(广东省粤电集团有限公司珠海发电厂广东珠海519000)
摘要:锅炉给水泵是发电厂热力系统内最重要的水泵之一,其正常运行对维持发电机组的额定出力至关重要。结合某发电厂75CHTA-4型给水泵驱动端轴振高实例分析得出,滑销系统卡涩和瓦壳紧力对振动响应非常明显。并提出了给水泵减振的方案,彻底解决了给水泵振动高故障,对给水泵振动的原因排查和减振处理有借鉴参考作用。
关键词:给水泵;振动;滑销卡涩;瓦壳紧力;减振
一、引言
给水泵出口压力在发电厂热力循环系统内最高,一般具有动静间隙小,转速高,效率高等特点,给水泵振动高引起被迫故障停泵抢修在电力生产行业中时有发生,给电力生产带来了极大的阻碍和难题。影响给水泵振动的原因繁多复杂,且涉及到影响机组额定出力,因此较难通过反复试验准确地判断排查原因,一般来说,给水泵振动的原因主要有以下方面[1-5]:(1)转子质量不平衡,振动特点是振动幅值与转速成正比;(2)动静摩擦产生振动。转动部分与静止部分接触,接触点摩擦力反作用在转子上,迫使转子激烈振动,属于自激振动;(3)基础刚度不够引起的振动,基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。(4)小汽机与给水泵对中不良引起的振动,(5)瓦壳紧力、瓦顶间隙不当,引起油膜涡动和油膜振荡,(6)给水泵滑销卡涩,猫爪松动等原因导致水泵壳体膨胀不畅,引起水泵强迫振动;(7)水泵汽蚀,液体以很大的速度从周围冲向沸腾的气泡中心,产生频率很高、瞬时压力很大的冲击,引起水泵剧烈振动;(8)水泵内部非定常流动、涡流、脉动激发过流部件振动,主要多发生在水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过度过程中,由输水管道内压力、流场急剧变化引起。
二、给水泵概况
某火力发电厂一期2×700MW机组采用日本三菱生产的多级单缸凝汽式小汽机配备IngersollDresserPumpCompany生产的水平中分四级圆筒式给水泵。水泵型号75CHTA-4,额定转速5260rpm,出口压力18.22MPa,必需汽蚀余量NPSHr:51.8m,自由端和驱动端X、Y向各一个轴振测点,轴振报警值为80um,跳闸值为115um,延时3s。
三、故障过程
2017年8月18号09时04分左右,某厂2A汽泵在运行中转速升至约4790r/min时,驱动端X向轴振由48um突升至70um,其余三个测点的振动幅值在此过程中轻微增加。8月21号14时38分,机组负荷增加至额定功率700MW,2A汽泵5050rpm时,驱动端X轴振快速攀升至95um,2号机组被迫降负荷至600MW,给水泵转速下降后,驱动端X轴振迅速降低至65um,虽然在正常值,但仍然比其他三个测点的振动大了20um左右,查曲线,该给水泵驱动端X轴振在此之前曾多次发出振动高报警。并与转速成正比关系,驱动端Y向,自由端X、Y向三个测点振动不高。振动与转速和负荷曲线图如图1所示。
图1给水泵轴振、转速及负荷曲线图(2017.08.21)
注:A—转速;B—驱动端X向轴振;C—驱动端Y向轴振;D—自由端X向轴振;E—自由端Y向轴振;F—机组负荷
由于2A给水泵驱动端X向振动最高95um超过报警值,因此将两台锅炉给水泵设置流量偏差,让2B给水泵流量和转速尽可能大,以降低额定功率下2A汽泵转速,驱动端X轴振在机组额定功率700MW下降至85um左右,仍然超过80um的报警值,保持观察运行。2017年10月1号,#2机组停机一次,第二天重新启动后,2A汽动给水泵的驱动端X向轴振产生了减少现象,转速在5000rpm由停机前的85um下降至55um左右,下降了30um,其他三个测点的振动均略微下降,驱动端Y向轴振40um,自由端X、Y向轴振均为20um左右,振动各参数如表1所示,曲线图如图2所示。
注:A—转速;B—驱动端X向轴振;C—驱动端Y向轴振;D—机组负荷;E—自由端X向轴振;F—自由端Y向轴振
四、振动高原因分析
该厂2A给水泵历年来出现过多次振动高现象。2015年针对转子不平衡进行了更换水泵芯包,解决了当时的振动高故障;2016年出现过最小流量阀小开度时再循环管道振动引起水泵共振等现象,经调整最小流量阀快速开启信号曲线避开小开度,同时更换加固再循环管道的支撑拉杆避振,也消除了水泵的振动高现象[6]。此次水泵振动高与转速成正比,且仅有驱动端X向振动高,若不平衡引起的振动,表象是驱动端X、Y方向振动均会同步增加,因此可以基本排除水泵转子不平衡引起。2016年的管道共振引起水泵振动高的表象是水泵轴振与转速不成正比,无明显规律,且本次检查再循环管道的振动和支撑都是正常的,也可以排除该原因。现场检查和查阅检修记录,基本可以排除不对中、不平衡、地脚螺栓松动、汽蚀和最小流量管道扰动引起非定常流动等原因。
鉴于2017年10月1号水泵停泵和启动一次,停运期间无任何检修工作,水泵启停前后振动状况有明显变化,现场对水泵进一步检查发现,2A汽泵非驱动端滑销上下导向槽已紧密贴合无间隙,如图3所示,根据厂家的设计的标准要求,如图4所示,该处标准间隙为12.7mm。给水泵在运行中由于管道附加应力大等原因,拉伸泵体下部向下位移,从而使汽泵滑销上下导向槽接触,当汽泵壳体无法自由膨胀时,泵体中心产生变化,泵体与芯包转子在轴向和径向发生相对位移,径向位移造成转子转轴与轴瓦的间隙被迫产生改变,偏离了安装的标准值,水泵振动产生变化。排查水泵所有相关的参数,发现转速在4800rpm左右,推力瓦温度由74℃上升至78℃,轴向位移由-470um左右上升到-500um,转子往驱动端位移了30um左右,其他相关参数无变化,验证了在无任何检修工作的情况下,水泵启停一次,转子的轴向位移产生了不正常的变化。
五.处理方案及结果
2018年2月机组检修期间对2A汽泵轴承检查,瓦壳紧力设计标准为0-0.03mm,压铅丝法实测驱动端瓦壳间隙为0.04mm,原本设计是紧力配合,实测是间隙配合,超过标准。处理方法为在轴瓦背面加0.05mm不锈钢垫片,用压铅丝法重新测量瓦壳紧力为0.01mm,恢复至设计标准范围内,如表2所示。
2018年3月3号,2A给水泵投运后,2号机组额定700MW负荷下,2A汽泵驱动端X向轴振由修前的83um降低至36um良好值,其他三个轴振测点也略微下降,驱动端Y向轴振32um,自由端X向轴振24um,自由端Y向轴振25um。此外,由于瓦壳紧力调整为0.01mm,支撑轴瓦与轴的配合间隙减小,支撑瓦温由修前的49℃上升至59℃,温度仍然在正常范围。2A给水泵驱动端X向振动高的现象完全消除,水泵各参数恢复至正常值。
六、结论
(1)给水泵运行时温度较高,因此要设置滑销系统。滑销的作用是:保证泵体能实现良好膨胀和收缩,在工况不断发生变化的情况下,使泵体中心保持不变。给水泵的滑销系统有纵销和横销两种,给水泵运行中和停运期间都要注重滑销系统的检查,检查各间隙是否在设计的标准范围内,有超标异常情况,及时分析,调整处理,恢复滑销系统的正常工作。
(2)瓦顶间隙和瓦壳紧力对于给水泵轴振的影响非常大,水泵检修期间必须对该数据严谨测量,调整恢复至标准范围内。
(3)给水泵振动高的原因繁多复杂,必须结合运行方式、振动趋势、转速、轴向位移、滑销系统、管道应力和历史检修数据等方面综合分析排查,才能迅速准确地找出导致振动高的根源。
参考文献:
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作者简介:陈鑫水(1975—),男,汉族,广东省汕头市人。广东省粤电集团有限公司珠海发电厂热能动力工程师、大学本科、主要从事发电厂设备维护管理工作。Email:13702571459@139.com