障后果相对严重,处理也相对复杂,这对GIS设备的制造和装配工艺提出了更高要求,需要加强GIS设备监造和现场装配工艺的监督的严格把关,从而提高制造和装配工艺水平提高GIS设备的质量,从源头上提高GIS设备运行的可靠性。

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