喷煤自动控制系统的设计和实现

喷煤自动控制系统的设计和实现

论文摘要

随着钢铁行业的不断发展,提高能源综合利用效率和节能减排工作已经成为钢铁行业的主要工作目标。尽管2002年,中国高炉的年喷煤总量已达1710万吨,重点企业的年均吨铁喷煤指标也已达到125.7kg,但与国际先进水平相比仍有不小差距。本文结合迁钢3号高炉喷煤自动控制系统的开发项目,以控制喷煤系统稳定,提高喷煤率为主线,开展高炉喷煤系统的设计与优化工作。本文完成的主要工作如下:(1)研究和分析高炉喷煤系统的工艺特点,完成了迁钢3号4000m3高炉喷煤系统的需求分析,确定了基于并罐工艺的喷煤控制系统方案;(2)在控制系统需求分析的基础上,按照系统工程思想,对喷煤系统进行了总体设计、硬件设计、安全连锁设计和软件设计;(3)完成PLC设备选型及组态软件选型,构建了从现场总线到光纤骨干网络的网络架构,其中PLC选用施耐德高端6系列,以保证喷煤自动化控制系统在检测和控制方面的安全性;HMI(Human machine interface)选用Wonderware公司的Intouch软件,以提供优越的编辑方式和友好的操作界面;(4)针对无法实现喷煤量准确检测的现状,分析影响喷煤量的因素,比较了3种喷煤量的计算方法,建立了基于多元线性回归的喷煤量计算模型,并应用于工业现场;(5)针对系统存在的提前倒罐及输送风曲线不合理造成喷吹罐压力过高的问题,进行煤粉重量检测方法和输送风曲线研究,提出了改进的煤粉重量方法及优化的输送风曲线,并应用于工业现场。经过优化设计的迁钢3#高炉喷煤系统,喷煤率由原来的76t/h达到89t/h,煤比最高达到200kg/t. Fe,实现了高炉喷煤系统的稳定持续生产。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 高炉煤粉喷吹系统的意义
  • 1.2 高炉煤粉自动喷吹工艺的发展
  • 1.3 煤粉浓相输送技术及发展
  • 1.4 自动化喷吹技术的应用
  • 1.4.1 荷兰并罐喷吹技术在国内的应用
  • 1.4.2 并罐喷吹技术在迁钢的应用效果
  • 1.4.3 首钢的高炉煤粉喷吹技术
  • 1.5 本论文主要研究内容
  • 第2章 喷煤系统工艺介绍
  • 2.1 喷煤总体工艺流程
  • 2.2 迁钢3#高炉喷吹系统
  • 2.3 本章小结
  • 第3章 喷煤自动控制系统的设计
  • 3.1 引言
  • 3.2 系统总体设计
  • 3.2.1 系统的需求分析
  • 3.2.2 系统架构设计
  • 3.3 控制系统的详细设计
  • 3.3.1 系统硬件设计
  • 3.3.2 控制系统软件设计
  • 3.3.3 喷吹系统的安全参数
  • 3.4 喷煤量控制模型的建立
  • 3.4.1 煤量计算问题的提出
  • 3.4.2 几种算法思想的对比研究
  • 3.4.3 多元线性回归算法的应用
  • 3.4.4 煤量计算和控制模型建立
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 喷煤自动控制系统的实现
  • 4.1 硬件系统的实现
  • 4.2 软件系统的实现
  • 4.3 控制算法的实现
  • 4.3.1 数据库的建立
  • 4.3.2 模型控制程序
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 高炉喷煤量稳定性问题的研究
  • 5.1 提前倒罐问题的研究
  • 5.2 输送风流量曲的研究
  • 5.3 本章小结
  • 第6章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录A 喷煤仪表流程图
  • 附录B 端子接线图
  • (1) 模拟量输入接线
  • (2) 模拟量输出接线
  • (3) 数字量输入接线
  • (4) 数字量输出接线
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