大庆油田有限责任公司九釆油厂敖古拉釆油作业区
摘要:本文通过注水井资料全准率不高,不对口,复测井增多,人为资料增多,下放到配水间注水方案牌的瞬时水量不准,分层井的测试水量不准,按配产配注达不到注水要求,为提高测试效率第一手资料,结合测试工作实际,提出了测试效率的管理新思路,应用测试新技术总结提高测试效率取得的方法。
关键词:测试效率;管理;新技术;提高
随着油田综合含水的不断上升,油田开发已进入到特高含水期阶段。提高测试效率,具有重要意义,关键要强化管理,结合测试工作实际,研究论证确定了“五个加强,一个基础,一个前提,一个重点,一个关键,一个保障”的管理新思路。即:加强水质管理,以提高水质质量为基础;提高洗井质量,以提高洗井效果为前提;加强测试质量跟踪管理,以提高测试效率为重点;加强测试资料审核关,以把好资料解释验收关为关键;加强测试流程的优化,以提高测试效率为保障。从水质、洗井管理,现场跟踪到资料把关,并紧紧应用测试新技术,大大提高了测试效率,使测试率资料达到全准。
1完善水质管理制度
一是严格执行反冲洗操作,加大检查考核力度,确保反冲洗质量。各注水站要严格执行已制定的滤罐反冲时间表进行反冲,随时按检查表对各注水站反冲洗情况进行抽检。二是强化收油、排污等管理,做好质量跟踪,环保达标。三是科学加药,确保水质合格。四加强注水工人的技术培训和岗位责任心教育。加大水质监督力度,每月进行水质检测检查,及时反馈水质变化,进行水质分析。
2完善洗井制度,提高洗井质量
(1)我矿一直坚持测试前洗井的管理制度,因此大部分井都能保证半年洗井一次,2013年,又实行了洗井申报制度,即常规洗井,在每月25日前向管理组水井岗上报下个月洗井计划,各采油队自己按计划实施洗井,管理组跟踪检查洗井质量。(2)解决罐车不能连续洗井的问题,保证洗井质量,罐车在洗井过程中由于是两台车交替装载,所以装满一罐需停止洗井将管线再接到另一台罐车上,既麻烦又不能保证连续洗井,所以洗井质量一直不能达标,有的井甚至10d内洗了三次,这样既影响注水,又影响合格率,同时频繁洗井对套管保护也是不利的。为了解决这一难题,我矿改装罐车,用三通阀分别连接2台罐车和井口,罐车焊接专用接头分别用水龙带相连,这样在洗井时可以同时保证连续洗井和提高排量,保证了洗井时间和质量。(3)加强洗井跟踪,做到真正意义上的洗井,在跟踪过程中重点抓好洗井操作,洗井排量和水质化验,在洗井过程中必须保证三个阶段,4h(如表1),第一阶段,保证冲洗1h,冲洗排量达到15m3,第二阶段,冲洗2h,冲洗排量达到25m3,第三阶段,冲洗排量达到30m3,分三次取化验水样,并保证水质化验合格,坚决杜绝洗井不计量出口排量,不化验水质等情况。
表1注水井洗井方案表
3加强测试资料审核关,以把好资料解释验收关为关键
(1)测试资料首先由测试队资料员验收,然后由测试队技术员审核后,方可上报工艺队测试岗。对不合格资料坚决推倒重测,做到不合格资料决不出队、出矿,保证测试资料准确率。2014年4月份,我们在示范班高压二班采用了“多井同步测试”方法进行测试,在此期间除去8个公休日外,该班组还配合调剖井打捞水嘴2个工作日,参加技术学习2个工作日。示范班采用多井同步测试的实际工作日18天,在此期间共测试分层注水井8口,共计23个层段,测试流量曲线37张,调整层段水嘴4层,测试合格层段21层,欠注层2层(水嘴均放至最大),合格率为91.3%。
(2)从示范班测试结果看,采用多井同步测试方法,测试一口井仅需2.25个工作日,在此期间,我队其它10个未采用多井同步测试方法的高压班组,单井平均测试周期为3d。4月至7月,示范班平均一个月测8口井,4个月测32口。而非示范班一个班平均一个月测6口井,4个月共测24口井。由此可见,采用多井同步测试方法的示范班与采用传统测试的非示范班对比,测试效率提高25%。同时,采用多井同步测试可以减少注水井开关井次数,既提高了测试成功率,又保证了测试质量。
4应用新技术,提高测试效率
近年来,我们根据现场测试需要,结合生产实际,广泛应用新技术,在测试效率方面取得了显著的效果,用ZDLⅡ—C型电磁流量计,测试410井次。从使用情况看,非集流电磁流量计测一口井所用时间短,一次下井可连续降压测试,而集流式电子流量计一次下井只能测一个压力点。使用非集流电磁流量计的班组平均每个月测试7口井,使用集流式电子流量计的班组平均每个月测试6口井,使用非集流电磁流量计的班组平均每个月可多测1口井,测试效率提高17%。
磁性双作用投捞器的应用效果,2013年8月开始使用磁性双作用投捞器。共使用92井次,捞水嘴194层,成功165层,成功率为85.1%。投水嘴180层,成功160层,成功率为89%。2004年,使用普通投捞器262井次,捞水嘴250层,成功220层,成功率为88%。投水嘴240层,成功214层,成功率为89.2%。由此我们可以看出:使用普通投捞器和磁性双作用投捞器投捞成功率基本一样。从使用情况看,磁性双作用投捞器捞水嘴成功率较普通投捞器低。主要是打捞水嘴时,堵塞器易并在管壁和仪器之间,仪器起不上来而掉井。磁性双作用投捞器一次下井可连捞带投、双捞,投捞一个层水嘴只需30min,采用常规单爪投捞器却需要60min,磁性双作用投捞器投捞一个水嘴缩短30min;我们同时用磁性双作用投捞器和单爪投捞器,在3个层段的分层水井上打捞水嘴进行对比,结果磁性双作用投捞器打捞3个层段水嘴,仪器起下3次,需要90min,单爪投捞器打捞3个层段水嘴,仪器起下6次,需要180min,测试效率提高50%。
结语
综上,通过强化测试管理,应用新技术,有效提高了测试效率。2014年,我试井队注水井分层测试率100%,测试资料全准率100%,我们在示范班除采用多井同步测试外,还全部应用非集流电磁流量计、磁性双作用投捞器、除垢器、小铅模、恒流堵塞器等新工艺进行测试,通过10个月的测试情况来看,与非示范班相比,测调效率提高34.6%,测试效率明显提高,节约各种费用达百万之多,员工减轻了工作量,安全得到了保障。
参考文献:
[1]吴新红.抓好注水井资料管理工作[J].科技促进发展,2011(S1):272.