论文摘要
本文以开滦(集团)公司唐山矿“新风井直流矿井提升机数字化改造”项目为背景。通过对计算机控制技术在矿井提升机中的应用和研究,阐述了新风井提升机计算机控制系统采用了当今最先进的PLC技术、由全数字晶闸管直流驱动系统组成的并联十二脉动整流技术和磁场换向技术,来改造传统的发电机—电动机(F—D)机组+继电器控制的提升机,从而使落后的F—D机组驱动的提升机改造成为具有国际先进水平的全数字直流驱动系统。本文分析了矿井提升机对电气控制系统的要求,针对提升机的高可靠性要求,采用双PLC技术,提出一种高可靠性的提升机操作保护系统。介绍了行程控制的基本原理,分析了速度给定方式,推导出S形速度给定曲线的数学模型,以及加/减速度、行程与时间之间的数学模型;并选取了合适的行程控制算法。根据现场实际的需求,设计了控制系统硬件配置和软件程序。使全数字矿井提升机具有S形速度曲线自动形成、预置速度给定值、自动减速功能、速度监视the way, deduce a S–type speed to settle curve of mathematical model, and mathematical expressions与控制功能,为矿井提升机安全可靠运行提供了有力的技术保障。本文研究的内容在唐山矿新风井直流矿井提升机调速和PLC操作保护系统中得到应用。运行结果表明,该系统工作可靠、性能稳定、控制精度高,完全可以满足现场生产的需要。
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摘要ABSTRACT1 绪论1.1 问题的提出1.2 计算机控制与网络技术1.3 国外、国内研究现状1.3.1 国外研究概况1.3.2 国内研究现状1.4 本文研究内容1.5 研究意义2 矿井提升机计算机控制系统的设计2.1 矿井提升机对电控系统的要求2.1.1 动静态性能指标——提升机四象限运行要求2.1.2 调速要求2.1.3 调速给定装置2.1.4 行程显示和行程控制器2.1.5 故障监视装置2.1.6 闸控电路的设置2.2 行程控制的基本原理2.3 速度给定方式分析2.4 系统设计2.5 小结3 提升机行程控制的数学模型3.1 S 形速度曲线3.1.1 理想 S 形速度给定曲线3.1.2 采用 S 形速度图提升的优点3.2 实际行程控制算法分析3.2.1 基本公式3.2.2 行程控制算法3.3 系统控制策略3.4 小结4 全数字直流调速系统4.1 全数字直流调速装置简介4.2 全数字直流调速系统基本控制原理及特点4.3 全数字直流调速系统工程应用的原则及步骤4.3.1 主回路设计4.3.2 控制回路设计4.3.3 其它部分的设计4.4 小结5 副井提升机的计算机控制系统5.1 副井提升机计算机控制系统概述5.2 控制系统组成5.2.1 操作系统5.2.1.1 操作台5.2.1.2 位置控制5.2.1.3 位置检测传感元件:光电编码器5.2.1.4 位置校正信号:井筒磁开关5.2.1.5 位置信号发送5.2.1.6 安全保护5.2.2 主控制系统5.2.3 全数字直流调速系统5.2.4 上位机监控系统5.2.5 数字式副井提升信号系统5.3 系统现场安装调试与运行结果5.3.1 系统调试步骤5.3.1.1 通电前的检查5.3.1.2 传动系统的调试原则5.3.1.3 PLC 系统调试和 PLC 在整个系统中的作用5.3.1.4 电机带绳空载运行5.3.1.5 电机带载运行5.3.1.6 事故状态试验5.3.2 全数字直流调速系统参数最优化的调整5.3.3 系统现场安装调试的参数优化5.3.4 调试总结5.4 小结6 总结与展望6.1 本文总结6.1.1 系统特点6.1.2 系统应用6.2 改进与展望致谢参考文献
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