随着科技发展以及节能环保需要,发动机的性能和排放要求也在不断提高,柴油发动机具有马力大、低油耗的特点,成为发动机发展的一种趋势,这就需要发动机的比功率和爆发压力逐渐提高。燃烧压力、发动机气缸体和气缸盖的工作温度也相应增高。由于材质的性能所限,HT250材质不适宜用来制备大功率发动机的气缸盖。因此开发新材料材质来满足发动机性能提升的要求势在必行。蠕墨铸铁具有较高的性能,与灰口铸铁相比,抗拉强度提高了约75%,弹性模量增加近45%,疲劳强度几乎是灰口铸铁的2倍。以蠕墨铸铁生产M6000气缸盖,缩孔废品率都居高不下,严重影响到企业生产。因此解决M6000缸盖缩孔废品巨有重要意义。本文通过对气缸盖缩孔的成因进行研究,通过铁水模拟凝固软件和minitab软件进行分析,结合现场生产过程排查熔化原材料、铁水熔炼和蠕化处理过程、浇注系统和排气系统以及砂芯发气量等方面影响因素,最终通过试验等方法得出有效解决缩孔的各项措施。并采取了更换原材料,改进浇注系统,降低砂芯发气量,提升铁水品质,提升过程控制能力,保证蠕化效果等措施,使缸盖缩孔废品率大幅度下降。本研究不但为生产高品质蠕铁铸件提供技术支持,而且为开发应用高品质蠕铁铸件提供理论依据。
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