论文摘要
高炉风口由纯铜制造,它是高炉上比较重要且损坏频率较高的部件,它长期在恶劣的环境下工作,长期承受着高温炉气的冲刷,高速煤粉的磨蚀和炉料的撞击。目前国内生产的风口的寿命较低,平均使用寿命仅有两个月左右。频繁地更换风口使高炉运行的稳定性降低、产量减少、工人的劳动强度增大。因此研究如何提高风口使用寿命有很大的实际意义。本文以高炉风口应用为背景,进行了梯度涂层的设计,并采用等离子喷涂法制备了ZrO2-NiCrAlY梯度涂层;对所制备的涂层进行了组织和结构分析、结合强度测试、抗热震性能测试、温度场模拟、温度场理论计算和热应力模拟。试验结果表明:陶瓷层中存在一定量的孔隙和微裂纹,孔隙的形貌主要为近球形和长条形。NiCrAlY涂层具有明显的层状结构,存在一定量的孔隙。达到稳态时,纯铜风口最高温度为337℃(610K),最低温度为38℃(311K),梯度涂层风口最高温度为364℃(637K),最低温度为38℃(311K)。风口前端总是承受最高温的区域,紫铜风口的高温直接作用在紫铜上,而涂层风口的高温部位却在涂层的内部,有效降低了基体紫铜的温度。双层涂层和梯度涂层界面结合处都存在较大的应力集中。与双层涂层相比,梯度涂层中过渡层的应用缓和了涂层中的应力突变。涂层的结合以机械结合为主,梯度涂层具有较高的结合强度,梯度涂层内部是基体-涂层体系中最薄弱的环节。ZrO2-NiCrAlY梯度涂层的800℃抗热震性优于ZrO2/NiCrAlY双层涂层。600℃热处理试验后,基体与涂层之间出现了扩散层。
论文目录
相关论文文献
- [1].首钢京唐5500m~3高炉风口取焦探究[J]. 炼铁 2019(04)
- [2].承德建龙1#高炉风口小套破损原因分析及措施[J]. 冶金管理 2020(01)
- [3].A高炉风口烧损处理实践[J]. 科技经济导刊 2020(08)
- [4].“微铸锻”技术在高炉风口制造中显身手[J]. 铸造工程 2020(05)
- [5].联鑫钢铁3~#高炉风口下沉的研讨[J]. 现代冶金 2020(04)
- [6].兴澄特钢3200m~3高炉风口损坏原因及应对措施[J]. 炼铁 2017(01)
- [7].高炉风口回旋区特征的研究现状[J]. 甘肃冶金 2015(01)
- [8].高炉风口制造技术进展及应用中的问题[J]. 炼铁 2016(05)
- [9].包钢高炉风口小套冷却水流速的换热模拟[J]. 包钢科技 2016(05)
- [10].三安2#高炉风口频繁破损原因分析及对策[J]. 福建冶金 2017(02)
- [11].1880m~3高炉风口回旋区特征的研究[J]. 中国新技术新产品 2015(12)
- [12].新型复合式高炉风口的研制[J]. 中国铸造装备与技术 2014(02)
- [13].一种用于堵塞高炉风口小套的耐火芯[J]. 世界钢铁 2014(05)
- [14].高炉风口回旋区大小的计算模型的研究[J]. 甘肃冶金 2009(04)
- [15].高炉风口表面温度分布及影响因素的研究[J]. 机械设计与制造 2009(12)
- [16].鞍钢朝阳钢铁高炉风口内径向取样分析[J]. 钢铁 2019(12)
- [17].南钢2号高炉风口小套烧损原因及对策[J]. 现代冶金 2017(01)
- [18].高炉风口回旋区测温成像在线监测系统研究与应用[J]. 内蒙古科技大学学报 2015(01)
- [19].鞍钢2580m~3高炉风口下沉原因分析及改进措施[J]. 鞍钢技术 2010(06)
- [20].高炉风口二套铸造质量缺陷及改进[J]. 天津冶金 2016(06)
- [21].高炉风口喷煤流量检测方法研究[J]. 工业计量 2015(02)
- [22].减少4号高炉风口小套损坏的措施[J]. 柳钢科技 2013(06)
- [23].宁钢1号高炉风口小套破损原因分析及解决措施[J]. 山西冶金 2015(05)
- [24].唐钢3号高炉风口频繁破损的对策[J]. 炼铁 2019(03)
- [25].高炉风口法兰工厂化预制安装技术[J]. 安装 2017(11)
- [26].减少高炉风口小套破损实践[J]. 河北冶金 2014(04)
- [27].浅谈提高高炉风口区域密封可靠性的改造[J]. 中国新技术新产品 2012(06)
- [28].高炉风口大套裂纹的修复[J]. 甘肃冶金 2010(01)
- [29].高炉风口中套异种金属焊接工艺研究[J]. 冶金设备 2010(04)
- [30].鞍钢高炉风口焦炭取样研究[J]. 炼铁 2008(05)