水厂加药系统的优化控制

水厂加药系统的优化控制

论文摘要

供水是一个关系国计民生的重要产业,水厂出水的水质直接影响到居民的生活水平。随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,对城市供水提出了更高的要求,在保证充足供水的同时还要求有较高的水质。水处理过程的自动化控制是保证供水质量的关键之一,其主要难点在于混凝加药过程的控制。目前国内众多水厂主要采用的加药方式为人工经验加药和基于PID控制算法的自动加药控制,两者的控制效果都不是十分理想,主要存在出水浊度波动较大,混凝剂浪费严重等问题。如何对加药系统进行优化控制,使其能根据原水流量和水质的变化自动调整加药量,实现混凝剂量的最佳投加,是目前水处理工业中亟待解决的问题。论文结合大连市花园口应急供水工程的实际情况,对该水厂的自动控制系统进行了总体方案设计。针对加药控制系统存在的问题,提出了加药环节前馈—反馈的优化控制框架,首次将动态积分分离PID算法应用于出水浊度的反馈控制中,并用PLC实现了该控制算法。论文主要做了以下几点研究:(1)在深入分析水处理工艺基础上,设计了基于集散式分布控制的水厂自动控制系统结构。(2)加药环节控制算法的优化改进。设计了加药环节前馈—反馈的控制框架,提出了基于PLC的增量式动态积分分离PID算法实现混凝剂加药量的自动控制,为水厂加药环节的自动化提供了一条新的途径。(3)加药系统优化控制的工程实现。工程实现主要分为硬件配置和软件设计两个部分,其中软件设计包括:加药自动搅拌、药罐自动切换和加药量变频控制。(4)系统上位机监控系统的设计与实现。上位机的组态软件采用北京亚控公司的组态王6.53,通过上位机组态软件对整个控制系统进行全面的监控,让操作人员及时有效的掌握现场的运行情况。(5)系统的运行调试。对加药自动控制系统进行了运行调试,并给出了水厂实际运行的数据报表。生产数据表明经过系统优化后,出水浊度能稳定在0.5NTU,有效提高了混凝剂的利用率。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题的工程背景和应用价值
  • 1.1.1 工程背景
  • 1.1.2 应用价值
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 课题来源和研究内容
  • 1.3.1 课题来源
  • 1.3.2 研究内容
  • 第2章 水处理工艺概述及控制系统设计
  • 2.1 水处理工艺流程综述
  • 2.1.1 混凝、沉淀
  • 2.1.2 过滤、消毒
  • 2.2 控制系统方案
  • 2.2.1 DCS简介
  • 2.2.2 控制方案
  • 2.3 本章小结
  • 第3章 加药控制系统优化技术研究
  • 3.1 加药环节的控制框架
  • 3.1.1 控制框架描述
  • 3.1.2 工作原理
  • 3.1.3 性能分析
  • 3.2 PID算法
  • 3.2.1 控制器算法简介
  • 3.2.2 主要存在的问题
  • 3.3 优化算法
  • 3.3.1 积分分离PID算法
  • 3.3.2 动态积分分离PID算法
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 加药系统优化控制的工程实现
  • 4.1 系统优化的硬件配置
  • 4.1.1 控制柜设备配置
  • 4.1.2 执行设备选取
  • 4.2 系统优化的软件设计
  • 4.2.1 加药系统地址分配表
  • 4.2.2 加药自动搅拌
  • 4.2.3 药罐自动切换
  • 4.2.4 加药量控制
  • 4.3 本章小结
  • 第5章 上位机监控系统的设计
  • 5.1 组态软件概述
  • 5.1.1 流行工控组态软件概述
  • 5.1.2 组态软件的选择
  • 5.1.3 水厂生产对监控系统的要求
  • 5.2 组态画面的开发设计
  • 5.2.1 人机界面系统设计
  • 5.2.2 实时数据库
  • 5.2.3 数据通信模块
  • 5.2.4 控制模块
  • 5.3 系统运行安全管理策略
  • 5.3.1 用户配置
  • 5.3.2 对象安全属性的配置
  • 5.4 系统运行测试
  • 5.4.1 参数设置
  • 5.4.2 PLC程序调试
  • 5.4.3 人机界面程序调试
  • 5.4.4 系统运行效果
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 总结
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 研究展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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