论文摘要
近年来,随着国民经济的飞速发展,中厚板的需求量越来越大。为了获得更高的产量和更好的质量,需要进一步减小钢板厚度偏差,提高中厚板厂的自动化水平和钢板的成材率。基于此,本论文以某钢铁公司中厚板厂3000mm精轧基础自动化控制系统为研究对象,主要完成了以下工作:(1)首先,简述了精轧区关键设备及其控制要求,配置了精轧检测仪表。然后,参与设计了中厚板精轧基础自动化控制系统的结构,包括水平方向控制系统和垂直方向控制系统。其中,水平方向控制系统用于实现钢板的运输、对中、转钢、除鳞、待温等控制功能,垂直方向控制系统用于实现厚度控制。(2)在水平方向控制系统中,从辊道控制、轧制道次设定和轧制速度设定三方面入手,编程实现全自动轧钢。准确的跟踪是全自动轧钢的保证,从钢板信息数据块的建立入手,利用STEP 7编程软件和相关编程语言,编程实现了在轧钢板长度的计算,推床的标定和钢板测宽,以及精轧区钢板总数,待轧、在轧和轧后钢板位置,精轧开轧和终轧信号的修正:(3)在垂直方向控制系统中,制定了合理的电动APC速度—位置偏差曲线,采用电动、液压联合预摆辊缝,实现了高精度位置控制;用CFC软件编写了相对AGC算法的程序,实现了轧制过程中的动态辊缝调节;建立了中厚板头部、油膜、支撑辊偏心补偿模型,进一步提高了钢板的厚度控制精度;(4)本中厚板精轧基础自动化控制系统的设计与研发,提高了微跟踪的准确度,消除了头部、尾部的厚度超差,使成品钢板的同板差得到了很大改善,得到了厂方人员的一致认可,最终通过了验收。
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摘要ABSTRACT第1章 绪论1.1 课题研究的背景和意义1.2 中厚板轧机的发展1.2.1 国外中厚板轧机的发展1.2.2 国内中厚板轧机的发展1.2.3 国内外中厚板轧机发展的比较1.3 中厚板精轧基础自动化系统概述1.3.1 水平方向控制系统1.3.2 垂直方向控制系统1.4 本论文主要研究内容第2章 中厚板厚度控制基本理论2.1 自动厚度控制基本原理2.1.1 轧机弹性变形和弹跳方程2.1.2 轧件的塑性变形和轧件塑性方程2.1.3 钢板轧制的弹塑形曲线及应用2.2 压力AGC2.2.1 BISRAAGC2.2.2 动态设定型AGC2.2.3 GM-AGC2.2.4 Absolute-AGC2.2.5 压力AGC的比较分析2.3 监控AGC和前馈AGC2.4 本章小结第3章 中厚板精轧基础自动化控制系统设计3.1 精轧设备概述3.1.1 辊道3.1.2 推床3.1.3 AGC液压缸和液压站3.1.4 主传动装置3.1.5 压下装置3.2 精轧检测仪表3.2.1 辊缝仪磁尺3.2.2 液压缸位移传感器3.2.3 AGC油压传感器3.2.4 弯辊油压传感器3.2.5 支撑辊偏心测量绝对值编码器3.2.6 伺服阀3.2.7 伺服阀放大器3.2.8 红外线测温仪3.2.9 热金属检测器HMD3.3 中厚板精轧控制系统的结构3.3.1 精轧主令控制系统概述3.3.2 AGC控制系统概述概述3.3.2.1 一级基础自动化系统3.3.2.2 二级计算机系统3.4 精轧基础自动化系统软件平台3.4.1 PLC编程软件3.4.1.1 STEP 7编程软件3.4.1.2 CFC编程软件介绍3.4.2 监控组态软件Win CC3.4.3 组织块3.5 本章小结第4章 精轧水平方向控制系统4.1 主令控制4.2 全自动轧钢4.2.1 全自动轧钢功能的实现要点4.2.2 全自动轧钢核心控制功能的实现4.2.2.1 水平方向辊道控制4.2.2.2 垂直方向道次数设定控制4.2.2.3 轧制进行中的控制4.3 精轧水平方向控制系统的自保护4.4 精轧区微跟踪4.4.1 微跟踪用到的系统程序4.4.2 精轧区钢板信息4.4.2.1 钢板信息数据块4.4.2.2 钢板长度的计算4.4.2.3 钢板宽度的计算4.4.3 精轧区微跟踪修正4.4.3.1 钢板总数修正4.4.3.2 待轧钢板位置修正4.4.3.3 在轧钢板位置修正4.4.3.4 轧后钢板位置修正4.4.3.5 特殊故障时的修正4.4.3.6 精轧开轧和终轧信号的修正4.5 本章小结第5章 精轧垂直方向控制系统5.1 精轧机压下控制系统的设计5.2 位置自动控制(APC)5.2.1 电动位置自动控制(EAPC)5.2.1.1 EAPC的基本要求5.2.1.2 EAPC的理论分析和控制算法5.2.1.3 EAPC的实际应用5.2.2 液压位置自动控制(HAPC)5.2.2.2 液压缸工作方式5.2.3 电动液压联合辊缝控制5.2.3.1 电液联合辊缝控制逻辑5.2.3.2 电液联合辊缝控制的特点5.3 中厚板AGC控制系统的设计与应用5.3.1 相对AGC工作原理5.3.2 相对AGC的编程实现5.3.2.1 信号及功能分配output程序块'>5.3.2.2 inputoutput程序块exchange程序块'>5.3.2.3 dataexchange程序块APC程序块'>5.3.2.4 HAPC程序块5.3.3 绝对AGC工作原理5.3.4 影响绝对AGC实际应用的主要因素5.3.4.1 设定规程精度问题5.3.4.2 轧机弹性变形的非线性及综合补偿问题5.3.4.3 液压AGC本身的问题5.4 AGC控制系统的自保护5.5 中厚板厚度补偿5.5.1 头部厚度补偿5.5.1.1 头部厚度超差的原因5.5.1.2 头部厚度补偿算法5.5.2 油膜补偿5.5.3 支撑辊偏心补偿5.6 本章小结第6章 现场应用效果6.1 水平方向控制系统应用效果6.1.1 在轧钢板位置修正6.1.2 在轧钢板长度计算6.1.3 轧后钢板位置修正6.1.4 推床标定的应用效果6.2 垂直方向控制系统应用效果第7章 结论参考文献攻读硕士期间参加的工程项目致谢
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