紫绒脱色工艺研究

紫绒脱色工艺研究

论文摘要

本文研究了紫绒的脱色工艺,对紫绒采用预处理—清洗—氧化脱色—还原脱色的工艺流程进行脱色。讨论了脱色对紫绒纤维的强力、表面结构、染色性能、绒长、白度稳定性的影响。通过试验,筛选出了过氧化氢在低温中性条件下脱色紫绒的有效活化剂,并且研究了硫酸亚铁用量、预处理助剂、预处理时间和温度,清洗助剂,过氧化氢用量、氧漂助剂种类及用量、脱色时间、脱色温度,还原剂用量、脱色温度和时间等工艺参数对紫绒纤维脱色效果的影响,通过测试脱色后纤维的白度、碱溶解度、强力和白度稳定性来评价脱色效果,得到了紫绒脱色的合适工艺流程。紫绒脱色的优化工艺条件为:预处理为硫酸亚铁12%,亚硫酸氢钠3.0g/L,70℃,30min;清洗为亚硫酸氢钠2.0g/L,10min;高温氧化脱色为过氧化氢18g/L,复合剂A 3.0g/L,65℃,60min;低温氧化脱色为过氧化氢18g/L,焦磷酸钠2.8g/L,尿素2.0g/L,45℃,180min;还原脱色为二氧化硫脲1.5g/L,80℃,30min。采用优化工艺条件脱色后紫绒纤维的白度为65.13%,碱溶解度为27.43%;日晒稳定级别4级,白度稳定性很高;脱色后纤维的鳞片层表面受到一定程度的刻蚀;脱色后纤维的上染百分率、K/S值变化不大;脱色后纤维的中间绒长减小2.5mm,短绒率增加2.54%;红外谱图显示紫绒纤维脱色后,部分官能团受到氧化。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 前言
  • 第1章 文献综述
  • 1.1 羊绒的资源与分布
  • 1.2 羊绒的加工生产
  • 1.2.1 山羊绒针织产品
  • 1.2.2 山羊绒粗纺机织产品
  • 1.3 羊毛的基本结构
  • 1.4 羊绒的结构与性能
  • 1.4.1 羊绒的结构
  • 1.4.2 紫绒纤维中的天然色素
  • 1.4.3 羊绒的物理性能
  • 1.4.4 化学性能
  • 1.4.5 染色性能
  • 1.5 脱色原理
  • 1.5.1 过氧化氢的脱色机理
  • 1.5.2 还原剂的脱色机理
  • 1.6 研究现状
  • 1.6.1 紫绒脱色存在的问题
  • 1.6.2 本文的研究目的
  • 1.6.3 本文的主要内容
  • 第2章 试验部分
  • 2.1 试验材料、药品及仪器
  • 2.1.1 试验材料
  • 2.1.2 试验药品
  • 2.1.3 试验仪器与设备
  • 2.2 试验方法
  • 2.2.1 有色绒脱色
  • 2.2.2 脱色绒的染色
  • 2.3 测试方法
  • 2.3.1 白度
  • 2.3.2 泛黄指数
  • 2.3.3 碱溶解度
  • 2.3.4 强力
  • 2.4.5 日晒牢度
  • 2.3.6 上染百分率
  • 2.3.7 表观深度
  • 2.3.8 毡缩球直径
  • 2.3.9 手排长度
  • 2.3.10 扫描电子显微镜(SEM)测试
  • 2.3.11 红外光谱
  • 2.3.12 双氧水消耗速率
  • 第3章 试验结果与讨论
  • 3.1 预处理工艺研究
  • 3.1.1 预处理助剂对紫绒纤维脱色工艺的影响
  • 3.1.2 硫酸亚铁用量对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.1.3 亚硫酸氢钠用量对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.1.4 预处理温度对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.1.5 预处理时间对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.1.6 预处理工艺正交试验
  • 3.2 清洗工艺研究
  • 3.3 过氧化氢脱色工艺研究
  • 3.3.1 高温氧化脱色工艺研究
  • 3.3.2 低温氧化脱色工艺研究
  • 3.4 还原脱色工艺研究
  • 3.4.1 二氧化硫脲用量对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.4.2 还原脱色时间对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.4.3 还原脱色温度对紫绒纤维脱色效果的影响
  • 3.4.4 还原脱色工艺正交试验
  • 3.5 强力
  • 3.6 白度稳定性
  • 3.7 脱色对紫绒纤维染色性能的影响
  • 3.8 脱色对羊绒长度影响
  • 3.9 脱色对紫绒表层结构的影响
  • 3.10 脱色对紫绒缩绒性的影响
  • 3.11 红外分析脱色对紫绒的影响
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间出版或公开发表的论文
  • 致谢
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